由于精馏塔熔池安全设计存在缺陷,过热的液体锌积聚在陶瓷精馏塔内,终造成超压爆炸,导致2名工人死亡,1名工人重伤,整个马头公司Monaca冶炼厂永久关闭。
2010年7月22日,马头控股公司位于美国宾夕法尼亚州的Monaca锌冶炼厂发生爆炸和火灾事故。事故造成2名工人死亡,1名工人严重受伤,无法返岗工作。2014年4月,马头公司宣布Monaca冶炼厂永久关闭。
事故经过
调查组从事故发生时起,追溯了之前的一些作业记录:
2010年7月2日,精馏塔底部熔池燃烧器引燃,记录显示熔池温度远低于目标温度,熔池需要彻底加热。
7月6日,记录温度为380?C。
7月10日,向精馏塔内加料。
7月12日,第一次镉锌合金冷凝,状态正常。
7月14日,熔池泄漏修复。修复过程使用了空气吹尘枪。
7月15日,熔池再次发生泄漏,但未进行修复。
7月19日,熔池泄漏再次修复。
很明显,熔池存在问题。
根据现场记录查看,精馏塔填料率这一时期处于增加状态,填料越多意味着需要排出熔池的流量越大。
7月22日12时10分,回流温度(冷凝点)显示正常。
15时10分,在燃烧室底部出现不正常现象,废气入口处与燃烧室底部温度,从低于精馏塔底部、顶部以及中部的平均温度到逐渐高于三者平均温度。Monaca冶炼厂1993年12月精馏塔爆炸前3个小时也曾出现过废气和燃烧室底部温度缓慢上升的情况。
随着温度的升高,燃烧室内产生了振动,可能由于吸力器未能奏效,阻尼器启动了。
16时,控制室内警报响起,指示精馏塔内底部的废气变化急速,操作工人立即切断了输气流。
随后,精馏塔中部的警报也响了,操作工人切断了向上的输气流。
16时10分,精馏塔发生爆炸。
类似事故
调查人员发现,世界其他地方也发生过类似事故10多起。
澳大利亚一家锌冶炼厂在1973年精馏塔发生爆炸,造成1名工人死亡。
1993年印度冶炼厂发生了一场爆炸,烧毁了燃烧室并造成1名操作工死亡。
1993年与1994年在法国努瓦耶尔戈多分别发生过精馏塔爆炸,共导致11名工人死亡和许多工人严重烧伤。
马其顿一家冶炼厂1994年同样发生精馏塔爆炸事故,1名工人死亡。
Monaca冶炼厂本身也经历了多次重大事件。1993年12月,发生过铅精馏塔爆炸;1994年7月,有一处精馏塔遭遇过严重泄漏事件后被及时关闭、摧毁;还有五次记录的锌精馏塔爆炸事件,其中1997年和2007年发生的爆炸事件与熔池堵塞有关; 2010年7月22日,再次发生爆炸和火灾事故,终造成2人死亡,1人严重受伤。
事故原因
美国化学安全委员会(CSB)技术分析指出,事故可能是由于过热液体锌积聚在陶瓷精馏塔内,造成高温、超压,导致“超压爆炸”。
当时,精馏塔破裂释放出大量的锌蒸气,在空气的作用下发生高温燃烧。事故发生时,2名工人正在从事另一个精馏塔的维修工作。第三个操作工是严重受伤,无法返回工作岗位。
精馏塔采用专用砂浆堆砌,由48个碳化硅塔盘与顶部的回流塔组成。精馏塔的底部被一个砖砌的燃烧室围住,天然气和一氧化碳废气作为燃料。这座精馏塔是在旧的精馏塔销毁之后重新建造的,Monaca冶炼厂仅使用了500天。
调查人员指出,精馏塔用于从塔底液体混合物中提取纯锌。一些沸点较低的杂质如镉,达到沸点之后就会以气体的形式排出,留下纯锌液体。精馏塔温度通常会升到高于871.1℃,这种情况下只有少量的液体金属会出现在不同的塔盘上,但精馏塔的流态化焙烧却导致了一种非常危险的情况。这也就导致了2010年7月22日的爆炸和火灾事故。
在极限压力下会冲破燃烧室,并向外界释放大量的锌蒸气和过热液体锌。锌在高温下很容易被引燃。锌在被引燃的情况下跟空气中的氧气接触,极易发生爆炸和火灾。
检查所有的数据之后,调查人员确定引起爆炸的原因可能是因为精馏塔熔池局部堵塞。熔池位于精馏塔的底部,一个排水管道样式的砖砌结构。2010年精馏塔重建时,熔池没有检修。分析发现,先前的精炼塔发生泄漏事件时及早关停,就是由于熔池排液存在问题。在2010年7月重启精馏塔时,就已经注意到了熔池的各种问题,但这些问题从未得到纠正。在爆炸前至少一个小时,DCS(即分布式控制系统)数据显示精馏塔底部逐渐升温,底部混合物呈现液化,逐渐淹没了较低的塔盘,而本应向上面的冷凝器排出的蒸气也无法排出了。
爆炸前10分钟,控制室的警报响起是由于精馏塔里的废气出现了高速率的温度变化,而此时锌可能已从精馏塔泄漏处流进了燃烧室,但已经太晚了,爆炸已无法避免。
控制室操作员听到警报后,切断了流向精馏塔的燃气,但无法控制锌流入精馏塔。精馏塔的不安全状态没能及时被发现,控制室的操作员也没有意识到迫在眉睫的危险。
按照操作规程的规定:如果发现废气温度迅速上升,氧化燃烧单元冒出蒸气,此时要求操作人员需通过精馏塔燃烧器旁边的窥视孔检查精馏塔。
但是,当时并没有人遵循窥视孔检查程序。相反,爆炸前工人报告说一切正常。
技术分析确定,这种精馏塔的熔池结构存在一个潜在的设计缺陷,也就是被称为“下溢”的溢流口——类似U型存水管。该溢流口的排液口径仅为65mm,极易被渣子或其他固体堵塞。正常情况下,溢流口没有发生堵塞,过量的锌液可以正常排出精馏塔熔池。一旦堵塞,锌液不能顺畅排出,就会逐渐积累在精馏塔内。当过量的锌液和蒸气积累到一定数量,就会导致精馏塔内压力上升,压力上升到一定数值就会引发爆炸燃烧。而这也是世界上其他锌精馏塔曾经爆炸的直接原因。
分析本次事故发现,精馏塔内过量的液体锌因无法正常排出精馏塔熔池,在底部产生了一种危险的压力积聚,影响了蒸气正常排出,并使燃烧室底部温度过热,过热的燃烧室造成精馏塔内压力过大,造成精馏塔“爆炸减压”。
报告也指出,这种精馏塔的熔池结构也曾使用于其他不同类型的精馏塔,但通过熔池的液体流量低得多,而本次事故中的精馏塔熔池的液体流量增加了4~5倍,使得熔池排液口径过于窄小的缺陷更加突出,导致堵塞、超压、爆炸。
调查人员分析,世界上发生的这几起类似事故,在提炼锌工艺中都采用了美国新泽西锌公司于20世纪20年代发明的连续竖罐蒸馏法,包括烘焙、蒸锌和冷凝三个部分,采用竖罐的形式,实现了加排料的连续性和机械化操作。2000年以前,这一提炼锌技术不仅在美国,很多海外公司也在采用,但目前美国已经停止使用。
据了解,我国的一些炼锌厂目前仍在使用该方法,尽管从工艺上有所改良,但仍然需要增加安全控制装置,时刻警惕安全隐患。
(本文译自http://www.csb.gov/,图片来源于《马头事故调查最终报告》)
实习编辑 秦运巧
劳动保护2015年11期