内电解-SBR组合工艺处理硅油废水

2016-09-15 05:32郑晓冬
天津工业大学学报 2016年4期
关键词:硅油固液电解

文 晨,郑晓冬,余 曦

(1.天津工业大学环境与化学工程学院,天津 300387;2.东风设计研究院有限公司,武汉 430056)

内电解-SBR组合工艺处理硅油废水

文晨1,郑晓冬1,余曦2

(1.天津工业大学环境与化学工程学院,天津300387;2.东风设计研究院有限公司,武汉430056)

利用内电解-序批式活性污泥法(SBR)组合工艺处理高浓度难降解硅油废水,分别考察了内电解过程的反应时间、固液比、铁/碳比和SBR的启动时间及水力停留时间对废水COD去除率的影响,确定了该组合工艺的最佳处理条件.结果表明:在内电解处理阶段,当反应时间为3 h,固液比1∶3和铁/碳比1∶1时,废水COD去除率达81.6%;该出水经SBR处理,在运行周期为8 h、换水率为50%、水力停留时间为16 h时,出水COD降至54.4 mg/L,其总去除率为96.2%,符合天津市地方二级排放标准(DB12-356-2008).

内电解;预处理;SBR;组合工艺;硅油废水

近年来,氨基硅油的研发和生产快速发展,其应用领域不断地拓宽,使用量也与日俱增.但是,在生产有机硅品过程中所排放的废水含有高浓度的氨基硅油乳液,可生化性差,选择常规生化法无法达标排放,属于难生物降解类工业废水[1].为此,开展高浓度硅油废水的处理方法研究具有重要的现实意义,且博得工程技术者的高度关注.

目前,针对硅油废水的处理方法主要有物化法、生物法和物化-生物组合法等.张开萍等[2]利用铁/碳内电解-高效微生物法处理有机硅废水,设计了“两级隔油-气浮-铁/碳内电解-絮凝-高效微生物法”组合工艺,借助铁/碳内电解预处理废水,提高其可生化性,而高效生物菌对难生化降解有机物具有很好地去除效果.Liu等[3]采用流化床Fenton法处理有机硅废水,并考察了不同填料的处理效果,结果表明,以石英砂作填料,利用流化床Fenton法在最佳处理条件下,废水的COD和TOC去除率分别达到了95%和85%. Yang等[4-5]分别用Fenton法、铁/碳内电解法等处理氨基硅油废水,并取得了一定效果.Xiao等[6-10]采用内电解作预处理,提高了废水可生化性.

本文尝试采用内电解-SBR组合工艺处理硅油废水,分别考察了各工艺过程的最佳技术参数,期待为内电解-生化组合工艺的工程应用提供强有力的技术支持与理论依据.

1 实验材料和方法

1.1废水水质

本文实验水样由天津市津南区某橡塑制品厂提供,水质分析结果如表1所示,且具有刺激性气味.

表1 硅油废水水质Tab.1 Characteristics of silicone wastewater

1.2实验药品和仪器

实验药品:海绵铁,粒径2.5~4.0 mm,天津市光复精细化工有限公司产品;柱状活性炭(煤质),粒径1.5~2.0 mm,巩义市益达滤材有限公司产品;氢氧化钠,分析纯,天津市北方天医化学试剂厂产品;浓硫酸,分析纯,天津市风船化学试剂有限公司产品;重铬酸钾、硫酸汞,分析纯,天津市科密欧化学试剂有限公司产品;硫酸银,分析纯,天津市福晨化学试剂有限公司产品.分析用水为去离子水,电阻为15 MΩ.

分析仪器:HACH DR1010型COD快速测定仪,美国哈希公司产品;WGZ-200型浊度仪,雷磁PHS-25型pH计,上海精密科学仪器有限公司产品;循环式内电解反应器、SBR反应池,自制.

1.3实验方法

本实验利用自制的循环式内电解反应器组合SBR反应池处理实际硅油废水,组合工艺如图1所示.

图1 硅油废水处理工艺流程图Fig.1 Schematic diagram of silicone wastewater treatment

内电解出水经絮凝沉淀后进入SBR池停留一定时间,其操作过程如下:

(1)开启进水泵,将硅油废水注入内电解反应器内,启动曝气泵,使填料呈微弱的悬浮状态,以确保废水与铁碳充分混合;反应一定时间后,停止曝气,排水加碱絮凝沉淀.该处理过程中分别考察反应时间、固液比和铁/碳比等因素对处理效果的影响.

(2)对内电解出水进行SBR处理,在拟定的水力停留时间内考察废水COD的去除效果.经内电解预处理的出水进入SBR池,采用定时曝气方式连续运行,其操作分为进水、反应、沉淀、排水和闲置5个阶段[11-12],其运行时间如表2所示.

表2 SBR反应池运行参数Tab.2 Operating parameters of SBR reactor

1.4分析方法

废水的浊度用WGZ-200型浊度仪测定;pH用雷磁PHS-25型pH计测定;COD用快速COD测定仪分析,其去除率以下式(1)计算:

式中:COD0和CODt分别为处理前后的硅油废水浓度,单位均为mg/L.

2  结果与讨论

2.1内电解预处理对COD去除率的影响

2.1.1反应时间的影响

实验在铁碳比1∶1,固液比(铁碳与废水的体积比)1∶3、进水pH为5等条件下进行,考察废水COD的经时变化,其结果如图2所示.

图2 反应时间的影响Fig.2 Influence of reaction time on COD removal

由图2可知,随着反应时间延长,废水残余COD逐渐趋于减少,其去除率随即增加,当反应时间为3 h时,COD去除率达81.6%左右.此外,在反应初期(0~3 h)COD去除速率较快,反应3 h后,其去除速率逐渐趋缓,这是基于内电解体系中铁碳间的原电池反应,导致原位形成Fe2+/Fe3+和新生态[H]等高活性物种[13],它们与硅油废水中有机物发生氧化还原反应,致使其原结构发生断链与开环等,从而降解或分解了污染物,使其转化为低分子化合物,最终提高了废水的可生化性[14].与此同时,一方面随原电池反应的进行,其产生的微电场可吸附部分有机物,从而使铁碳填料受到污染,导致处理效果减弱;另一方面,海绵铁也会与通入的氧气作用,致使其钝化,诱发填料板结等,最终随时间而造成原电池的氧化还原能力降低[15].综合考虑,确定本系统的最佳反应时间为3 h.

2.1.2固液比的影响

在铁碳比1∶1、反应时间3 h、铁碳装填体积0.5 L和进水pH为5等条件下,调控注入反应器的废水体积分别为4.0、3.0、2.0、1.5 L,即获得不同固液比(1∶8、1∶6、1∶4、1∶3),考察体系固液比对废水COD去除效果的影响,其结果如图3所示.

图3 固液比的影响Fig.3 Influence of solid/liquid ratio on COD removal

图4 铁碳比的影响Fig.4 Influence of Fe/AC on COD removal

由图3可以看出,当该体系固液比分别为1∶8和1∶6时,相对于铁碳装填体积而言,废水有机负荷过高,极其有限的铁碳原电池作用无法实现对硅油废水的有效处理,进而COD去除率分别仅为47.4%和54.3%.但是,随着内电体系固液比提高,这意味着该体系的原电池数量增多,即铁碳填料与硅油废水中接触几率增大[16],由此导致COD的去除率得到明显改善.当固液比为1∶3时,COD的去除率达到了81.6%,明显优于低固液比的处理效果.为此,本体系的固液比选择1∶3.

2.1.3铁碳比的影响

在固液比1∶3、反应时间3 h和进水pH为5等条件下,改变铁碳体积比分别为1∶3、1∶2、1∶1、2∶1和3∶1,考察铁碳体积比对COD去除效果的影响,结果如图4所示.

由图4可知,在铁碳比小于1∶1时,COD去除率随其提高而增加,然而当铁碳比大于1∶1时,COD的去除率逐渐降低.这是由于当增加海绵铁时,海绵铁与活性炭比例被改变,过量的海绵铁不仅降低了废水与填料的有效碰撞几率,而且其钝化也影响了填料的传质效率,最终导致分解污染物的能力降低,如当铁碳比为3∶1时,COD去除率仅有59.8%,比铁碳比为1∶1时的COD去除率降低了21.8%.因此,本体系的最佳铁碳比为1∶1.

综上所述,经优化实验,内电解预处理硅油废水的最佳条件为:反应时间为3 h,固液比为1∶3,铁碳比为1∶1,其出水水质如表3所示.

表3 内电解出水水质Tab.3 Characteristics of effluent after internal electrolysis

2.2SBR处理

进水pH9.2,水力停留时间16 h,在SBR运行中调控曝气强度以确保污泥不沉淀,且定时排出反应池容约50%的上清液,其处理效果如图5所示.

图5 SBR连续运行处理硅油废水Fig.5 Performance of SBR for treating silicone wastewater

由图5可知,在初期的0~32 h内,废水COD下降十分显著;然而后期,即32~64 h内,COD去除率逐渐趋于平缓,其出水COD稳定在54.0 mg/L左右,去除率达79.5%;当运行64 h时,活性污泥的驯化期基本完成,废水COD去除率逐步实现稳定.事实上,这段时间主要基于微生物的吸附贡献.众所周知,活性污泥具有很高的比表面积,能快速地吸附水中污染物,并被附着于污泥的微生物代谢,致使其分解为各种低分子中间体产物[17].内电解出水经SBR处理后最终排水COD值达到天津市地方《污水综合排放标准》二级标准,低于60.0 mg/L.综合考虑,SBR处理的启动时间确定为64 h,水力停留时间为16 h.

2.3内电解-SBR组合工艺处理硅油废水的实效

硅油废水经内电解-SBR组合工艺处理后,出水水质如表4所示.

表4 内电解-SBR组合工艺处理硅油废水效率Tab.4 Treatment efficiency of silicone wastewater using combined process of internal electrolysis and SBR

由表4可知,硅油废水经内电解-SBR组合工艺处理后,原水COD由1 438.0 mg/L降至54.4 mg/L,总去除率达到96.2%,符合天津市地方《污水综合排放标准》二级标准,即COD≤60.0 mg/L.

将本研究与已有硅油废水处理方法进行比较,结果如表5所示.

表5 不同硅油废水处理方法比较Tab.5 Comparisons of different treatments of silicone wastewater

通过对比几种方法的处理效果和经济成本,可以发现,本研究采用“内电解-SBR”组合工艺处理硅油废水时,COD去除效率更高,且处理过程中使用的铁碳填料可进行反洗回用,成本更加低廉,可视为有实用意义的工业废水处理工艺.

3 结论

(1)内电解法作为较理想的硅油废水预处理方法,其最佳预处理条件为:反应时间3 h,固液比为1∶3,铁碳体积比为1∶1,废水COD去除率达到81.6%,出水COD为265.0 mg/L.

(2)经内电解预处理的硅油废水由SBR处理后,其出水COD为54.4 mg/L,符合天津市地方《污水综合排放标准》二级标准.

(3)内电解-SBR组合工艺处理硅油废水,其出水效果好,且经济性好,是一种合理的废水处理组合工艺.

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Treatment of silicone wastewater using combined process of internal electrolysis and SBR

WEN Chen1,ZHENG Xiao-dong1,YU Xi2
(1.School of Environmental and Chemical Engineering,Tianjin Polytechnic University,Tianjin 300387,China;2.Dongfeng Design Institute Limited Company,Wuhan 430056,China)

A novel set up composed of an internal electrolysis reactor followed by sequencing batch reactor(SBR)was used for treatment of silicone wastewater.During the experiments,the effects of the reaction time,solid/liquid ratio,iron/activated carbon ratio of internal electrolysis,and the start-up time,hydraulic retention time(HRT)of SBR on COD removal were also investigated.The results suggest that in th process of internal electrolysis,the maximum COD removal of 81.6%was observed under the optimum conditions of solid/liquid ratio of 1∶3,iron/ carbon volume ratio of 1∶1 and the reaction time of 3 h,respectively.Further,the effluent of optimum internal electrolysis was treated by SBR process at 16 h of HRT with 50%water exchange rate and 8 h operational cycle time,the effulent COD is 54.4 mg/L and the total COD removal reached 96.2%,which meet the second class of Tianjin Integrated Wastewater Discharge Standard(DB12-356-2008).

internal electrolysis;pretreatment;sequencing batch reactor(SBR);combined process;silicone wastewater

X703

A

1671-024(2016)04-0039-05

10.3969/j.issn.1671-024x.2016.04.006

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