减少5.83 tex紧密纱整经断头的生产实践

2015-12-18 09:31
纺织器材 2015年3期
关键词:络筒细纱机机台

汪 萍

(华润纺织合肥有限公司,合肥 230601)

我公司生产的新品种5.83 tex紧密纱(70 PIMA/30 SB),客户反馈百根万米整经断头偏多,导致布机效率偏低。为查找原因,试验室对该品种筒纱进行回倒检验,发现筒纱的实际断头折算其百根万米整经断头为3.2次,超过百根万米1次的控制标准。

1 百根万米整经断头多原因分析

用该品种筒纱模拟整经断头进行10万m纱疵回倒检测,通过对断头位置的形态进行分析和统计,发现细节断头约为70%,捻接接头约为30%[1]。为此,对生产5.83 tex紧密纱品种的全部21台JWF1530型细纱机进行逐台大批量管纱抽样检测,针对筒纱断头处多为细节的问题,将管纱用USTER TESTER5型条干仪测试千米细节作为考察指标[2],由于断头处肯定存在强力弱环,因此把用USTER TENSOJET4强力仪测试的最小强力也作为考察指标,分别以公司规定的这两个指标的内控标准为判断依据;将管纱千米细节均值多于内控指标55个的机台判为A项不合格机台,将管纱最小强力均值小于内控指标85 c N的机台判为B项不合格机台,将管纱千米细节均值多于55个、最小强力小于85 c N的机台判为C项不合格机台。结果发现,21台细纱机中有2台A项不合格机台、4台B项不合格机台、4台C项不合格机台(见表1)。

通过对不合格机台的不合格锭位及其波谱图进行现场分析和检查,发现存在以下问题[3]:① 个别管纱的波谱图上出现8 cm~10 cm的机械波;② 部分下胶圈出现松弛、打折问题;③ 存在锭带偏长、松弛问题;④ 个别前胶辊出现晃动、伤损、起槽问题。

表1 整改前细纱机的质量参数

2 整改措施

对问题检查分析,采取了以下整改措施[2-3]:

a) 更换有问题的细纱下胶圈;

b) 更换起槽、损伤或晃动的胶辊;

c) 更换伸长、磨损的锭带;

d) 优化SAVIO POLAR型自动络筒机电清参数,收紧细节通道清纱设置,由-20%、20 cm修改为-15%、10 cm;

e) 检修自动络筒机捻接不良和捻接效果不稳定的捻接器,使其捻接质量达标,捻接效果稳定;

f) 将自动络筒机1锭~36锭作为试验锭位进行系统整修,确保每个锭子的运行状态良好。

3 整改效果

随机抽样6只满筒纱(筒重为1.25 kg/筒,筒纱定长为214 km/筒)进行测试,测试结果:6只筒纱共发生细节断头1次,折百根万米整经断头为0.78次,达到了百根万米整经断头1次的内控标准,筒纱10万m9级有害纱疵为2.3个、总纱疵为141.9个,也分别达到了有害纱疵为3个、总纱疵为180个的内控出口标准。对10台生产5.83 tex紧密纱的JWF1530型不合格机台进行指标测试,全部达标。成纱质量见表2。

表2 整改后细纱机的成纱质量参数

4 结语

整改后测试结果表明,所有JWF1530型细纱机台生产的5.83 tex紧密纱都可以用作供络筒经纱,对其他自动络筒机台都按8号意大利SAVIO POLAR型自动络筒机1锭~36锭一样,逐锭检修捻接器,优化电清参数整机后即可做经纱。经试验室测试,所有10台不合格机台已经全部达标,达到了减少整经断头的目的,满足了客户需求。

[1]秦贞俊.自动络筒机的异纤清除和捻接技术[J].纺织器材,2009,36(3):62-63.

[2]孙永峰.高速整经断头的防治措施[J].棉纺织技术,2008,36(5):42.

[3]张玮.JC 5.8强捻纱减少整经百根万米断头的生产实践[C]//陕西省纺织工程学会2010年学术年会论文集,西安:陕西省纺织工程学会,2010.

[4]金波,赵金平.整经断头的影响因素及措施[C]//陕西省纺织工程学会2010年学术年会论文集,西安:陕西省纺织工程学会,2010.

猜你喜欢
络筒细纱机机台
细纱机主电机节能改造
棉纺织生产控制络筒工艺的研究
络筒张力对喷气变形纱性能的影响
优化PROTOS70梗中含丝量技术性研究
汤氏纺机:挑战极限络筒机
细纱机锭子有限元分析及减振方法研究
同厂生产卷烟的物理指标差异分析
施耐德电气电子凸轮(CAM)在环锭细纱机卷绕成形上的应用
智能环锭细纱机的研制
清纱参数对络筒机效率影响的试验分析