杨子海,廖海林
(1.中煤科工集团唐山研究院有限公司,河北 唐山 063012;2.河北省煤炭洗选工程技术研究中心,河北 唐山 063012;3.重庆南桐矿业有限责任公司干坝子洗选厂,重庆 400800)
重庆南桐矿业有限责任公司干坝子洗煤厂(以下简称“干坝子洗煤厂”)是一座群矿型洗煤厂,原有1.20 Mt/a的重介选煤系统1套,1.20 Mt/a的动力煤筛分、破碎系统和0.60 Mt/a的矸石选硫系统各1套。入选原煤主要为东林与鱼田堡的混煤,煤种以瘦煤为主;精煤主要用于炼焦,中煤和矸石主要用于发电。近年来,随着矿井扩能工作的开展和综采技术的陆续投入,预计2020年入厂原煤量将达到1.98 Mt/a。从各矿井的煤炭产能来看,洗选甲级精煤的原煤资源预计在1.19~1.29 Mt/a之间。
目前,乙级精煤在产品销售中占有很大比重,该选煤厂在加大乙级精煤产量后,仍难以满足市场需求。但由于采用重介系统洗选乙级精煤,不仅影响生产甲级精煤的效率,还增加了乙级精煤的生产成本。为了适应当前的煤炭市场变化,优化产品结构,提高企业经济效益,需要对干坝子洗煤厂的生产系统进行整改。基于实际情况综合考虑,该选煤厂需要增加洗选乙级精煤并兼顾洗选电煤的生产系统,以满足日益增加的生产需要。
1.1.1 乙级精煤洗选工艺选择
根据乙级精煤的产品指标要求,灰分在16%~18%之间,硫含量<3%。洗选乙级精煤的原料煤为东林原煤,参照GB/T 477—2008《煤炭筛分试验方法》[1]和GB/T 478—2008《煤炭浮沉试验方法》[2]对全粒级原煤的粒度组成和>0.5 mm粒级原煤的密度组成进行检测,结果见表1、表2。
表1 东林全粒级原煤筛分试验结果
表2 东林>0.5 mm粒级原煤浮沉试验结果
注:>0.5 mm粒级占全粒级的产率为75.57%,灰分为35.12%,硫含量为5.83%。
由表1、表2可知:
(1)分级粒度为0.5 mm时,可以满足乙级精煤产品对硫含量的要求,但考虑到筛分面积和分选效果,该原煤不宜采用分级入选方式分选。
(2)生产乙级精煤时的分选密度为2.00 g/cm3,此时δ±0.1含量为2.04%,入选原煤为易选煤,故考虑选择跳汰分选方法[3-4];根据原煤煤质情况,宜采用全粒级入选方式分选。
(3)<0.5 mm粒级的灰分为16.57%、硫含量为2.61%,已能满足乙级精煤的产品质量要求,故不设置浮选,煤泥经压滤机压滤后直接作为精煤产品。
1.1.2 电煤洗选工艺选择
要求的电煤产品质量指标为灰分<48%、硫含量<4%、发热量为12.55 KJ/kg。洗选电煤产品的原料煤为东林与鱼田堡的混煤,参照国家有关标准对全粒级混煤的粒度组成进行检测,结果见表3。
表3 东林与鱼田堡混煤的筛分试验结果
由表3可知:
(1)混煤以13 mm粒度分级时,<13 mm粒级物料能够满足电煤产品质量要求,故考虑采用分级入选方式分选,分级粒度定为13 mm。
(2)洗选电煤产品时分选密度为2.00 g/cm3,δ±0.1含量为2.04%,入选混煤为易选煤,故考虑采用跳汰分选方法。
(3)<0.5 mm粒级混煤的灰分为25.39%、硫含量为2.63%,已能满足电煤产品的质量要求,故考虑不设置浮选[5-6]。
此外,由于筛上物料的质量太差(Ad=71.78%, St,d=8.75%),精煤的理论产率仅为4.26%,故考虑将这部分物料直接作为矸石处理。
根据生产车间设备与工艺布置现状,结合原生产系统的预留接口情况,确定的新增生产系统原则流程如图1所示。
根据现场实际生产需要,确定系统生产能力为0.90 Mt/a,故应该选择12 m2的跳汰机。根据表1和表3数据,东林原煤<3 mm粒级产率为56.84% ,东林与鱼田堡混煤<3 mm粒级产率为45.50%,且灰分较低。考虑到入选原煤粒度偏小,为减少小颗粒精煤透筛而造成的损失,以SKT(FZ)-12复振跳汰机作为主选设备[5-7]。主要设备的选型情况见表4。
图1 新增生产系统原则流程
序号设备名称规格型号数量/台备注1跳汰机SKT(FZ)-12复振跳汰机1新增2精煤脱水分级筛ZK2048直线筛1新增3高频脱水筛ZKg1645高频筛1新增4脱水离心机WZY1200卧式振动离心机1新增5浓缩旋流器组ϕ350×5浓缩旋流器组1新增
根据原煤煤质情况,调试时将主振的低压风调整为0.04 MPa,复振的低压风调整为0.035 MPa;在每个跳汰周期,辅振风阀分别在进气期前段与膨胀期后段各进气一次,从而使物料快速上升而缓慢下降,分层效果更好。在生产系统运行正常后,该选煤厂对其进行采样检查 ,复振风阀关闭与开启时的产品指标见表5、表6、表7。
表5 精煤浮沉数据
注:在未开启复振与开启复振两种状态下,精煤硫含量均为2.82%。
由表5可知:精煤的主导密度级为<1.40 g/cm3,两组的产率都较高而灰分均较低,产率都在50.50%以上,灰分为8.67%;其次为1.40~1.50 g/cm3密度级,两组的产率均在30%左右,灰分最大者为13.89%。此外,1.80~2.00 g/cm3和>2.00 g/cm3密度级的产率均较低而灰分都较高,产率最大者为2.97%,灰分最小者为44.38%;这说明精煤完全满足产品质量要求,也说明该复振跳汰机能够适应现场的生产要求。
表6 矸石浮沉数据
注:在未开启复振与开启复振两种状态下,精煤硫含量均为11.24%。
表7 矸石中>1.60 g/cm3密度级的粒度组成
由表6、表7可知:矸石中>2.00 g/cm3密度级的产率在97%以上,说明矸石纯度高,其中精煤含量少;复振开启对低密度、细颗粒精煤的分选效果更明显,透筛量能够得到有效控制,精煤损失量较小。
为解决干坝子洗煤厂生产中存在的问题,基于生产现状分析,制定了洗选工艺,并确定了主选设备——SKT(FZ)-12复振跳汰机。目前,该跳汰机已在干坝子选煤厂投入运行,并取得了较好的分选效果,有效解决了低灰精煤损失量大的问题,同时降低了洗选加工成本,可为企业带来了可观的经济效益和社会效益。
[1] 中国煤炭工业协会.煤炭筛分试验方法:GB/T 477—2008[S].北京:中国标准出版社,2008.
[2] 中国煤炭工业协会.煤炭浮沉试验方法:GB/T 478—2008[S].北京:中国标准出版社,2008.
[3] 娄德安,贾金鑫. SKT复振跳汰机分选高变质无烟煤的应用实践[J].选煤技术,2014(6): 34-37.
[4] 潘东明,刘晓军. 复振跳汰机主振频率与复振频率关系的研究[J].选煤技术,2013(4):10-13.
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