肖国平
摘 要:济钢炼铁厂高炉块矿运输大部分用铲斗或汽车倒运,造成大气污染,且块矿处理和加工费用较高。为了降低生产成本、缓解环境污染,改造了原有的部分球团设备,并新增了5条皮带,以实现提高块矿处理质量、降低生产成本和保护环境的目标。
关键词:块矿;预处理技术;烘干机;球团设备
中图分类号:TF046 文献标识码:A DOI:10.15913/j.cnki.kjycx.2016.04.132
1 改造背景
由于济钢炼铁厂高炉现有块矿在综合料场加工,大部分块矿需要用铲车或汽车倒运,造成大气污染,块矿处理能力无法满足生产要求,经过水洗的块矿质量不达标,块矿处理、加工费用较高等问题。为了保护环境、降本增效,炼铁厂需要改造原有的球团设备,取消原有的块矿加工料场,新增部分皮带和筛分楼。
2 改造方案
合理利用现有的球团区域矿-2、配-2、烘-1、矿-3皮带及3台烘干机等设备,优化块矿运转流程,并新增5条皮带(总长度为268 m),实现烘块直供高炉料仓。同时,在烘干机筒体内部增设耐磨衬板,改造现有的筛分设备,将闲置的6个球团仓投入使用,提升块矿的存储能力;在各扬尘点增设独立的除尘器或利用原有球团除尘器。具体流程为:物流储料仓→矿-2皮带→新矿-1皮带→新矿-2皮带→配-2皮带→烘-1皮带→烘干机→新矿-3皮带→原矿-3皮带→新矿-4皮带→筛分楼→新矿-5皮带→球团成品仓。
3 实施内容
电气控制改造主要包括以下内容:①烘干操作室配电系统电源敷设。②新上5条皮带、振动筛、三通分料器,重新配置电气主回路、控制回路,并将控制信号接入现有的配料PLC系统。③旧4条皮带电气改造。控制系统进入配料PLC系统,对相应的主回路、控制回路进行配置。④1#烘干机电源由润磨
移到中央高压室,改造高压柜;对2#、3#烘干机电流互感器进行改造;重新配置1#助燃风机电气主回路和控制回路。⑤将煤气阀门4套眼镜阀、电动蝶阀开关位置信号引入PLC系统,便于集中监视。⑥对配料PLC系统重新进行配置接线和编程调试等。⑦3个值班室、4个配电室增设一套火灾报警监控系统。
表1所示为块矿皮带机性能和振动筛性能。
4 效益分析
4.1 投资
本次改造项目总投资1 096.55万元,其中,设备购置费用328.20万元,建筑工程费用488.13万元,安装工程费用169.53万元,其他费用110.69万元,改造总投资为静态投资。
4.2 效益
本次块矿生产线优化改造后,全部替代原有矿业加工,则球团区域块矿加工所需的电费、煤气费、矿粉倒运费及人工费等为190万元/月,折合吨铁成本3.93元。按照块矿加工费吨铁成本降低6.08-3.93=2.15元计算,项目年效益为2.15×580=1 247万元,项目总投资1 096.55万元;投资回收期1年,取消了汽车倒运,不仅节省了运输费用,还减少了扬尘,避免了环境污染。
此项目固定资产投资为1 096.55万元,纯利润总额为1 247万元/年,全部投资回收期(不含建设期)为0.88年。
5 总结
本次济钢炼铁厂块矿生产线预处理改造后,块矿处理能力和处理质量均有所提高,满足了高炉炼铁需求,减少了环境了污染,降低了生产成本,为济钢炼铁厂的可持续发展和降本增效提供了一种有效途径。
〔编辑:刘晓芳〕