王威
摘要:本文论述了高速铁路CRTSⅡ型轨道板精调技术的设备应用、注意事项以及具体操作;通过三维精密观测,用软件实时计算单元轨道板的空间实际位置及横向和高程的调整量,进而指导轨道板精调施工作业。
关键词:高速铁路 CRTS-Ⅱ型轨道板精调系统 施工应用
1 概述
津秦高速铁路主要采用CRTSII型板式无砟轨道,设计最高运行时速350km,初期运营时速300km。为达到这一要求,要求调整到位后的轨道板实际空间位置的高程和横向的偏差须在±0.3mm范围内。要实现轨道板如此精确的定位,传统的测量设备、测量方法和手段无法满足要求,需要借助轨道板精调系统。轨道板精调施工质量是整个无砟轨道系统的关键点。CRTSII型板采用精密数控机床打磨轨道板,通过高精度预制板安置确保轨道安装精度,只有高精度的调板成果才能保证后期轨道铺设完成后的一次成型,所以在CTRS II型高速铁路的施工测量中,轨道板精调显得尤为重要。津秦客运客运专线二标段内由中铁大桥局项目部一分部负责施工,轨道板施工采用南方测绘CRTS-Ⅱ型轨道板精调系统。
2 系统组成
南方测绘轨道板精调标架一套,莱卡1201型全站仪一台,精调军用笔记本一台,数据线若干。
3 精调前的准备工作
①数据准备:利用设计院提供的FFB文件和板厂生产单位提供的FFS文件,计算FFC文件,提取FFD文件。
②Laika1201全站仪检校:每次测量前都要进行仪器校正,以保证仪器拥有高精度满足施工要求。
③标架检校:每次精调前要进行的工作就是标架检校,以消除棱镜安装误差和标架精度误差影响。
4 仪器定向
将全站仪用特制强制对中三脚架架设在GRP点上,全站仪架设在轨道板精调前进方向上,在架设时需保证三角架架设牢靠,仪器无晃动;架设后视棱镜,将棱镜架设在待铺轨道板沿轨道板精调前进方向下一个GRP点上。在架设仪器时应尽量避免三脚架的顶尖与GRP摩擦,避免三脚架磨损造成精度降低。架设好仪器后,选择站点点名或输入坐标,选择后视点,将仪器转向后视点,搜索锁定棱镜,测量后视棱镜,完成定向。
每块轨道板从头到尾共有30个支点,在每个支点外可以计算出其对应的三维坐标。四个标架的安放方式如图1。在标架安放时应保证一端锁定的稳定性,即保证一端与螺栓孔的高符合度。而为了保证另一端安放时的便捷性,考虑到螺栓孔精度,可在纵向上存在1厘米的移动。这对于计算偏距的影响微忽其微。而在纵向上约一厘米的影响,由于竖曲线变化较小,其对高程的影响也可忽略不计。
5 轨道板精调
每一测站可精调两到三块轨道板,测站距离不应大于四块轨道板但测距不可少于5.00m。当测较距时自动锁定精度将不能满足轨道板精调要求,而视线过长,则会导致测量结果精度不够。
一般情况下,精调作业可分四步进行:第一步,对板首端进行平面和高程调节,第二步,对板尾端进行平面和高程调节;第三步,对板中端高程调节;第四步,对四个标架上的八个棱镜进行定测,以确定最终调板结果,并保存测量成果。
具体操作方法为:选择好板号,先进行一次4点测量,2#、7#点精调爪要先松开,根据测量结果要求工人调节,先进行高程调节再进行中线调节,精调爪的螺纹每圈大概0.8mm,要根据测量结果算出需要调节的大概圈数,指挥工人进行调节。高程和中线可能不会一次调到位,所以要反复精调,直至中线在0.3mm以内。外侧4点高程调节要预留0.6mm左右,即1、3、6、8四个点的高程调节到-0.6mm左右。4点完毕后进行中间2#、7#点的精调,测量2#7#,根据结果调节高程。完毕后进行完整测量,再指挥工人调节。直线段一般情况下调节2#、7#点的时候中线是不动的,曲线段中线很可能会动,这就要求同一个标间两侧的工人在调螺丝的时候一定要同步。完测结果合格,保存,本块轨道板精调初步完成。
轨道板的精调主要是保证轨道板承轨台位置的高度及方位,通过调整轨道板的高度及平面状态,可以将轨道板对应的轨顶中心位置精确安置,从而保证轨道扣件安放精度。减少扣件安放后轨道的调整量。也通过与扣件的逐级控制提高了轨道的可调性,和施工过程中各个步骤的可行性。
6 轨道板复测
轨道板精调完成后,封边完成后如长时间未进行CA砂浆的浇灌,则在浇灌之前应对轨道板进行复测。将标准标架放置在之前标架安置的位置上,依序测量。检查是否满足限差要求,当超限时,需重新进行精调。CA砂浆浇灌完成后,应挑选数块轨道板对其进行检核,避免因变形等因素引起的轨道板变化。
7 注意事项
经常检查强制对中三脚架的稳定状况;将特制三脚架的对中延伸头精确地置于轨道基准点标志上;定期校正后视三脚架水准器和对中延伸头高度;定期校正标准标架;将测量标架安置于支点的打磨混凝土表面上时要轻放;经常检查棱镜对准和清洁状况;出现异常需进行自检查;应对精调好的轨道板做记号。
8 常见问题分析
8.1 定向时容易遇见的问题
①仪器连接不上:检查线路连接是否正确,检查仪器设置是否正确。
②定向结果出现乱码:是系统出现问题,关闭系统,重新打开系统,重新进行定向。
③RA超限:影响RA的因素有3点,GRP点精度不够,4#标架摆放没有贴紧,前块板中线累积问题。
④定向高程超限:处理方法和RA超限一样,先检查4#标架,再检查GRP点,看点里面是否有灰尘,再不合格就换GRP点。
8.2 精调过程中常遇见的问题
①精调爪调节螺丝到极限还是没有达到精度:更换精调爪,先用一个或者2个精调爪把轨道板顶起来,再更换精调爪。
②精调爪把轨道板顶破:更换精调爪位置,新位置精调爪上面要放一个铁片,避免精调爪把板抓破。如果轨道板破裂过大,则需要特殊处理后再精调。
③跳板:如果出现不连续的精调段需要跳板,如果跳板后能够精调的板数过少,直接跳过。因为不连续的精调影响精调搭接平顺性问题,造成精调后的轨道板整体平顺性不合格。
④板变形:调节过程中发现4角高程调节好,然后中间带上劲往上调节好后,4角高程超限,这是轨道板变形引起的。
9 结论
高速铁路轨道板精调技术在高速铁路的应用,实现了对轨道板进行高精度的定位,精确地指导了施工,保证了轨道在高度和水平方向的严格的平顺性,为津秦高铁的安全质量进度提供了坚实的基础和有力的保障。
参考文献:
[1]津秦客专轨道板施工工艺、南方测绘CTRS II型轨道板精调系统使用说明.
[2]李辉,张兴春,凌霞.高速铁路CRTSⅡ型轨道板精调技术在施工中的应用[J].铁道建筑技术,2010(11).
[3]周夫贞.客运专線CRTSⅠ型无砟轨道板精调施工技术[J].中小企业管理与科技(下旬刊),2012(03).