程万(新疆众和股份有限公司热电公司 乌鲁木齐 830013)
#1炉冷态空气动力场试验
程万
(新疆众和股份有限公司热电公司 乌鲁木齐 830013)
#1炉停炉检查时发现部分燃烧器喷口烧损、磨损变形,喷口积灰严重,部分燃烧器固定螺栓脱落,导致燃烧器假想切圆混乱。除#4磨煤机外,其余3台磨煤机四角一次风速偏差较大。在2015年6月在#1炉上进行了冷态空气动力场试验对燃烧器假想切圆进行了重新调整。调整后燃烧器假想切圆中心基本处于炉膛中央,各层一次风刚性均较强,气流不偏斜。
冷态空气动力场 假象切圆 风量调平
2014年6月#1炉停炉期间对各层燃烧器假想切圆进行了测量,从结果来看,各角切圆比较混乱,炉内观察发现水冷壁局部区域结焦较重。为此在#1炉上进行冷态空气动力场试验,对燃烧器切圆进行测量和调整,对一次风进行冷态调平和标定。
在#1炉停炉期间对燃烧器及水冷壁壁面结渣情况进行全面检查,检查后发现以下问题:
(1)DD层二次风喷口及D层一次风喷口受热变形严重,积灰较多,经分析认为D层磨停运期间,DD层二次风及D层周界风开度较小,冷却作用不足。
(2)燃烧器周围浇注料基本全部脱落。
(3)后墙及前墙AA层水冷壁挂焦较为严重,后墙结焦与#4角燃烧器假想切圆较小有一定关系,AA层结焦严重与AA层二次风切圆偏大有一定关系。
(4)部分一次风燃烧器浓侧磨损较为严重,#3角B层一次风喷口、燃烧器右下角损坏,其余一次风燃烧器也存在浓侧固定螺栓脱落现象。
#1炉停炉期间对各层燃烧器假想切圆进行测量,测量结果见表1。从测量结果来看,燃烧器安装质量不佳,#4角燃烧器安装角度整体偏小。燃烧器为整体安装,安装过程中未对切圆直径进行精确测量,调整过程中已对部分燃烧器喷口调整至合适位置。
#2角C层、#3角B层及#4角B层一次风燃烧器喷口切圆直径偏大,检查发现喷口内浓侧固定螺栓磨坏脱落,造成燃烧器偏斜,调整过程中已对其用不锈钢螺栓进行固定焊接。#1角AA层二次风燃烧器切圆直径过大,造成前墙水冷壁结焦,已将其减小至520mm左右。其余AA层二次风燃烧器切圆直径较小,部分燃烧器喷口直径过小,已调整至合适位置。调整后切圆直径测量结果见表2。#4角AB、CD层二次风喷口中有大油枪、火检等设备,为避免对其他设备产生不利影响,未予调节。
表1 燃烧器切圆直径测量结果(逆时针为正)mm
表2 燃烧器切圆直径调整后测量结果(逆时针为正)mm
在磨煤机出口的一次风管上,利用经过标定的靠背管测量动压、静压,再由测点处气流温度可计算出风管风速。一次风速测量及调平结果见表3。#1、#2、#3磨煤机风速偏差较大,通过调整可调缩孔,#1、#3磨煤机风速偏差可调整到5%以内,#2磨煤机缩孔卡涩,无法调平。#4磨煤机风速偏差在5%以内,无需调平。
(1)燃烧器检查结果表明,DD层二次风喷口及D层一次风喷口受热变形严重,积灰较多,燃烧器周围浇注料基本全部脱落,部分一次风燃烧器浓侧磨损较为严重,#3角B层一次风喷口右下角损坏,其余一次风燃烧器亦存在浓侧固定螺栓脱落现象,需进行处理和更换。
(2)前期燃烧器假想切圆测量结果表明,燃烧器安装质量不佳,4号角整体安装角度整体偏小,各角切圆混乱。其中#2角C层、#3角B层及#4角B层一次风燃烧器喷口切圆直径偏大,#1角AA层二次风燃烧器切圆直径偏大,其余AA层二次风燃烧器切圆直径偏小,现已将切圆直径调整至合格水平。#4角AB、CD层二次风喷口中有大油枪、火检等设备,为避免对其他设备产生不利影响,未予调节。
(3)一次风速测量结果表明,除#4磨煤机外,其余3台磨煤机四角一次风速偏差较大。#2磨煤机由于缩孔卡涩无法调整,其余磨煤机四角风速偏差已经调整到±5%以内,满足运行要求。
(4)炉膛和燃烧器空气动力场试验结果显示,燃烧器假想切圆中心基本处于炉膛中央,各层一次风刚性均较强,气流不偏斜。下部主燃烧器切圆旋转方向一致,燃尽风反切但效果较差。
收稿:2016-04-03
10.16206/j.cnki.65-1136/tg.2016.04.029