以技术创新破解生产难题—— 风帆有色金属分公司技术创新纪实

2016-03-16 01:26杨建峰
中国军转民 2016年1期
关键词:炉窑风帆生产工艺

■ 杨建峰



以技术创新破解生产难题—— 风帆有色金属分公司技术创新纪实

■ 杨建峰

风帆股份有限公司有色金属分公司在这方面进行了一些有益的探索,成功地走出了一条以技术创新破解生产经营难题的道路,为未来企业的生存、发展奠定了坚实的基础。

2015年,各行各业尤其是在制造行业,大多数企业生产经营困难,举步维艰。在严峻的现实面前,宏观环境无法改变,企业眼睛向内,强化管理,开展技术创新就显得至关重要。风帆股份有限公司有色金属分公司在这方面进行了一些有益的探索,成功地走出了一条以技术创新破解生产经营难题的道路,为未来企业的生存、发展奠定了坚实的基础。

产品创新,搭建更高技术平台

风帆有色金属分公司是以生产铅零件、铅合金为主的一家公司。多年来,该公司在设备、合金技术及合金对电池性能的影响等方面,存在着许多不尽如人意的地方,并且一直困扰着该公司员工。如何把日常生产工作做得更好、更出色?如何以技术创新,实现产品成本进一步下降,质量、安全、环保以及生产效率等大幅度提升?如何以最快的速度研究并掌握合金的基础性能,提高合金品质?这些都是分公司决策层要解决的问题。

因此,2015年初,有色金属分公司在确定三项重点工作时,将技术创新作为工作重中之重。首先,他们开展了广泛深入的产品科研工作,先后对产品铅钙合金中稀土元素、钙铝合金制作铅钙合金的工艺、锡元素对铅钙合金强度的影响、锑对蓄电池铸焊用9#合金性能的影响以及蓄电池冷压铅管用11#合金性能等五个方面进行了研究。通过研究,确定了产品在铅钙合金中添加稀土元素镧的工艺,扩大了公司的生产范围;用钙铝合金制作铅钙合金的工艺,简化了生产工艺,节约了燃料成本,降低了高温下合金挥发造成的环境污染及工人的劳动强度;明确了锡元素对铅钙合金强度的影响,为合金配方的优化及成本的降低提供了数据依据;制作了不同锑含量的9#合金,通过测定其导电性、拉伸强度、硬度等性质,明确了锑含量对9#合金性能的影响,为铸焊用9#合金配方的优化提供了数据基础;通过对多批次冷压铅管用11#合金导电性、延展性、硬度、强度、塑性变形性等方面性能的检测,掌握了11#合金的基本性能;通过对不同合金进行机械性能的测试,为合金配方的设计及优化提供了有力的数据依据。

大量的产品基础数据的掌握、收集和整理,使他们实验室成为河北省工程实验室,一个更高的技术创新平台通过他们的努力搭建起来,为日常工作做得更出色打下坚实基础。

设备创新,细微处彰显成效

在有色金属分公司生产车间,到处都有他们技术创新的足迹,在这里列举两例。一是他们对铅钙车间炉窑的改进。过去,熔铅炉窑配用燃烧机为直焰型,安装在炉底侧方,由空气管和天然气管并行组成,边混合边燃烧,喷射火焰为直线,喷射距离较长,炉温均匀性差,天然气燃烧不充分,造成能耗高,坩锅使用寿命短。针对以上问题,他们动脑筋、想办法,对炉窑进行创新,创新后的炉窑,采用预热式燃气系统,可使温度均匀,加热速度快,大大节约燃料成本,自动化控制系统可使在合金制造期间的温度进行有效控制,保证了合金制造的技术要求和质量的稳定。根据使用效果,吨耗可降低2立方米天然气。按照每月生产4000吨铅钙合金计算,可节约用气8000立方米,折合人民币每月节约费用 3.16万元,每年节约37.9万元。二是他们对铅零件机进行自动化改造。针对公司铅零件生产及铅管坯模生产均为手工浇铸,工作效率低,劳动强度大,产品一致性差等缺陷,他们对原有淘汰铸板机进行改进,最终实现铅零件铸造生产设备自动化。改进前操作人员每班3人,每模生产4个铅管,改进后操作人员每班1人,每模生产8个铅管,经测算,铅零件机实行自动化后,每年人工费用将节约12万元,电费3.6万元,他们今后还将陆续改进其余9套手工浇铸设备,使铅零件生产全部实现自动化,每年预计节约150万元。不仅如此,全部实现自动化后,其工作效率比原来提高一倍,工人的劳动强度也可大大降低,工作环境将得到大幅度改善。

技术人员正在生产现场做合金试验

工艺创新,公司谋取更大利润

随着市场的变化,精炼铅的应用进一步扩大,精炼铅是买成品或继续委托外单位加工,还是自己研制?自己研制难度有多大,能不能研制出来?分公司领导通过走访,与有关人员交流、商谈,决定自行开发精炼铅生产工艺。他们根据市场调研,通过多次试验,并对传统工艺进行创新,最终确定了精炼铅的生产工艺。目前,精炼铅生产工艺已完成内部验收,并且能批量生产1#、2#精炼铅,为加大精炼铅应用,降低生产成本打下坚实基础。之后,他们又对铅锑合金低温捞渣工艺进行创新,针对铅锑合金渣含量多等问题,开展了降低铅锑合金渣含量攻关。技术人员与基层检查人员相互配合,通过现场跟踪实验,在原有的生产流程中增加低温捞渣工序,并通过反复多次实验,确定了低温捞渣的温度范围及方式,最终掌握了铅锑合金低温捞渣工艺技术,使合金静态含渣量降低0.3%,顾客使用良好,抱怨大幅度降低,为提高合金的品质奠定了基础。紧接着他们又对特1#合金工艺进行创新,围绕公司经营活动,确定开发特1#合金生产工艺,即对铅锑合金产出废渣进行二次加工处理,以减少铅渣的含铅率,降低生产成本。根据日常的生产工艺及对市场的了解,他们通过对打渣过程温度及除渣剂的不断调整,最终成功开发形成了特1#合金制作工艺。据统计,此工艺可以使废渣出成率达48%以上,有效地降低了公司的生产经营成本。如按年产废渣500吨算,再将这些废渣二次加工制成特1#合金,全年可为公司创利100万元。

随着合金制造技术及合金性能研究的深入开展,分公司将通过不断技术创新,用两到三年的时间,全部实现生产自动化,届时生产、质量、安全、环保等项工作必将有一个大幅度提升,人员的劳动强度、工人的工作环境也将大大改善。

(作者单位:风帆股份公司党委工作部)

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