压缩机机组油系统控制阀故障及改造
关键压缩机机组油系统的控制阀运行状况好坏,影响机组及整个生产装置的正常运行,采用滑板式控制阀替换原直通式控制阀,解决了原阀存在的问题: 即反应滞后、动作缓慢,致使油压下降幅度大,造成压缩机机组因低油压联锁停车故障。
川维厂2台螺杆压缩机机组是引进德国GHH公司的成套设备,于20世纪70年代引进安装,已经运行30多年,是川维厂的关键设备。油系统的控制阀位于压缩机油系统主油泵下游,采用自力式压力控制阀,为直通阀结构,起到稳定油系统油压的作用。有2台一用一备的油泵的出口管与控制阀进口相连,控制阀的出口与油箱相连。正常工作时,控制阀流量为90L/min,当2台油泵运行时,控制阀的最大流量为1090L/min。在2台油泵切换时,要求控制阀的控制油压波动在0.5s内不超过10~50kPa,否则将引起压缩机低油压联锁停车。
因螺杆压缩机油系统控制阀存在问题,自投用后只能启用旁通管线,靠手动阀门调节维持运行,经常由于油压波动引起机组停车,严重威胁着生产装置的生产。
2014年川维乙炔车间、物资装备公司与国内外多家控制阀厂家联系、交流、试用,最终选用了上海源冠公司的V8010自力式滑板阀。2台螺杆压缩机的油系统控制阀于2015年6月完成改造(如图所示)。 投用至今运行正常,阀门动作灵敏,能够满足工艺要求。
由于运行稳定,满足控制要求,现已推广到乙炔车间配套德国MAN压缩机的油系统,该套油系统由沈鼓集团生产,油系统的压力控制阀PCV01及减压阀PCV02都采用了上海源冠自控设备有限公司的V8010自力式滑板阀。 (上海源冠自控设备有限公司)