袁平 杜勇奕 袁钢
摘 要: 研究所通过实例,改造了原VMC850三轴加工中心,使其具有第四轴的功能。
关键词: 加工中心 四轴 改造
研究所在承接外加工任务时,经常遇到需加工曲线、曲面类零件,如在圆柱面上加工曲线槽等。这些加工在普通的三轴加工中心上是很难完成的,而现在利用研究所现有的条件进行机床改造,完成难度较高的加工任务。
研究所有一台新瑞重工生产的VMC850的加工中心,在该设备上,安装数控分度头作为第四轴(A轴)。通过此种改造,不仅能把在数控机床上需要多道工序的加工集中在一次安装中完成,增加了机床的自由度,扩展其功能,而且提高了加工精度、质量和效益。本文主要介绍VMC850加工中心的技术改造,改造后的加工中心能实现四轴联动,性价比高。
1.准备工作
添加工作台之前,先确认加工中心的数控系统是否具有第四轴控制功能。
加工中心使用FANUC0i-Mate系统,该系统可同时控制4个轴,再调出相关PLC程序,发现R637.3和G100.3均是控制第四轴的信号,见图1,可见PLC程序也支持第四轴控制。
目前3轴(X、Y、Z)使用R系列伺服放大器,所以第四轴必须选择β系列的放大器。
图1
2.安装
(1)分度头的选型
根据客户提出的加工精度和工件最大质量的要求,要达到要求的精度,分度头的分度精度必须要在30″内,最大的切向力矩要在300N·m以上,其中心高为160mm,主轴上工作台直径为200mm。通过选型和对比,结合各分度头生产厂家的资料,发现烟台环球机床附件集团有限公司生产的FKl4160D数控分度头比较适合该机床的改造,其主轴端采用标准短锥法兰,借助于圆工作台、短型卡盘、5C或3J型弹簧夹头和尾座,可加工较复杂的零件,较大、较小的棒料和细长的轴类零件[1]。
(2)电器选型
根据检查结果和产品加工要求,电器主要包括FANUC β iSV20 A06B-6130-H002伺服放大器、相对式编码器FANUC β 8lis 3000RPM伺服电机;SMC锁紧电磁阀和压力3关;欧姆龙的接近开关及数据光纤、刹车电阻组件等辅材,硬件主线见图2。
图2
(3)参数设定
连接好硬件,打开加工中心电源,使PARAMETER WRIT(参数可修改状态)=1,按以下步骤设定参数值。
①第四轴功能。设定参数:#9900=4;#1010=4(CNC受控轴数);#8130=4(总控制轴数);#9943.3=1(控制轴扩张),重新启动电源[2]。
②其他参数设定见以下表格。
OFSSB(FANUC串行伺服总线,用光纤连接一台主控机和多台从控机,NC与伺服放大器通过高速串行总线实现通信的技术)设定。
第1步:1920.0=0FSSB设定方式:0——自动,1——手动
1920.1=0FSSB自动设定:0—没完成,1完成;
第2步:按SYSTEM→[>→FSSB→AMP(放大器)(根据系统控制轴顺序设定)
设定:AXIS
A?摇?摇?摇?摇 4
X?摇?摇?摇?摇 1
Y?摇?摇?摇?摇?摇?摇?摇?摇2?摇?摇?摇?摇
Z?摇?摇?摇?摇?摇?摇?摇?摇3
按SETTING;
第3步:按SYSTEM→[>→FSSB→AXIS(轴)
设定:TNDM
X ?摇?摇?摇?摇?摇1
Y?摇?摇?摇?摇?摇?摇?摇2
Z?摇?摇?摇?摇?摇?摇?摇3
A?摇?摇?摇?摇?摇?摇?摇4、
按SETTING,重新启动电源。
3.调试
启动第四轴PMC(编程机床控制器):分析PLC程序,按SYSTEM→PMC→PMCPRM→KEEPRL,使K8.5(保持继电器)=1即可,见图3。
图3
上述工作完成后,接通工作气源,重新启动电源。将X、Y、Z轴回零,在MDI模式中,输入M11→INPUT,解除紧,手动旋转第四轴,检查线路是否接错。若无问题,将第四轴回零,进行加工试验,检查第四轴加工精度。
4.结语
机床增加第四轴后,一套夹具可同时用于工件四面的加工,提高了机床加工能力,保证了加工精度,削弱了操作人员的劳动强度。
参考文献:
[1]张德昌,王刚.GKF2210高精度数控分度头[J].工具技术,2001(1):38-39.
[2]李刚斌.FANUC 0i-MB加工中心增加第四轴实例[J].设备管理与维修,2007(5):30-32.
本文为江苏省常州市科教城科技项目(常科教城发【2012】36号)数控一代创新支撑平台建设论文之一。