樊 健, 姚继伟, 杨 尧, 李鸣飞
(1.南京大学环境规划设计研究院有限公司, 江苏 南京 210009;2.常州龙德环保工程有限公司, 江苏 常州 213100)
江苏省宿迁市某生物化学公司主要生产4-乙酰氧基杂环丁酮、苯乙酮和卡培他宾等医药中间体,生产过程中带入大量的溶剂、无机盐等。废水盐分高、组分复杂,具有高毒性、难生化特点[1-5]。企业污水处理站原工艺为隔油-调节-沉淀-UASB-SBR,出水不稳定,COD时有超标。本文针对水质特点提出了改造工艺方案并进行工程改造,增设了电解-芬顿氧化物化处理工艺[6-9],并对生化系统好氧工段进行了强化[10-13]。运行结果表明,改造实施后项目废水出水稳定,取得了良好的处理效果,可为类似医药中间体精细化工企业废水处理提供参考。
根据建设方提供的水质资料,结合现场考察,本项目生产废水排放情况见表1。
表1 生产废水排放情况
其余废水,如真空泵排污水、地面冲洗水、初期雨水和生活污水等约140 t/d,合计总处理水量为175 t/d。
出水水质执行GB 8978—1996《污水综合排放标准》的三级标准,ρ(CODCr)≤500 mg/L,ρ(SS)≤400 mg/L,此外根据企业与园区污水厂签订的排污协议,处理出水中ρ(盐)≤8 000 mg/L。
原处理工艺流程见图1。
图1 原废水处理工艺流程
(1)缺失必要的预处理手段,仅靠隔油沉淀去除部分浮油及SS,对废水中溶解性的有机物没有针对性的生物毒性解除手段。
(2)水质水量缺少必要的调节手段,本项目生产废水来水水质波动大,仅靠一个调节池收纳所有废水,易对生化系统造成冲击。
(3)采用传统的SBR工艺,当UASB出水不稳定时,本系统没有任何缓冲能力,出水COD及SS均易超标。
综合考虑废水特点,处理要求及现有构筑物,确定工程改造主要为:废水分类收集,增设预处理,强化生化处理,末端保障。
(1)分类收集:利用现有构筑物增加1座生产废水收集池,主要收集车间生产废水,所有生产废水在本池中混合均质。
(2)增设预处理:针对废水中氯化钠含量高的特点,增设电解装置进行前置预处理,电解-电絮凝不仅可以使废水中的胶态杂质、悬浮杂质絮凝沉淀而分离,而且阳极的氧化作用和阴极的还原作用,能去除水中多种污染物。电解出水联合芬顿氧化进行深度氧化,进一步使废水中的苯环类、杂环类有机物开环,以利于后续综合生化处理。芬顿氧化出水再加入适量絮凝剂混凝沉淀,便可大幅削减SS及部分COD。
(3)强化生化处理:通过将原有SBR池中增设组合填料,改造成生物接触氧化池,增加单位容积生物固体量,提高容积负荷,对水质水量聚变有较强的适应能力。
(4)末端把关:增设二沉池1座,对生化出水进行泥水分离,以确保出水SS稳定达标,并能进一步降低出水COD。
改造后废水处理工艺流程见图2。
图2 改造后的工艺流程
(1)收集池:1座,用于收集高浓度工艺废水。L×B×H=9 m×4 m×3.2 m,有效容积100 m3,半地下式钢砼结构,水力停留时间3 d。配置硫酸加药系统,硫酸质量分数为50%,加药泵1台,型号JX50/0.63,Q=50 L/h,N=0.37 kW,池内设穿孔曝气管对废水进行搅拌均质,在线pH计1套。
(2)电解-电絮凝:1座,针对废水中的大分子有机物等进行电解氧化。L×B×H=2.5 m×1.5 m×2.5 m,材质PP,水力停留时间2 h。配备10 A直流电源,石墨电极,池内添加颗粒炭作电极填料,并设有曝气系统,曝气量为0.5 m3/min。
(3)芬顿氧化罐:1座,通过加入适量双氧水,对电解出水进一步进行氧化。D×H=2.5 m×3.5 m,有效容积15 m3,内装填铁碳规整填料5 m3,材质钢衬FRP,有效停留时间10 h。配置双氧水和硫酸亚铁加药系统。
(4)混凝沉淀槽:1座,加入适量絮凝剂进行混凝处理,通过絮凝作用去除悬浮物。L×B×H=3.0m×2.0m×3.0 m,q=0.75 m3/(m2·h),配套PAM和液碱加药系统,池内设2台桨式搅拌机,下设泥斗。
(5)接触氧化池:1座,有效容积 200 m3,L × B ×H=12 m×3 m×5.5 m,半地下式钢砼结构,地上2.5 m,水力停留时间27 h。池内新增组合填料80 m3,并配套DO监测仪1台,曝气量Q=2 m3/min。
(6)二沉池:1座,D × H=3.5 m × 3.0 m,碳钢结构,内刷环氧煤沥青防腐,q=0.65 m3/(m2·h)。 设有污泥回流泵2台,污泥回流至接触氧化池,回流比1~3∶1。
(7)排放池:1座,用作尾水池兼监测池,有效容积:300 m3,半地下式钢砼结构用于水质监测并留有足够的缓冲容积,满足园区一企一管需求。
该项目于2016年4月份工程改造结束,污水站废水处理系统正式开始运行调试,物化工段根据每日实际进水水质水量按比例投加药剂,依据现场实验条件,及时检测各工段进出水COD状况;生化工段通过污泥接种、驯化出成熟的活性污泥。经过1个月的运行调试,整个系统稳定运行,处理出水可达化工园区接管标准,见表2。
表2 园区接管标准
(1)物化处理 CODCr去除效果
预处理采用“电解+芬顿氧化+混凝沉淀”,调试期运行了15批次,处理效果见图3。通过图3可以看出,控制电流I=5~10 A及双氧水的加药量0.5%~1%,预处理工段的处理效率能得到一定的保证,进水CODCr质量浓度为20 000~30 000 mg/L,最终混凝沉淀池出水维持CODCr质量浓度为12 000 mg/L左右,去除率稳定在50%左右。
图3 “电解+芬顿+混凝沉淀”进、出水CODCr及去除率
(2)生化处理CODCr去除效果
经过物化处理后的生产废水和其它废水在调节池中进行配水调节,控制进入生化系统CODCr质量浓度为2 400~2 800 mg/L,减少水质变动对生化系统带来的冲击,生化系统在经过20 d的调试后进入了稳定运行阶段,出水CODCr质量浓度维持在350~450 mg/L,去除率稳定后可达85%左右,具体处理效果见图4。
图4 生化处理进、出水CODCr及去除率
由图4可知,在预处理处理效果稳定及进水水质控制适当的前提下,原有UASB系统可以较快的适应进水水质,整个调试周期比预期的要缩短不少,经过1个多月运行后,出水水质较为稳定,满足接管标准。同时在本次调试运行过程中发现电解工段产生泡沫较多,后续建设方增设了水喷淋装置进行消泡,效果显著,也为后续类似工程设计时提供了宝贵的经验。
本项目运行成本以直接成本计,不含人工及设备折旧费用。
(1)电费
本系统动力装机容量为51 kW,运行负荷为30 kW,日耗电量为562 kW,电费按0.7元/kW,日处理水量按175 t计,则单位废水运行费用E1=562×0.7/175=3.2元。
(2)药剂费
①芬顿氧化用硫酸亚铁、双氧水
硫酸亚铁按300元/t,双氧水按1 500元/t计,硫酸亚铁投加量为200 mg/L,双氧水投加体积分数为0.5%。
②混凝沉淀用PAM和液碱
液碱按900元/t,PAM按15 000元/t计,液碱投加体积分数为0.2%,PAM投加量为5 mg/L;。
以上按日处理35 t生产废水,药剂费为11.9元/t废水,按整个污水站日处理175 t计,则项目药剂费用E2=2元/t。
(3)固废处理费用
项目固废主要来源于物化处理单元,日均产生量约20 kg污泥(含水率80%),按照当地危废处理费用5 500元/t计,则E3=55×20/175=6.28元/t。
综上,单位废水处理费用E=E1+E2+E3=11.5元。
通过改造后的工程实践证明,采用电解-芬顿-混凝沉淀物化处理生产废水简单有效,处理出水再和其余废水混合采取UASB-接触氧化处理,效果稳定,该改造工艺结构紧凑,维护管理方便,出水指标稳定达GB 8978—1996《污水综合排放标准》的三级标准,对中小规模的医药、农药废水处理工程具有一定的参考价值。