罗高建,倪书干,杨 强,童国强,马少君
(劲牌有限公司,湖北大冶 435100)
低度白酒是近年来为适应国内市场需要而发展起来的白酒新酒种,也是今后白酒发展的必然趋势。酿制低度白酒关键技术之一就是降度除浊技术,即通过有效的降度除浊技术,吸附去除使低度白酒发生浑浊的高级脂肪酸酯,而尽可能少的吸附香味成分,就显得尤为重要,所以必须对酒体进行净化处理。本文研究的净化是通过净化器内部净化分子筛吸附完成的,分子筛是由多种不同型号、功能各异的净化颗粒炭按一定比例配合而成,它们具有选择性吸附能力,分子较大的或分子极性较强的被吸附,相反分子较小、极性较弱的分子不被吸附,这样就达到分离的目的。引起浑浊的物质如棕榈酸乙酯、油酸乙酯分子较大,而杂味物质的分子大都极性较强,它们易被吸除,而呈味、呈香有益成分分子小,极性弱,能较好地被保留,不同型号的分子筛功能不同,从而完成去粗留精、去杂存益的目的,去除了引起浑浊的物质,去除了苦、涩、糠味等异杂味的物质。车间所用的颗粒炭(包括酒精颗粒炭和小曲颗粒炭),厂家建议用量为1‰,为了探究颗粒炭的最大处理量,在保证酒体品质的前提下,通过实验研究来挖掘车间使用颗粒炭的处理潜能,以保证颗粒炭的充分利用,达到节省原材料,降低生产成本的目的。实际生产中,净化颗粒炭往往不只是处理单一品种的酒体,每批处理酒体的数量也不相同,且处理过程为连续性的,所以无法确定精确的颗粒炭最大添加量,本研究通过提高实验过程的精细程度,以期找出颗粒炭在小曲白酒生产过程中的最佳添加量。
表1 不同添加量的原酒理化指标变化情况及冷冻试验结果
1.1实验材料
大东牌小曲颗粒炭、酒精颗粒炭、普级酒精、纯净水、混合原酒。
1.2实验方法
1.2.1检测方法
感官要求、理化指标(总酸、总酯)要求的检验按照GB/T 10345—2007白酒分析方法执行。1.2.2小曲颗粒炭最大处理量研究
取5 g小曲颗粒炭,按1.0‰、0.5‰、0.476‰、0.455‰、0.435‰、0.417‰……的梯度处理毛铺原酒,取后面处理的500 mL酒样,分别编号为1#、2#、3#、4#、5#、6#,检测酒精度、总酸、总酯,并做降度至35%vol前后的冷冻试验(-5℃),观察其失光情况,同时取未处理的毛铺原酒作对照,编为0#,找出小曲颗粒炭对毛铺原酒的最大处理量。
1.2.3酒精颗粒炭最大处理量研究
因为酒精即使不用颗粒炭进行处理,在-5℃时可能也不会出现失光现象,所以考虑分两步来确定酒精颗粒炭的最大添加量。
先取5 g酒精颗粒炭,按0‰、0.500‰、0.455‰、0.435‰、0.417‰、0.400‰的梯度处理降度至40%vol的酒精,分别取后面500 g作为样品备用。
再将0‰、0.5‰、0.455‰、0.435‰、0.417‰、0.400‰用量的降度酒精分别与处理后的毛铺原酒(0.455‰添加量)按比例分别调配成35%vol基酒,编号0#、1#、2#、3#、4#、5#,检测其酒精度、总酸、总酯,并做冷冻试验(-10℃),观察其失光情况。
2.1小曲颗粒炭最大处理量研究结果分析2.1.1不同处理量的原酒理化指标变化情况及冷冻试验结果
分别对1#、2#、3#、4#、5#、6#酒样进行酒精度、总酸、总酯的检测,并做降度至35%vol前后的24 h冷冻试验(-10℃),结果见表1。
由表1可看出,5 g小曲颗粒炭在处理11.5 L小曲原酒时,各项指标均能达到指定要求,但将其降度至35%vol后做冷冻试验,出现少量沉淀现象,这说明5 g小曲颗粒炭所能够处理小曲原酒的数量已经达到了它的极限,由此可以得出,5 g小曲颗粒炭最多能够处理11.5 L酒精度为55%vol左右的小曲原酒,小曲颗粒炭最大处理量为0.455‰,即每千克小曲颗粒炭最多可以处理2.2 t的55%vol左右的小曲原酒。
2.1.2不同处理量的原酒口感品评结果
分别对1#、2#、3#、4#、5#、6#酒样进行口感品评,结果见表2。从对酒样的品评结果来看,4#、5#品评得分稍低,但口感都达到了公司标准,没有出现异常情况,当小曲颗粒炭最大添加量达到0.455‰时,对酒体的口感无不良的影响,酒体的口感可以得到保证。
表2 不同添加量的原酒口感品评结果
2.2酒精颗粒炭最大添加量研究结果分析
2.2.1调配35%vol基酒的理化指标变化情况及冷冻试验结果
分别对0#、1#、2#、3#、4#、5#酒样进行酒精度、总酸、总酯的检测,并做降度至35%vol前后的24 h冷冻试验(-10℃),结果见表3。
由表3可看出,未经净化颗粒炭处理的降度酒精,调配成35%vol基酒在-10℃下24 h冷冻处理后没有出现失光、沉淀现象,但是为了保证基酒的品质,降度酒精仍需要经过颗粒炭净化处理,所以将降度酒精分别调配成35%vol基酒,通过品评基酒的口感及冷冻试验来确定酒精颗粒炭的最大添加量。
2.2.2口感品评结果
分别对 0#、1#、2#、3#、4#、5#酒样进行口感品评,结果见表4。
表4 调配35%vol基酒口感品评结果
由表4可看出,只有4#综合品评得分最低,但口感清香纯正,醇甜,较净,都达到了公司标准,没有出现异常情况,所以当酒精颗粒炭最大添加量达到0.400‰时,对所调配基酒的口感没有不良的影响,酒质较为稳定。
2.3工艺验证分析
工艺验证主要从两个方面进行:①根据实验室研究结果在车间进行中试,分别验证小曲颗粒炭及酒精颗粒炭的最大添加量;②跟踪分析车间颗粒炭更换时的实际添加量及对应酒体的质量情况(车间颗粒炭净化器一次只能装750 kg颗粒炭)。结果见表5、表6、表7、表8。
由表5可看出,当小曲颗粒炭添加量达到0.455‰即2.2 t/kg时,从各项指标的吸附情况可以看出,颗粒炭仍有一定的吸附能力,说明颗粒炭还没有失效,所调配基酒未出现浑浊现象,各项理化指标均正常,且基酒的口感清香较正、醇甜、较净。
表5 小曲颗粒炭最大添加量验证结果
由表6可看出,当酒精颗粒炭添加量达到0.38‰即2.61 t/kg时,从各项指标的吸附情况可以看出,颗粒炭仍有一定的吸附能力,说明颗粒炭还没有失效,所调配基酒未出现浑浊现象,各项理化指标均正常,且基酒的口感清香较正、醇甜、较净,甲醇平均下降了37.83%。但为了确保产品的质量及工艺参数的实用性,故定750 kg颗粒炭可处理降度酒精1900 t,即处理量为1 kg酒精颗粒炭可处理2.53 t降度酒精。
表6 酒精颗粒炭最大处理量验证结果
表7 小曲颗粒炭更换情况
由表7可看出,中试期间小曲颗粒炭共更换3次,35%vol、50%vol、70%vol基酒各1批,酒精度、总酸、总酯、冷冻试验均达到内控标准,口感均正常,酒体质量的稳定性也较好。
由表8可看出,中试期间酒精颗粒炭共更换4次,基酒的理化指标及口感指标均正常,酒体质量的稳定性也较好。
3.1随着小曲颗粒炭添加量的不断增大,小曲颗粒炭对毛铺原酒的吸附能力呈下降趋势。
表8 酒精颗粒炭更换情况
3.2在保证酒质的情况下,小曲颗粒炭的最大添加量可以达到2.2 t/kg。
3.3酒精颗粒炭处理量达到2.53 t/kg时,降度酒精中甲醇含量平均下降37.83%,说明酒精颗粒炭仍有吸附作用。
3.4酒精颗粒炭添加量达到2.53 t/kg时,处理酒精调配成基酒其理化指标正常,口感也较好。
参考文献:
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