李鹏飞, 陈 良
(江苏南大环保科技有限公司, 江苏 南京 210046)
光伏产业作为新能源重要发展产业之一,近十年来在我国得到迅速发展。但是,光伏电池生产过程中产生了大量的污染物,特别是其废水中含有高浓度的氟离子(F-),对生态环境和人类健康产生了严重影响[1-2]。随着GB 30484—2013《电池工业污染物排放标准》行业排放标准的颁布,对光伏废水处理提出了更高的要求,其F-排放指标为8 mg/L。
目前常用的除氟方法主要有钙盐除氟法[3-4]、混凝沉淀法[5]、吸附法[6-7]、电化学法[8]及膜分离法[9]等。对于强酸性高浓度含氟废水的处理,目前采用较多的方法是钙盐除氟法,但是由于CaF2在18℃时于水中的理论质量浓度为16.3 mg/L(按F-质量浓度计为7.9 mg/L),因此工程实践中很难稳定达到8 mg/L以下[10],通常需要采用二级混凝沉淀法进行处理。
本文以“钙盐除氟法+铝盐除氟法”工艺对光伏含氟废水进行处理,并研究了影响除氟效果的主要因素,并将小试结果应用于实际工程案例中,以期取得理想结果。
药剂:氢氧化钙(Ca(OH)2);硫酸铝(Al2(SO4)3);氢氧化钠(NaOH);盐酸(HCl);阴离子型聚丙烯酰胺(PAM,分子相对质量1 800万);以上试剂均为分析纯。
仪器:PHS-3C型数字型精密酸度计;JJ-4A六联混凝搅拌器。
1.2.1 pH值对钙盐除氟效果的影响
取5份实际含氟废水1 000 mL,分别投加2.8 g Ca(OH)2,并使用NaOH和HCl分别调节pH值至7.0,8.0,9.0,10.0,11.0,12.0,13.0,使用六联搅拌器搅拌 10 min后,加入3 mg/L的PAM溶液,慢速搅拌20 min后静置沉淀60 min,取上清液,使用氟离子电极法测定F-浓度。
1.2.2 pH值对铝盐除氟效果的影响
取钙盐沉淀实验上清液6份,按照ρ(Al2(SO4)3):ρ(F-) =20 ∶1 比例投加 Al2(SO4)3,并使用 NaOH 和HCL 分别调节 pH 值至5.0,5.5,6.5,7.0,7.5,8.5,9.5,使用六联搅拌器搅拌10 min后,加入3 mg/L PAM溶液,慢速搅拌20 min后静置沉淀60 min,取上清液,使用氟离子电极法测定F-浓度。
1.2.3 铝盐投加量对除氟效果的影响
再取4份钙盐沉淀上清液,改变ρ(Al2(SO4)3)∶ρ(F-) =5 ∶1,10 ∶1,20 ∶1,40 ∶1 比例投加 Al2(SO4)3,并使用NaOH和HCl调节pH值至7.0后用六联搅拌器搅拌10 min后,加入3 mg/L PAM溶液,慢速搅拌20 min后静置沉淀60 min,取上清液,使用氟离子电极法测定F-浓度。
pH值对钙盐除氟效果的影响见图1。由图1可知,pH值对钙盐除氟具有一定的影响,在pH值=8及pH值>12时,钙盐具有较好的除氟效果,而pH值=8~12时处理效率较低。当pH值过高时,后续工段不仅会需要消耗大量的酸进行中和,同时废水盐含量高,对后续处理工艺也会造成冲击。因此,钙盐除氟的最佳pH值为8.0。
图1 pH值对钙盐沉淀法除氟性能影响
铝盐属于两性氧化物,其在水体中的形态受水体pH值的影响,因此除氟效果也容易受到pH值的影响,结果见图2。铝盐沉淀法除氟的最佳pH值范围为6.0~7.5,其可以稳定将F-质量浓度降至3 mg/L以下。Al2(SO4)3除氟的原理是铝盐在水体中形成Al(OH)3絮体,其可以与F-形成一种共同沉淀现象[11],随着固液分离而达到除氟的目的。当pH值小于5.5和大于8.0时,Al(OH)3在过酸和过碱的条件下会出现部分溶解,导致氟化物不容易被吸附,从而除氟效果大大下降。
图2 pH值对铝盐除氟性能影响
低浓度含氟废水,宜采用铝盐沉淀法。铝盐的投加量时影响其除氟效果和最终污泥产生量重要因素,不同铝盐投加量对最终除氟效果的影响见图3。结果表明,随着铝盐投加量的增加,其除氟效果越好。 但是当 ρ(Al2(SO4)3):ρ(F-) =20 ∶1 时,出水 F-质量浓度可以稳定达到4 mg/L,继续增加Al2(SO4)3投加量,其除氟效果增加不明显。这可能是由于Al2(SO4)3除氟主要是通过吸附进行,当水体中F-浓度较低时,其传质驱动力较小,从而导致除氟效果增加不明显[12]。从废水处理成本和污泥量考虑,确定 ρ(Al2(SO4)3):ρ(F-)=20 ∶1为最佳投加量。
图3 Al2(SO4)3投加量对除氟性能影响
本文以江苏某光伏电池生产废水工程为例,其污水处理规模为5 000 m3/d,其工艺流程见图4。
图4 江苏某光伏电池生产废水处理工艺流程
生产废水经均质均量调节后进入一级除氟反应池,投加石灰并控制pH值进行混合反应,进入一级沉淀池并加入助凝剂PAM,沉淀后出水进入二级除氟反应池,投加硫酸铝并控制pH值进行混合反应,进入二级沉淀池并加入助凝剂PAM,絮体沉淀后出水。实际构筑物尺寸和停留时间见表1。
表1 某光伏废水处理站水处理构筑物一览
调试过程中,其进水、出水水质见图5,药剂平均投加量见表2,控制一级混凝反应pH值为8.0±0.5,控制二级混凝反应pH值为7.0±0.3后,对光伏含氟废水进行处理。
图5 某光伏废水处理站调试运行记录
表2 某光伏废水处理站加药量和成本
由图 5 可知,当进水 ρ(F-)为 900 ~ 1 600 mg/L,连续运行15 d,一级混凝沉淀出水ρ(F-)可以稳定降低至25~60 mg/L,二级混凝沉淀出水ρ(F-)可以降低至4~6 mg/L,废水可以稳定达到排放标准。
由表2可知,废水处理中药剂成本为2.96元/t,电费运行成本为0.45元/t,人工成本为0.2元/t,因此吨水运行成本为3.61元。
(1)采用两级混凝沉淀法处理高浓度酸性光伏含氟废水,一级钙盐沉淀最佳反应pH值为8.0,二级铝盐沉淀法最佳反应pH值范围为6.0~7.5,铝盐最佳投药量为 ρ(Al2(SO4)3):ρ(F-) =20 ∶1。
(2)将实验结果应用于江苏某光伏电池生产废水中,经过两级混凝沉淀处理后,出水ρ(F-)可以稳定降低至4~6 mg/L,吨水运行成本为3.61元。