丁元俊,倪西春
(安徽江淮汽车集团股份有限公司技术中心,安徽 合肥 230601)
GSA测试(Gear Shift Analysis),又称换档性能测量评估系统,通过对换档球头或变速器选换档摇臂端的力、行程、加速度等重要参数的实时测量、分析,从选换档力(行程)、系统刚度、自由间隙和动态换档等方面系统性的评价整车的选换挡性能。该方法将驾驶员的主观感受通过客观数据进行解释,为系统的选换档性能改善提供有力的数据支持。
某款重卡4×2载货车匹配6档变速器,在市场上多次收到客户投诉,反馈挂档时档位不好找、爬坡时档位难挂等问题。为了能准确找到问题的根源,采用GSA设备对一台样车进行测量,并系统的评价该车变速操纵系统的各项性能。
图1
图2
H门测试是评价档位清晰度的重要指标。对换档手柄处的选换挡轨迹进行测量,得到该车的H门。可以看出,挡位静态间距较小,H门重叠,且覆盖相邻档位自由间隙区域,档位清晰度表现很不好。
图3
从上面的测试数据可以看出:
(1)静态换挡力大小适中,极差值为14N;
(2)换挡行程大小适中,范围90mm~110mm,极差值为20mm;
(3)选挡力及行程大小适中,且对称性较好。
自由间隙的大小,直接影响着选换挡的准确性。一般推荐自由间隙(换档×选档,mm)控制在30×15是比较优秀的。
图4
该车各档位的自由间隙普遍偏大,对换挡准确性的影响较大,也是客户反馈不好找档位的现象基本相符。
从上面测试可以看出,3档→2档、2档→1档时同步冲量明显偏大,同步时间偏长,这说明同步器的容量不足,不能及时完成同步,导致驾驶员感觉难换档。
图5
从该车的GSA测试可以看出,主要问题集中在:
(1)自由间隙偏大,H门重叠严重,导致档位不清晰;
(2)同步器容量不足,导致同步时间长、换挡力较大。
通过GSA测试找到问题的关键点之后,有的放矢,就可以非常有针对性的制定解决措施。一般来说,自由间隙偏大的问题主要通过减小变速操纵系统(换挡器、软轴)的间隙来解决;同步容量不足的问题主要通过增大同步器的同步能力来解决。
由目前使用的球碗式操纵杆修改为关节轴承式操纵机构,自由间隙由≤4mm提高到≤2mm。
图6
护套内衬管材料由PE改为PTFE,提高传递效率。护套内径改小,减少护套与芯线之间的间隙从而降低软轴的空行程0.7~1.0mm。
图7
由目前的双锥同步器改为双锥同步器,大幅增加同步能力。
图8
将新结构的换挡器、软轴和变速器更换到样车上,重新进行GSA测试,主要关注档位清晰度、自由间隙和动态换档的同步容量。
从H门测试可以看出,档位清晰度有了明显的改善。
图9
自由间隙有了大幅度减小,基本满足30×15的要求,比较优秀。
图10
图11
同步器同步容量的提升明显,动态换档的的同步冲量明显减小。
通过以上有针对性的整改措施,该车的选换挡性能有了明显的提升,投入市场后,驾驶员普遍反映良好,市场投诉量大幅度下降。
GSA测试用客观数据解释主观评价现象,能够将驾驶员的主管感受量化为客观数据,可以很好的指导改进措施的制定,节省大量的时间和资源,具有不可比拟的优势。该测试在乘用车已经有了广泛的应用,在重卡选换挡性能提升中也将发挥越来越重要的作用。
参考文献
[1] 王望予.汽车设计[M].机械工业出版社.
[2] 陈家瑞.汽车构造[M].机械工业出版社.