王凯(长庆油田第一采油厂 陕西 延安716000)
全区油井的结蜡周期短、速度快,油井结蜡的治理一直是我区井筒治理主要工作。目前全区的油井的平均结蜡周期101天,其中长6层油井结蜡周期106天,延9层油井结蜡周期124天,长10层油井结蜡周期62天。根据低压试井资料和数字化功图分析,每月的结蜡油井占到统计井数的5%。
我区的清蜡方式主要是热洗清蜡,热洗主要是水套炉热洗为主。2006年我区大面积应用井口水套炉热洗方法,目前全区有128个井组(732口油井)具备热洗条件,占全区开井数的75.6%。每年水套炉热洗油井3500井次左右,通过热洗油井的缓解了油井的结蜡速度,延长了油井的免修期。
将水套炉热洗工作制度化、规范化、常态化,并结合数字化功图、载荷变化曲线加大油井热洗力度,缩短热洗周期。目前共水套炉热洗油井1792井次。
1、建立水套炉热洗台帐:每天收集中心站上报水套炉热洗井号,水套炉热洗的时间、水量、温度。
2、制定全年的热洗运行表:根据油井以往的检泵的结蜡情况,算出油井的结蜡周期。根据结蜡周期制定出合理的油井水套炉热洗周期。
3、维护更换增加热洗设备:定期对加热炉进行了常规性检修,清理了烟道,火咀,保证水套炉的热洗效果。对新投产井组没有水套炉热洗条件的,增加热洗设备。对腐蚀严重的不能正常运行的水套炉,及时进行更换,保证油井热洗工作正常运行。
4、充分利用数字化监控平台,查看油井功图和载荷线的变化,及时安排油井水套炉热洗。对水套炉热洗的现场数字化监控,热洗后油井的效果跟踪。
1、降低杆柱上部断裂
2013年目前共进行水套炉热洗1792井次,利用数字化功图和载荷线跟踪热洗的效果,从效果看油井的载荷和电流都有所减小,降低了抽油杆上部由于油井结蜡严重导致载荷过大发生断裂。
水套炉热洗前后功图和载荷线变化
2013年水套炉热洗效果统计表
抽油杆上部断裂同期对比图
从图中可以看出,水套炉热洗开展后,油井的结蜡程度得到缓解,载荷减少,抽油杆上部断裂逐年下降。
2、延长油井的检泵周期
水套炉热洗后,有效的改善了泵在井筒内的工作环境,降低了泵由于结蜡严重导致泵漏失和蜡卡的机率,减少了油井的维护性作业,延长了油井的检泵周期。
3、降低小修频次,减少小修费用
水套炉的周期性热洗缓解了油井结蜡速度,有效的减小了油井结蜡的程度,降低了由于结蜡的小修频次,减少了小修费用。