刘伟
摘 要:提出了普利斯二代乙氧基化装置扩能改造设计方案,装置生产能力由5.2万t/a提高到7.5万t/a,综合能耗由51.3 kg Eo/t降至43.6 kg Eo/t,节约费用85.51元/t。
关 键 词:普利斯二代;乙氧基化;扩能
中图分类号:TQ 052 文献标识码: A 文章编号: 1671-0460(2016)04-0794-02
Abstract: Enlarging capacity design project of PressⅡ ethoxylation device was mentioned, device production capacity was increased from 52 kt/a to 75 kt/a, synthesized power consumption was decreased from 51.3 kg Eo/t to 43.6 kg Eo/t.
Key words: PressⅡ; Ethoxylation; Enlarging capacity
意大利普利斯(Press)公司(现归属美国SD公司)的循环喷雾反应器是国内外较为流行的乙氧基化反应器之一,该技术经过几十年的发展历程,反应器形式已经从一台横卧(PressⅠ)、两台斜卧(PressⅡ)、一台斜卧一台立式(PressⅢ)、一台立式(PressⅣ)、一台立式一个文氏喷嘴(PressⅤ)等五个阶段。在处理能力、品种多样化、产品质量等方面逐步提高。抚顺石化公司合成洗涤剂厂乙氧基化装置是1992年引进的Press二代技术,为增强现有装置的市场竞争力,进行PressⅡ技术扩能改造设计研究[1,2]。
1 PressⅡ技术现状
PressⅡ技术工艺流程简图见图1。
1 反应器SA-101; 2 接受器SA-102; 3 原料预热器E-106; 4 反应回路换热器E-101; 5 冷却器E-102; 6 加热器E-103; 7 中和釜SA-104; 8 中和冷却器E-107
图1 PressⅡ工艺流程
Fig.1 Process of PressⅡ
原料经原料预热器进入反应系统,催化剂(45% NaOH水溶液)加入量0.3%,升温、真空脱水、N2置换,然后加入环氧乙烷,反应物料经循环泵在反应回路换热器中与导热油换热,导热油通过冷却器或加热器进行冷却或加热,反应期间,反应压力保持在0.2~0.5 MPa,反应温度保持在120~180 ℃,反应结束后老化10 min,送中和釜。
由此可见,乙氧基化反应是单批次反应,装置处理能力与单批次反应时间息息相关。PressⅡ技术反应系统各操作工序所需时间见表1。
由表1可知,生产AEO2的反应时间为207 min,其中加催化剂、脱水、分析和预热到反应温度需70 min,占33.8%;生产AEO9的反应时间为258 min,其中加催化剂、脱水、分析和预热到反应温度需70 min,占27.1%。
抚顺石化公司合成洗涤剂厂乙氧基化装置的批次生产能力为25 t,按开工8 000 h计算,设计能力为5.2万t/a,其中AEO9 2.4万t,AEO2 2.8万t。
2 扩能设计方案
若将加催化剂、脱水、分析和预热到反应温度工序与反应系统分离,增加预处理单元,则可以提高反应器的利用率,减少批次反应时间,从而达到扩能的目的,生产AEO2的反应时间可缩短为137 min;生产AEO9的反应时间可缩短为188 min,对抚顺石化公司合成洗涤剂厂乙氧基化装置而言,其设计能力将达到7.5万t/a,其中AEO9 3.5万t,AEO2 4万t。
PressⅡ技术扩能改造设计方案见图2。
新增1台预处理器,利旧原料预热器,建立一个原料预处理循环系统,原料、催化剂入预处理器,升温、真空脱水、N2置换,预处理器中物料温度和水份达到规定要求后,将物料送入反应单元。
新增预处理器的设计压力为-0.1~0.35 MPa,设计温度为200 ℃,封头为椭圆形封头,内径为Ф3 000 mm,切线长为4 000 mm,总高度(长度)为6 000 mm,壁厚为10 mm,金属总重为6.5 t,容器类别为一类。正常操作工况:操作压力为-0.1~0.30 MPa,操作温度为60~180 ℃,介质为醇类介质。由于产品质量要求,设备材料选用S31608。详见表2。
1 反应器SA-101; 2 接受器SA-102; 3 预处理加热器E-106; 4 反应回路换热器E-101; 5 冷却器E-102; 6 加热器E-103; 7 中和釜SA-104; 8 中和冷却器E-107; 9 预处理器SA-105
3 扩能改造效果
通过增加预处理系统对装置进行扩能改造,装置能耗将大大降低,装置改造前后能耗计算见表3、4。
由表3、4可知,改造后装置能耗可以从51.3 kg Eo/t降至43.6 kg Eo/t,减少7.7 kg Eo/t。
新鲜水按2.26元/t计算,循环水按5.63元/t计算,1.0 MPa蒸汽按187.2元/t计算,电按0.63元/度计算,仪表风按0.15元/标立计算,氮气按0.16元/标立计算,PressⅡ技术扩能改造后每吨产品公用工程的成本将由343.12元/t降至257.61元/t,可节约85.51元/t。
4 结 论
综上所述,对抚顺石化公司合成洗涤剂厂PressⅡ乙氧基化装置而言,通过增加预处理系统可以提高设计能力2.3万t/a,达到7.5万t/a,其中AEO9 3.5万t,AEO2 4万t。改造后装置能耗将从51.3 kg Eo/t降至43.6 kg Eo/t,减少7.7 kg Eo/t,节约费用85.51元/吨。所以,应在市场允许的条件下,加快PressⅡ乙氧基化装置扩能改造的步伐。
参考文献:
[1]秦勇.浅谈我国乙氧基化生产工艺的发展趋势[J].日用化学品科学,2014(11):1-6.
[2]徐志阳.乙氧基化装置的工艺评述[C].中国洗涤用品行业年会,2013:97-101.