喇嘛甸油田多举措控制机采井检泵率

2016-12-16 09:29张洪江大庆油田有限责任公司第六采油厂
石油石化节能 2016年6期
关键词:检泵结蜡喇嘛

张洪江 (大庆油田有限责任公司第六采油厂)

喇嘛甸油田多举措控制机采井检泵率

张洪江(大庆油田有限责任公司第六采油厂)

喇嘛甸油田综合含水率为大庆油田之最,目前,该油田综合含水率高达95%以上,让开发已久的喇嘛甸油田成为稳产难度大、检泵率高等难题集聚区。为确保稳产、降低检泵率,该油田构建起“大联合”攻关模式,专门成立检泵率控制联合攻关组,通过制定强化过程管控、完善技术配套、推进技术交流多举措控制机采井检泵率,提高整体开发效果。历经11个多月的实践与摸索,喇嘛甸油田控制检泵率联合攻关取得显著效果,截至目前,机采井检泵率控制在23.4%,同比下降3.4%,节约成本1500多万元。

喇嘛甸油田;多举措;联合攻关;检泵率

检泵率控制是采油工程管理的核心内容之一,也是衡量油田生产管理水平的准绳。在喇嘛甸油田,每控制1个百分点的检泵率,就可减少成本近400万元,增加产量2000 t以上,还可减少1个人1年的工作量。为此,从2015年开始,该油田构建起“大联合”攻关模式,专门成立了由总工程师为组长,工程技术大队、油田管理部及采油矿等12个相关部门为成员的检泵率控制联合攻关组。联合攻关组采取有力举措、明确责任分工,从强化过程管控、完善技术配套和推进培训交流3个大方向、多举措控制机采井检泵率。

1 强化过程管控

围绕控制机采井管理的关键环节,制定了14项洗井标准,推广应用了“abc”分类洗井、高压蒸汽车洗井等4种洗井管理办法,总结出提杆正注洗井、碰泵洗井等3类15项非检泵井治理方法,为控制检泵率提供管理保障。

1.1摸 索合理热洗周期,提高热洗质量

1)摸清油井结蜡规律,确定油井合理热洗周期。在油井施工作业过程中发现,油井结蜡多在600~800 m井段。根据地温梯度3.64℃/100 m计算,在井深800 m的位置井下温度约为29.1℃,而原油凝固点为29.3℃,故800 m以上位置容易形成结蜡区域。通过大量数据计算及现场比对、跟踪,确定具备洗井周期的4个条件[1]:产液量下降10%以上;上、下电流上升1.2倍以上;上载荷上升10%以上;下载荷下降3%以上。

2)根据结蜡差异实施“abc”分类洗井,细化周期调整。由于按地质条件划分区块多、单井采出液性质变化大,因此结蜡周期差异很大。综合分析结蜡的主要影响因素,摸索建立了按照产液、含水、液面分类制定不同洗井周期的“abc”分类洗井方法。通过对功图和电流跟踪分析,细化调整机采井洗井周期,保证每口井都按时洗井、按需洗井。

3)使用高压热洗车洗井替代泵洗,并摸索了洗井液用量及洗井操作步骤。高压蒸汽热洗车具有洗井温度高、洗井液用量低、洗后有效期长等特点。针对聚驱、稠油井,泵洗憋压、洗井不彻底的问题,推广应用了高压蒸汽车洗井,目前每月平均应用超过100井次。并确定洗井用量为35 m3(稠油井洗井用液约45 m3),其中,建立热场30 min,用液5 m3;化蜡熔蜡1 h,用液15 m3;替蜡巩固30 min用液15 m3。高压蒸汽热洗与普通泵洗清蜡效果对照见表1。

1.2非检泵井治理

截至目前,喇嘛甸油田共开展非检泵井治理94井次(抽油机井38井次、螺杆泵井46井次),见表2。

1)提杆正注洗井处理疑难螺杆泵井。喇嘛甸油田针对电流高、常规洗井方式洗井后电流上升较快、习惯性卡泵、洗井周期特别短的螺杆泵井继续采取提杆正注的方式进行洗井。截至目前,提杆正洗13口井,见表3。

表1 喇嘛甸油田高压蒸汽热洗与普通泵洗清蜡效果对照

表2 非检泵井治理情况

表3 提杆正注洗井效果对照

2)碰泵洗井处理抽油机井阀漏失。2015年3月15日,巡井发现喇7-2131井电流由原来的46/ 43A降为38/40A,量油发现产液量由50 m3/d下降到28 m3/d,测功图发现为双阀漏失。针对阀漏失问题,采用轻微碰泵8~10次,然后洗井,洗井过程中控制好压力和温度,洗井7 h后,测试示功图正常(图1、图2)。

图1 碰泵洗井前示功图

图2 碰泵洗井后示功图

2 完善技术配套

加强检泵原因分析和整改,实施内喷涂和内衬油管、碳纤维柔性抽油杆应用及安装抽油机减震器等29项技术200多井次,有效缓解了杆管偏磨、杆断等问题。

2.1应用内衬油管,提高防偏磨效果

内衬油管是在普通油管内部加工1层抗磨材料软管,该种材料软管具有减磨和耐磨特性,用来保护和延缓抽油杆与油管内壁的磨损。其抗磨软管属于绝缘复合材料,内衬层厚度在3.4~3.7 mm范围内,内衬层邵氏硬度HD大于或等于60,砂浆磨损率小于或等于0.4,其主要成分为复合尼龙、环氧树脂和聚合物等3种原料。

目前应用21口井。其中,螺杆泵喇5-PS1603井上次检泵作业施工起出发现第80根油管中部偏磨裂,因此,结合压裂措施施工全井下入φ76mm内衬油管,并取消该井扶正器布置。应用前后,该井在相同转速(67 r/min)下电流由措施前的17A下降到目前的7 A,下降了10 A,电流下降58.8%。

2.2应 用碳纤维柔性抽油杆及抽油杆减震器,提高抽油杆强度

1)碳纤维柔性抽油杆应用。为客观评价碳纤维柔性抽油杆应用效果,设计使用加重杆250 m,与之匹配设计使用内喷涂油管,加重杆部分不布置扶正器,而使用双向保护接箍。截至目前,应用14口井。其中,喇7-P261是北西块聚驱抽油机井,采出液浓度为538 mg/L,该井于2015年5月16日作业后投产,并应用碳纤维柔性抽油杆,对比应用前后功图,交变载荷下降23 kN(图3、图4)。

图3 应用前示功图

图4 应用后示功图

2)抽油机减震器应用。抽油机减振器是根据弹簧“增载被压缩,卸载就恢复”特性,利用该装置中的调位器和弹性复合体来储存能量。当杆柱运动速度下降到一定值时,吸收的能量会释放出来,达到减小杆柱弯曲、降低杆柱交变载荷,减缓杆柱偏磨、断脱概率,从而延长抽油杆的使用寿命,目前已完成47口井安装。

3 推进培训交流

采取外请专家、现场教学、座谈交流等方式培训员工1290人;以开展泵矿分析月度交流例会为依托,整理交流典型案例38个,编发了《机采井管理知识系列手册》,有效提高了员工的理论知识水平和现场操作能力。

喇嘛甸油田针对目前工程技术队伍人员新,技术力量薄弱的实际情况,采用“以会代训”的方式,由厂总工程师牵头,工程技术大队、油田管理部及采油矿等12个相关部门为成员,坚持每月召开一次泵矿分析交流会。从本年度检泵井现状及检泵原因分析入手,围绕解决疑难井问题,做好泵况变差井的落实和处理方案的确定,加大非合理区井的治理工作力度,大家群策群力、发表独立见解、共同探讨机采井管理方法。

同时,为提升喇嘛甸油田采油工程系统的泵况管理水平,工程技术大队组织编写《机采井管理知识系列手册》,目前已完成第一册《泵况诊断》和第二册《管理应知应会100问》的编写和印刷工作,共发放144本,为采油矿工程技术人员诊断机采井泵况提供参考。

4 结束语

成立控制检泵率联合攻关组,集中喇嘛甸油田优势力量,发挥集聚效应。针对病因,项目组成员分别发挥技术专长和管理经验,从各自的角度提出可行性建议,编制出合理的方案。近1年来,喇嘛甸油田各项指标全部按计划运转,并均已达到预期。

[1]佘庆东.提高抽油机井热洗质量方法[J].中外科技情报, 2007(19):36-36.

(编辑李发荣)

10.3969/j.issn.2095-1493.2016.06.017

张洪江,工程师,2011年毕业于东北石油大学(固体地球物理学专业),从事机采井管理工作,E-mail:zhanghongjiang1@petrochina. com.cn,地址:黑龙江省大庆油田有限责任公司第六采油厂,163114。

2015-01-08

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