KDON-42000/20000型空分设备下塔冰堵分析

2015-12-25 03:21郭士雪杨文娟
低温与特气 2015年4期
关键词:空气量空分露点

郭士雪,赵 斐,杨文娟

(开封空分集团有限公司 设计研究院a.设备室;b.调试室,河南开封 新区魏都路189号475004)

某化工单位年产72万t甲醇项目配套42 000 Nm3/h空分设备,该空分设备采用分子筛吸附净化、增压透平膨胀机、全精馏制氩及氧气内压缩工艺,由开封空分集团有限公司成套供应。于2010年8月正式开车出产品,但在2015年4月开车时,连续出现膨胀机达不到气量及转速,下塔液空液位建立不起来等情况,最后通过多次反复开停设备,查到原因并解决了问题。

1 流程形式

经吸附器净化好的空气分为两股,一股直接进入冷箱。这股空气先进入低压换热器与返流气体换热,冷却到接近液化温度进入下塔进行分离;另一股通过空气增压机进一步压缩,并经增压机末级冷却器冷却后送入冷箱,经高压换热器冷却变为液体后节流进入下塔。膨胀空气自空气增压机中部抽出,首先经过膨胀机增压端的压缩及后冷却器的冷却,再进入高压换热器被冷却,而后经膨胀机膨胀后进入下塔。

下塔中的上升气体通过与回流液体接触含氮量增加。所需的回流液氮来自上塔底部的冷凝蒸发器,在这里氧得到蒸发,而氮得到冷凝。

2 现象

2015年4月6日,空分设备因粗氩塔Ⅰ顶部蒸气回上塔管线焊缝拉裂跑冷,经过一个月的检修重新开车。

4月7日下午15:28空气导入下塔进行加温吹除,运行至凌晨2:00因锅炉原因空分系统紧急停车,恢复后启动空分。

4月8日凌晨4:00启动Cryostar膨胀机,上塔上主冷温度到-52℃时,膨胀机转速16 500 r/min(正常转速值20 000 r/min),再也不能提高。此时膨胀空气量24 229 m3/h(正常值45 000 m3/h),同样也不能增加。将回流阀关至15°,喷嘴开到80°左右(因当时觉得有可能是膨胀机本身问题),一直开到4月8日上午11:42上主冷温度降至-134℃,下塔阻力在主冷液位未建立、液氮回流阀V11未开的情况下就从0.58 kPa升至3 kPa(当时没注意此变化),膨胀机转速仍然不能提高(18 000 r/min),同样,膨胀空气量(27 563 m3/h)仍然不能增加,这时已将回流阀关至9°,喷嘴开到90°左右。决定停进口膨胀机加温吹除,然后接着开进口膨胀机,膨胀空气量仍然不能增加。

图1 空分设备简易流程图Fig.1 Simple flow chart for air separation equipment

4月9日8:00停进口膨胀机开国产膨胀机,国产膨胀机转速15 000 r/min,流量只有14 600 m3/h,也不能增加。据此认为膨胀机处和高压板式换通道有堵塞现象,停机把二段到膨胀端前吹除阀处打通流路小气量进行单独吹除。4月9日11:14重新启动进口膨胀机,转速 19 800 r/min,膨胀空气量45 000 m3/h均达到设计值。

4月10日13:00上主冷液位达到2700 mm,下主冷达到3400 mm也均达到指标,但是从9日~10日凌晨,上塔阻力从10 kPa(16:31)上升到15 kPa(20:00)。20:42开液氮回流阀V11后上升到20 kPa,无论怎么开关 V11阀,上塔阻力总是不断上升,也不见下塔有液空出现,入塔空气量一直保持在120 000 m3/h,多次排放下塔液空没有液体排出,把V1阀关到0%也不见有液空出现,通过检查分馏塔系统阀门,开度均无问题;如此只好把V1液空、V2液氮、V3污液氮、V4贫液空、V11开到原调纯阀位,观察纯度有无好转:上塔氧气纯度90%,下塔液空纯度30% ~34%,下塔顶氮气纯度5% ~8%,阻力也慢慢上升到满量程40 kPa。当时分析有可能发生下塔液悬了,通过减少膨胀量,关小高压液空节流阀V8(从50%关到40%),降低空压机排压,下塔压力至0.45 MPa,最后通过开大 V1、V2、V3、V4 阀,空气量才从120 000 m3/h增至160 000 m3/h,阻力慢慢从满量程40 kPa降到30.2 kPa,但氧、氮纯度却更低,下塔仍然没有液空液位,下塔液空纯度30% ~34%是自动表读数的下限,但是无论怎样调整,上下主冷液位一直保持稳定状态。被迫在4月10日4:48把气从冷箱退出,此时下塔阻力再次出现满量程,估计是下塔塔板被堵。中午12:43重新进塔启动膨胀机,下塔阻力马上到满量程,只好停车加温处理待检查原因。

3 故障分析及处理

经查看整个空分运行参数,明显是下塔塔板上液体流不下来,堵塞在下塔中下部。

1.开大V4阀,从50%开到100%后,气体能顺利进入上塔,空气量增大到160 000 m3/h,说明V4阀以下塔板没有堵塞,此处多以气态形式存在,这从富氧液空纯度太低可知几乎没有精馏换热。而上下主冷没有变化是因为下塔上部温度太低,上升气体多被液化,而入塔气量被塔板堵塞使上升到中上部的气量少,主冷没有得到蒸发,故主冷液面没有发生波动。

2.检查增压端出口压力为3.55 MPa(设计3.7 MPa),膨胀端进口压力3.49 MPa(设计3.68 MPa),阻力为0.06 MPa,接近设计值 40~80 kPa,而且还有上升趋势,说明有堵塞现象但不明显。

3.检查下塔压力0.46 MPa与分子筛后压力0.49 MPa,压差为 30 kPa,而正常值为 20 kPa。

4.检查污氮出高压板式温度TI-23319曾经到过-0.47℃,操作人员把污氮出高压板式 V318、V319阀门各关至35%,而原本这两个手动阀门基本是全开;污氮出低压换热器阀门开到85%,原本这个阀门开度在60%,上塔压力基本和平时一样保持在45 kPa,明显冷量集中到低压板式上了。

5.操作人员向下塔导气时,为避免进塔空气自动阀无背压打不开阀门,一般预先把增压机三段,高压液空 V8阀先打开50%,压力一般保持在2.4 MPa,一直到4月8日4:00三段压力才提到5.1 MPa。

6.分子筛后露点仪发生故障后一直没有更换,得不到有效的监控。根据这些情况我们主要怀疑以下几点:

1)入上塔各个节流阀开度是否正常;

2)高压板式高压液空通道压差变化和两个高低压板式换热温差情况;

3)分子筛吸附器空气出口露点及二氧化碳是否超标;

4)蒸汽加热器排污阀处,露点是否超标;

5)在冷吹时因压力低有可能纯化系统仪表管道漏进空气,检查所有纯化系统仪表管有无泄漏;

6)检查增压机、空压机机间冷却器后各个出气口露点。

经过一天的检查,只发现膨胀机和高压液空进塔管线有问题,分子筛后及增压机、空压机机间冷却器后各个出气口露点均合格,节流阀开度也正常。堵塞原因到底在哪里呢?根据两个高低压板式换热温差进一步分析,认为膨胀机和高压液空进高压换热器通道有堵塞现象。堵塞现象一般分为冰堵、二氧化碳堵和杂物堵三种情况。但空分开车已有数年,刚进行过整个冷箱扒砂检修,还做了裸冷和气密性查漏,所以杂物堵应该排除,分子筛二氧化碳分析表一直在投运而且未超标,启动增压机时临时气源用的是第二套空分的气,所以可以排除二氧化碳堵,那只有冰堵了。

那么水从哪里来的呢?我们把空压机、增压机全部停运,把循环水压稳定在0.4 MPa,再次检查各个机间冷却器出口气露点,发现增压机三段出口冷却器气路露点只有-30℃。那么当时在空分加温分馏塔系统时空分临时停了一次车,水慢慢渗入到气管路,膨胀机开启不久,三段出口冷却器所漏的水分在增压机排气压力低时,又源源不断的微漏入气路,一部分从高压液空节流阀进入下塔,另一部分通过三回二回流阀进入膨胀机管路,所以下塔中下部塔板被水堵死,是造成液空无法向下流和膨胀机一直流量少的原因。为什么空分还能吃进120 000 m3/h,主冷还能建立起液面呢?后期三段压力提到5.1 MPa远远大于水压而水漏量比较少,所以没有继续堵塞高压换热器及塔板和膨胀机管道。

给增压机三段出口冷却器做打水压实验,水压1.0 MPa时共有20根气管渗水。这就是水的源头。在处理好冷却器后,经过整个空分系统的大加温吹除,特别是下塔中下部塔板采用独立管线反吹方法,从液氮吹除口接气源管到下塔液空吹除口进行吹除,露点合格后经空分开车,下塔阻力正常,空分正常投入生产。

4 操作方法改进及教训

1.空分启动后,进塔前自动露点仪要投运,流程图上要求分析的点应全部分析,直到露点合格。

2.增压机启动后,倒换工艺气后,再加做二氧化碳分析,防止干冰堵塞。

3.要严格监控蒸汽加热器出口露点,防止出分子筛空气带水。

4.V8阀在初期应减少开度,以避免把不合格气导入下塔。

空分由于其特殊性,当在没有完全找到故障的原因时,要开阔思路,尽力多找原因多分析,不要因为故障小而不重视最终酿成大事故。

[1]高晓宁,陈守亚.一起空分开车冰堵事故的判断与处理[J].深冷技术,2000(6):43-44.

[2]庞文斌.内压缩流程空分设备高压板翅式换热器空气通道堵塞的分析[J].深冷技术,2008(1):47-50.

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