白 珏 ,韩 瑜 ,张群正 ,畅 平
(1.西安石油大学化学化工学院,陕西西安 710065;2.山西太原教育有限公司,山西太原 030000)
长庆气田含甲醇污水回注研究
白 珏1,韩 瑜2,张群正1,畅 平1
(1.西安石油大学化学化工学院,陕西西安 710065;2.山西太原教育有限公司,山西太原 030000)
以长庆气田采气厂含甲醇污水为研究对象,采用Scalechem软件对含甲醇污水进行结垢预测。结果表明:含甲醇污水在井口管线处BaSO4结垢量为138.4 mg/L,CaCO3结垢量为648 mg/L,不能达到回注要求。针对污水高甲醇、高含油、高矿化度、高铁、高悬浮物、pH低的水质特点,采用化学氧化和絮凝复配工艺,调节pH在7.5,H2O2质量浓度为240 mg/L,聚合氯化铝质量浓度为80 mg/L,阳离子聚丙烯酰胺(相对分子质量1 200万)质量浓度为16 mg/L,最佳间隔投料时间为25 s,最佳搅拌时间为6 min,处理后的透光率为91.6%,水质中各组分大幅度减少,降低了水质成垢离子对井口管线的压力负荷,符合回注要求。
含甲醇污水;化学氧化;絮凝复配
目前,在气田开采过程中为了抑制水合物形成导致井口堵塞问题,采用注入大量甲醇防止水合物的形成,注入的一部分甲醇蒸发到气相中,一部分溶于水形成含甲醇污水[1-2]。为了降低采气成本,需要对甲醇回收利用,处理后的污水达到气田回注标准,实现现场零排放回注气田储层[3-4]。
本文对长庆气田含甲醇污水进行水质分析,了解水质组成和特点,采用Scalechem结垢预测软件、化学氧化和絮凝处理降低成垢离子的含量,探索合理的化学药剂使用使处理后的污水达到回注地层的要求。
1.1 实验仪器和药品
实验仪器:882型离子色谱,瑞士万通中国有限公司;UV-2600型紫外-可见分光光度计,日本岛津;ZR4-6混凝搅拌器,深圳中润水工业技术发展有限公司;JED-2200 Series型能谱仪,日本电子株式会社。
实验药品:聚合氯化铝(PAC,A.R.),阳离子聚丙烯酰胺(CPAM,相对分子质量1 200万),质量分数为30%H2O2(A.R.),长庆气田某采油气厂含甲醇污水。
1.2 水质分析
依据SY/T5329—94测定悬浮物、总铁、含油量[5]。依据 SY/T5523—2016 测定 CO32-、HCO3-、SO42-、Ca2+、Mg2+、Sr2+、Ba2+含量[6]。
1.3 氧化工艺
取污水用NaOH溶液调pH至7.5左右,向其中添加一定量的质量分数为30%的H2O2(质量浓度分别为 120、160、200、240 和 280 mg/L),测定污水残留铁量和污水上清液的透光率。
1.4 絮凝工艺
取污水用NaOH溶液调pH至7.5左右,量取污水20 mL置于100 mL锥形瓶中,先加入一定量的PAC(质量浓度分别为 20、40、60、80 和 100 mg/L),间隔一定投料时间后(0、5、15、20、25 和 30 s),再加入CPAM,令CPAM的质量浓度为16 mg/L,充分搅拌一定时间(0、2、4、6、8 和 10 min)混匀,静置 15 min。取上清液于1 cm比色皿中,以蒸馏水为对照,用分光光度计在波长680 nm处测定上清液的透光率,重复测定3次,取平均值。
1.5 结垢预测
Scalechem结垢预测软件可处理温度、压力和矿化度上限分别为315℃、150 MPa和700 000 mg/L的体系,能够模拟生产过程。
采用Scalechem软件,通过“Balance”平衡电荷,在“Scaling”或“Mixing”下分别模拟在井筒和设备的工艺,参数为井筒最深4 000 m,设备压力为4标准大气压,流量为400 m3/d,对含甲醇污水的结垢类型与结垢量进行预测。
2.1 含甲醇污水水质分析和结垢预测
2.1.1 含甲醇污水水质分析
要实现含醇污水的结垢预测,首先要分析污水水质离子含量和水型。长庆气田含甲醇污水的水质分析结果,如表1所示。
表1 含甲醇污水水质分析结果
由表1可知,水质显弱酸性,二价金属离子含量较高,属于高矿化度的CaCl2水型。假如水质未经过处理直接注入地层可能会有结垢产生。
2.1.2 含甲醇污水结垢预测
用结垢软件Scalechem进行预测,气井的深度在4 000 m左右,井下温度为100℃,调节污水pH至7.5,预测结垢类型和结垢量,结果如图1所示。
图1 温度对结垢量的影响
由图1可知,含甲醇污水直接注入地层中会有BaSO4和CaCO3结垢产生。随着温度从井口的25℃到井下储层的100℃,BaSO4和CaCO3的溶解度增大,垢量减少。BaSO4和CaCO3在井口的结垢量分别达到138.4 mg/L和648 mg/L,大量的结垢会在注水时堵塞管道,注水压力升高,管线可能存在爆裂问题等[7-9],需降低成垢离子含量,确保现场注水稳定。
2.2 氧化工艺
用NaOH调节污水的pH至7.5左右,添加H2O2氧化剂与污水中Fe2+组分反应,生成Fe3+,Fe3+容易发生沉降现象,絮体致密且沉降速度快,污水中的铁含量减少。污水中H2O2浓度对溶液中残余铁量和透光率的影响,如图2所示。
图2 H2O2质量浓度对水质组分的影响
由图2可知,随着H2O2质量浓度逐渐增加,溶液上清液的透光率先增加后趋于平稳,残余铁量曲线先快速降低后逐渐平稳。当H2O2质量浓度为240 mg/L时,上清液透光率为69.1%,残余铁量降为6.23 mg/L。H2O2质量浓度继续增加,透光率和残余铁量变化不是很明显。添加H2O2一定程度上氧化Fe2+成为Fe3+,Fe3+离子电荷多,半径小,极化能力强,水解程度大,与OH-结合的能力强,可形成稳定致密的絮体,很大程度上絮凝了污水中杂质[10],从而使上清液的透光率增加,游离的铁离子含量减少。
2.3 絮凝工艺
2.3.1 PAC浓度对水质组分的影响
絮凝工艺是降低水质中离子、悬浮物和油脂类含量的关键步骤,通过复配添加无机与有机絮凝剂,降低结垢离子含量,减轻注水压力,吸附有机杂质和有色物质,溶液变得清亮[11-12]。调节污水的pH至7.5左右,添加PAC,使溶液中PAC的质量浓度分别为 0、20、40、60、80 和 100 mg/L,测定溶液的透光率及结垢离子的浓度变化,结果如图3所示。
由图3可知,随着PAC质量浓度的增加,絮凝后溶液上清液的透光率先快速增加后趋于平稳,当PAC质量浓度为80 mg/L时,溶液上清液的透光率为83.0%,达到最大。此时,溶液中各离子组分含量都大幅度降低,Ca2+质量浓度从8 632.2 mg/L降到2 125.6 mg/L,悬浮物和油脂的去除率分别达到95.3%和91.4%,Ba2+与SO42-浓度分别降低了79%和81%。溶液底层沉淀的絮凝体致密,溶液上层变得清澈。
2.3.2 间隔投料时间和搅拌时间对水质组分的影响
调节污水的pH至7.5左右,H2O2质量浓度为240 mg/L,PAC质量浓度为80 mg/L,CPAM的质量浓度为16 mg/L时,考察间隔投料时间和搅拌时间对絮凝效果的影响,结果如图4所示。
由图4可知,随着搅拌时间增加,溶液上清液透光率先快速增加后减小,搅拌时间为6 min时,透光率最大且为86.9%。药剂在搅拌下均匀分散到污水溶液中,絮凝剂充分发挥吸附和架桥作用结合污水中的杂质。当搅拌时间过长,微小的絮体在水流作用下容易失稳分散,造成絮体破坏,分散的絮体上浮,絮凝效果变差,透光率增加。间隔投料时间为0~25 s时,无机PAC充分发挥聚沉作用,生成相对分子质量大的线性聚合物,再添加有机CPAM絮凝剂形成链状高分子基团,通过分子间三维网状架桥和基团电荷中和吸附作用,降低污水中杂质离子、悬浮物和油含量[13]。间隔时间继续延长时,透光率无明显升高。因此,25 s为最佳间隔投料时间,此时胶粒双电子层压缩,絮体致密快速地沉降,絮凝效果显著,其透光率为89.5%。
2.4 含甲醇污水处理前后水质分析结果
对含醇污水进行氧化和复配絮凝工艺处理,其处理前与处理后的结果分析如表2所示。
图3 PAC质量浓度对水质组分的影响
图4 间隔投料时间和搅拌时间对水质组分的影响
表2 含甲醇污水处理前后水质分析结果
从表2中可知,处理后与处理前相比,Ca2+、Ba2+和Mg2+离子去除率分别达到94.7%、88.1%和83.0%,二价金属阳离子去除率较高。悬浮物质量浓度降低到26.9 mg/L,水样变得清澈,总铁量经过氧化和絮凝工艺处理,效果较好且去除率为98.5%,油含量和HCO3-离子去除率超过了92%,SO42-含量小幅度降低,高浓度H2O2能氧化甲醇,生成二氧化碳和水,水样中甲醇含量降低73.6%,水质透光率提高了42.7%,处理后水质满足SY/T 5329—2012回注要求。
2.5 水样与储层配伍性实验
对含甲醇污水和处理后的水样进行岩心伤害驱替实验,测定岩心渗透率,计算岩心伤害率,其结果如图5所示。
图5 处理前后对岩心伤害率影响
由图5可知,随着注入倍数增大,水样对岩心伤害率逐渐升高。处理后的岩心伤害率为14.4%,比处理前52.3%明显降低。含甲醇污水未处理前较高的含油量、悬浮物以及结垢金属离子等注入到地层中吸附微小颗粒,致使微粒粒度增大堵塞储层,造成岩心伤害[14-15]。处理后的水质随着注入倍数增多,岩心伤害率趋于平稳且没有超过20%,表明处理后水质与井下储层配伍良好,达到回注要求。
(1)该气田含甲醇污水属于典型的CaCl2水型,采用Scalechem软件进行结垢预测,在气井井口处BaSO4和CaCO3的结垢量分别达到138.4 mg/L和648 mg/L,不能达到回注水标准(SY/T5329—2012)。
(2)采用氧化和复配絮凝工艺处理,H2O2质量浓度为240 mg/L,PAC质量浓度为80 mg/L和CPAM质量浓度为16 mg/L,最佳搅拌时间为6 min,间隔投料时间为25 s,处理后水质透光率为91.6%,水样中各离子组分含量大幅度降低,且与井下储层良好配伍达到回注水要求,适合现场回注。
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10.13752/j.issn.1007-2217.2017.03.010
2017-06-26
西安石油大学创新与实践能力项目(YCS16212074)