徐峰,王金立(安徽江淮汽车股份有限公司,安徽 合肥 230601)
基于音噪比(TTN)的增压器噪声试验研究
徐峰,王金立
(安徽江淮汽车股份有限公司,安徽 合肥 230601)
进行了9种不同动平衡品质的增压器车内噪声测试,结合音噪比、主观评价对增压器的动平衡品质进行了统计分析,确定了增压器的动平衡品质控制数值。
动平衡品质;音调比;主观评价
10.16638/j.cnki.1671-7988.2016.08.067
CLC NO.: TH137.8+3Document Code: AArticle ID: 1671-7988(2016)08-206-02
对增压发动机,增压器的使用提升了发动机的动力、经济等性能,同时也带来了不可忽视的噪声问题。优化进排气消声器可降低发动机的进排气噪声,但无法从根本上解决增压器本身产生的噪声[1]。
涡轮增压器一般包括涡轮机、压气机、中间体等三大部件,其工作产生的典型噪声有空气动力噪声和壳体结构辐射噪声[2-3]。转子系统的动平衡品质会对增压器的同步噪声有较为明显的影响[4],平衡品质如果较差的话,会产生同步噪声,主观感觉为金属尖叫声。
本文测试了匹配不同动平衡品质的增压器的车内噪声,结合车内噪声TTN数据以及主观评价确定了可接受的增压器动平衡品质,实现了增压器的声学匹配。
1.1增压器不平衡
增压器转子系统包括压缩叶轮、涡轮、转轴以及固定螺栓等,见图1所示。转子系统最高工作转速可达到二十万转左右,因此转子系统的不平衡对其性能和可靠性具有重要的影响。
汽车用增压器转子系统的动平衡品质测试方法、限值等尚未完全统一,本文使用的动平衡品质参数为转子系统单体台架测试的实际振动值,定义G1值频段为500-900Hz,G2值频段为2500-3000Hz,单位g(重力加速度)。
1.2音噪比
国际标准[5]中使用音噪比来评价宽带噪声中单频声的突出程度。音噪比的计算首先按照下式计算临界频带的上下限频率[f1,f2]
上式f0为中心频率,即单频音的频率,临界频带的带宽
[6]由下式定义
式3中wt为单频声的能量,wn为背景噪声在临界频带中的能量。
2.1G值与音噪比分析
一般规定,当音噪比大于6dB时[7],即表示该单频音可听见。
针对本次试验数据,统计分析了G值和音噪比,TTN为6dB对应的G1值为0.34g,见图2;TTN为6dB对应的G2值为0.63g,见图3。
2.2G值与主观评价分析
车内噪声的主观评价是汽车NVH开发必不可收的项目,本次使用了语意细分法对车内噪声进行了评判。
驻车加速时,增压器转速较低,转子系统转频不超过1500Hz,增压器尚未进入全负荷状态,G1值对车内噪声的主观评价影响较大,G1值高于0.34g以上时,均能在车内听到较为典型的同步噪声,见图4。
全负荷加速时,增压器转速较高,转子系统转频达到3000Hz以上,接近全负荷状态,G2值高于0.67g以上时,G1值高于0.34g时,均能在车内听到增压器同步噪声,见图5。
2.3振动频谱分析
本次测试了增压器进油螺栓处的振动,振动频谱表明在加速起始段,由于废气旁通阀的打开,增压器转速有较为30000rpm的转速波动,可能会对整车驾驶性有影响;同时增压器的次同步振动也较为明显,主要是转子系统油膜涡动引起[8],见图6。
(1)控制增压器转子系统的G1值不超过0.34g,G2值不超过0.67g,车内同步噪声处于可接受水平或更优。
(2)增压器的废气旁通阀控制标定及转子润滑系统有优化的空间。
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Experimental Study of the Turbocharger's Noise Based on TTN
Xu Feng,Wang Jinli
(Anhui Jianghuai Automotive Co.,Ltd.,Anhui Hefei 230601)
The cabin noise has been measured using 9 kinds of turbocharger with different dynamic balance quality,the TTN、subjective evaluation and dynamic balance quality has been statistic analyzed,to make sure the dynamic balance value.Key words: Dynamic Balance Quality; Tone to Noise; Subjective Evaluation
TH137.8+3
A
1671-7988(2016)08-206-02
徐峰(1978-),男,工程师,就职于安徽江淮汽车股份有限公司。主要从事机械开发的工作。