罗云海,涂永红,李 锐
(云南水泥建材集团有限公司,云南 昆明 650034)
峨山宏峰建材有限责任公司是云南水泥建材集团旗下的全资子公司,是1条2 500t/d的干法水泥熟料生产线。2012年1月13日,窑系统调试投运,2013年1月进入商业运营。运行初期,窑产量日均为2 300t/d。为提高窑产量和降低能耗,2013年投资1 200万元委托浙江中材对窑系统进行了改造,新增7台变频器,同时将原设计540 000m3/h窑尾排风机更换为580 000~600 000mm3/h,加大了风量及压头。实际风机参数为:压头3 600~3 800Pa,电机YPT630-89 00kW,而对窑尾大布袋收尘器并未进行改造,收尘器的差压较高,达到3 300~3 600Pa,尾排风机电机的转速达到48~50Hz,电耗较高。为满足窑系统的提产、降耗及稳定运行,改善运营指标,达到环保要求,窑尾大布袋收尘器的阻力较大已成为瓶颈,改造迫在眉睫。
(1)更换尾排风机后,处理风量的提高,导致设备内部各处的气流速度加快,通过滤袋的过滤风速也随之提高。窑尾收尘器的型号为LCMG564-2×8,收尘器过滤面积为8 415m2,以处理风量600 000m3/h计算,过滤风速为1.11m/min,清灰时的过滤风速为1.18m/min。窑尾袋收尘器阻力从投产初期的低于1700Pa(窑产量2 300t/d),逐步升高到2015年8月的2 500Pa左右(窑产量2 600t/d),更换滤袋后阻力升到3 500Pa左右,尾排风机电机变频器在接近50Hz运行,窑产量降到2 500t/d,影响了窑的产量、增加了系统电耗。
(2)更换后的新滤袋为上海博格生产的玻纤复合毡(氟美斯),主要材质为玻纤+黄色纤维,属于低档高温滤料,按照袋收尘器的净过滤面积8 415m2,该材质滤材的过滤风速一般在0.80 m/min比较适宜,合理处理风量≤403 920m3/h,而窑系统在2800t/d产量工况下的实际风量应为510 000m3/h左右,此时的净过滤风速达到1.0m/min,已超过正常过滤风速。
鉴于目前公司窑尾大布袋收尘器存在问题,公司邀请了相关专业单位对大布袋收尘器存在问题进行诊断分析,提出改造方案。
根据邀请的4家专业单位所提出的改造方案,公司组织集团内的专业人员进行现场论证。
通过4家专业单位在现场对各自方案的介绍,专家组成员逐一提问,厂家答疑,形成以下意见。
(1)4家方案除中亚环保方案含滤袋价格外,其余3家均只含收尘器本体改造价格,无可比性,建议使用中亚环保方案中滤袋的标准与价格统一进行对比。
图1 窑尾收尘器位置
(2)窑尾收尘器的位置摆放在生料系统电器室楼顶见图1,前3家方案中均需要对收尘器壳体进行截断加高,新增钢结构重量75~100t,生料系统电器室楼顶能否承受。
(3)前3家技改方案对收尘器本体改动较大,费用较高,施工周期长。
各家具体改造方案对比见表1。
表1 4家方案对比
经过论证评比,专家组成员集中意见,鉴于合肥院中亚环保技改方案改造简单,实施方便、工期短,投资同比最低,建议峨山公司窑尾大布袋收尘器技改采用合肥院中亚环保技改方案。项目通过集团办公会后于2017年2月份进行实施,具体的施工方案如下:
(1)更换全部滤袋(滤袋规格:φ160mm×6 700mm,数量2 992条,备用8条)。
(2)更换全部袋笼(袋笼规格:φ154mm×6 680mm,数量2 992只,备用8只)。
(3)花板上部箱体打磨除锈并进行防腐处理。
(4)更换部分顶部检修门胶条,减少漏风。
(5)进风口内增加导流装置,防止进风对布袋底部造成损伤。
(6)对收尘器的测温测压装置和位置进行优化调整。
图2 大布袋收尘
(1)2017年3月改造完成投运以来,袋收尘的阻力由改造前的-3300Pa下降到-1063Pa,排风机电机转速由48Hz降低至35Hz,具体见图3。
表2 技改前后各项指标对比
(2)改造前后的指标对比。
①产量、氧含量和排放浓度指标见表2。
②窑尾收尘器技改前后风机(尾排风机和生料磨循环风机)日用电量下降数据见表3。
峨山公司窑尾大布袋技改后运行至今,大布袋运行参数稳定,窑尾排风机转速从技改前的46~49Hz降低至30~40Hz,收尘器的压差从3 300~3 700Pa降低至1 100~1 500Pa,尾排风机的日均耗电量减少8 866kWh,日均节省电费4 868元,生料磨循环风机日均耗电量减少1 390kWh,日均节省电费735元。熟料产量逐步提高,8月份以后熟料平均日产达到了2 870t。同时,消除了窑尾高温风机出口的正压现象,满足窑系统目前及以后提产的用风要求,通过组织集团内部专家现场效果验证、评价,一致认为技改效果较好,达到预期目标。
表3 技改前后节电情况
图3 改造效果中控图示
窑尾收尘器是水泥熟料生产线关键的设备之一,造成收尘器差压高、阻力大的原因也很多,必须要结合实际情况进行分析判断,找准原因后进行改进,才能达到预期的效果。