解析火力发电厂锅炉高压头引风机振动问题

2018-01-30 10:51贾孝峰
机械管理开发 2018年1期
关键词:动叶风道火力发电厂

贾孝峰

(山西汾西矿业(集团)有限责任公司发电厂,山西灵石030314)

引言

火力发电厂锅炉高压头引风机结构及所处工作环境较复杂,故障发生率较高,其中引风机振动较为常见,若不及时排除则会引起严重事故[1],因此,电厂应提高认识,重视引风机振动故障研究工作,做好引风机现场检查及运行参数检测,积极采取有效措施,及时排除振动故障。

1 电厂引风机振动特征

为更好的生产运营,某电厂对原有发电机组进行改造,拆除原增加风机,使用HU25011-22G双级轴流动调风机替换,改造后风机各项参数,如表1所示:

表1 改造后风机各参数

分析发现,锅炉高压头引风机安装时还存在一些不足,一方面,过密封间隙不符合要求,在厂家技术人员指导下,实施轻微打磨后安装。另一方面,出现漏油情况,在运行前更换新液压头。

引风机运行后发现,3A引风机振动较严重,3B引风机振动不明显,以冷态启动,3A引风机振动最大达到1.69 mm/s。锅炉带负荷后,3A引风机垂直、水平振动分别为4.12 mm/s、4.05 mm/s。超过设定值。研究发现,烟气温度提高,振动更为严重,技术人员对现场进行初步分析,认为可能由芯筒和壳体、芯筒和轴承箱支撑强度不足或烟道布置不科学导致,于是使用筋板进行加固,提高支撑强度。

振动分析专家应用专业仪器,对引风机运行参数进行检测,结果发现,3A引风机振动有所缓解,振动值降低至3.98 mm/s。运行两个月后,振动值超过4.0 mm/s,最大为5.0 mm/s。与风机相距400 mm观察振动情况,发现第一级动叶位置有规律的金属剐蹭声音,第二级动叶附近没有异常响动;整体上看风机振动较大,烟道虽有振动,但未超出正常范围;风机基础振动情况稍大于正常情况;风机油站工作温度较高,于是使用风扇帮助散热。3B引风机平时振动不大,但当负荷变化时,振动变大至4 mm/s,引起报警,振动较大时间持续较短。

针对引风机发生的振动情况,电厂组织技术人员对风机的配重进行调整:增加电机和风机空心轴连接螺栓配重,配重重量在1 kg左右。观察发现,风机振动问题并没有明显改善,运行期间3A引风机垂直和水平振动最大值达到6.3 mm/s、3.3 mm/s,振动较为严重,给风机的安全运行造成较大威胁。对比电厂其他锅炉同型号引风机,发现运行中并未出现振动过大现象。

2 引风机振动原因

2.1 叶轮不平衡

叶轮不平衡引起振动的情况分为叶轮有质量缺陷或运行中出现结垢、磨损情况;叶轮安装时质量不过关两种[2]。

通过分析引风机相关数据得知,风机投入时间较短仅为半年,出现结垢、磨损机率较低。但叶轮质量缺陷、安装缺陷不能排除,因此,要求技术人员在停机后,对风机进行全面检修,核对叶轮尺寸参数,发现尺寸、动叶曲线存在异常时,及时更换满足要求部件,整改组合尺寸、器件安装等。另外,静态调试作业时,应保证同一级动叶角度相一致。

2.2 烟风道振动

烟风道气流引起的压力扰动和脉动会导致引风机振动。另外,烟道支架不牢固或破损、烟风道结构设计不合理等,也会引起引风机振动,因此,技术人员应认真检测烟风道系统气流情况。检查烟道固定支架是否存在卡涩、滑动、开裂等质量问题。

从引风机现场情况来看,引风机的烟道振动较小,振动未超过正常范围,都无法引起引风机振动,因此,烟风道引起引风机振动可以排除。

2.3 响动及摩擦

响动及摩擦也会引起引风机振动,包括动静摩擦、联轴器异常、滚动轴承表面损坏、轴承装配不良等。

结合引风机的振动表现应在停机状态下,全面检查引风机的联轴器、轴承安装参数。一方面,检查与分析轴承游隙是否在正常范围,发现异常联系厂家重新装配。同时,将风机轴承磨损情况作为重要内容加以检查,如轴承失效、磨损,如磨损严重,应认真检查润滑油站是否正常运行,发现问题及时解决。如润滑油站运行正常,应检查轴承座清洁度以及原件材质是否符合要求。另一方面,检查动静摩擦情况,如确定为动静摩擦导致的引风机振动,应评估磨损严重程度,及时处理摩擦位置。另外,校对联轴器安装尺寸,确保其处于正常范围。

2.4 转子运动频率与固有振动频率相接近

转子运动频率接近引风机转子固有振动频率,使得引风机在共振作用下发生振动,因此,应检测转子旋转频率与引风机转子固有频率,避免两者接近或相同。通过对该振动风机投入运行后的参数进行分析,得知风机转速与临界转速相差较大,可以排除临界转速造成的引风机振动问题。

通过对引起引风机振动的因素进行分析,对比引风机现场以及运行数据,发现引风机振动振幅并不大,而振速较大,该类问题多由气流扰动引起。同时,检测中还发现了高频22倍频,而引风机叶片刚好22片,该现象同样为气流原因引起。分析引风机运行现场声音,振动由支撑强度不足引发的可能性较大。

3 引风机振动优化措施

通过分析引风机振动表现以及可能引起振动的原因,归纳以下优化措施:首先,认真检查引风机支撑强度,发现薄弱位置时应及时进行加固,保证引风机运行的稳定性[3]。其次,认真检查两级叶片角度是否同步,发现叶片角度异常时,及时进行调整。最后,考虑到3A引风机运行时出现异常响动,检查动静摩擦位置。3B引风机有金属振动声响,该种情况可能因轴承箱或动叶安装问题引起。

4 优化效果

技术人员对引风机支撑强度做加固处理后,微调部分两级叶片,使所有叶片角度均保持一致。同时,认真处理动静摩擦位置。引风机再次运行后,振动过大问题消失,振动在允许范围内[4]。

5 结论

1)火力发电厂锅炉高压引风机振动是否在合理范围内,关系着火力发电厂生产工作的安全性,因此,电厂应提高引风机振动问题的认识,做好引风机振动原因研究,及时排除引起引风机振动的不良因素。

2)引起引风机振动的因素较为复杂,包括叶片不平衡、烟风道固定不牢固、动静摩擦及联轴器、滚动轴承异常、转子频率等都可能引起引风机振动。为及时排除振动故障,应做好引风机相关位置检查,分析引起振动的原因,逐一排除异常。

[1]殷立明.火力发电厂锅炉安装工艺与技术措施研究[J].低碳世界,2017(1):54-55.

[2]于晓涛.火力发电厂350MW机组引风机高压变频调速技术的应用研究[D].长春:长春工业大学,2016.

[3]崔国智,王刚.火力发电厂锅炉运行优化策略分析[J].山东工业技术,2015(6):199.

[4]曹胜利.十里泉发电厂6号锅炉高压省煤器改造方案研究[D].北京:华北电力大学,2014.

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