蓄热式加热炉在韶钢的应用及对比分析

2015-05-30 07:55黄义立莫家让梁日栋
科技创新与应用 2015年16期
关键词:改进

黄义立 莫家让 梁日栋

摘 要:针对韶关钢铁板材厂现有两座蓄热式加热炉的现状分析,对两座加热炉进行对比,分析各自的优缺点,并对使用中存在的问题及改进措施进行论述。

关键词:蓄热式加热炉;换向系统;改进

引言

韶钢板材厂有两座蓄热式加热炉,其中2003年建成3号炉,2007年建成2号炉,运行至今也有较长年限,均未进行过大修,目前炉况整体良好。但在日常生产运行中还是存在许多蓄热炉存在的问题,对正常生产也构成了一定的影响,通过近几年的摸索改进和提高管理,问题均得到有效改善,获得了较好的运行效果。

1 两座加热炉主要技术指标

韶钢板材厂的这两座加热炉均为同一公司设计建造,均采用蓄熱小球为蓄热体,内置通道式,主要技术指标如下:

2 两座加热炉对比存在的问题及改进措施

蓄热式加热炉有许多公认的优点,如可以使用低热值的高炉煤气、排烟温度低、钢温均匀、加热速度快等,但由于国内是在九十年代才开始应用,理论研究滞后,板材厂这两座蓄热式加热炉建成投产的时候也存在许多问题,但通过对比、摸索、学习而逐步改进,目前日常运行也基本正常,炉况保持良好。以下就近几年来遇到的主要问题及改进措施进行对比分析。

2.1 换向时炉压波动大

蓄热式加热炉由于两侧频繁交替换向,给炉压控制带来了较大难度,二号炉由于各段采用单独换向阀,执行分段延时换向,炉压较常规换热炉仍有波动,但相对稳定,影响较小,而三号炉由于采用集中换向阀,执行集中换向,炉压波动巨大,难以控制,且对炉内温度的均匀性控制也难以实现,对比二号炉,若要改为单独换向阀,管道改动较大,工程投资巨大,只能从自动控制方面入手。炉压在换向时会出现负压,主要是由于换向时煤气停止输送,而排烟风机继续强制排烟,通过对变频排烟风机控制程序改进,在换向前的10s降低排烟气输出频率,减少烟气排出量,换向后再恢复至正常频率,以保证炉压在换向时维持在正常炉压范围内。

2.2 蓄热室问题

蓄热室堵塞问题几乎是所有的蓄热式加热炉存在的通病,目前不能从根本上解决,但可以通过一些改进延长蓄热室维修周期。究其原因,主要有:(1)煤气中含有的水蒸气、焦油及粉尘粘附于底部钢丝网与上部蓄热球表面;(2)排烟时炉内的氧化铁皮被反吸入蓄热室;(3)炉底氧化铁皮堆积过高接近下部喷口时被吸入蓄热室;(4)炉内氧化气氛过浓,高温时与蓄热球表面溶融产生粘结。蓄热室堵塞多发生于煤气侧的高温段,主要造成表面蓄热球板结和底部钢丝网堵塞,从而增加煤气烟气通过阻力,影响加热效率。板材厂的两座加热炉均存在此类问题,投产之初,均采用¢15mm蓄热小球,钢丝网孔距为10×10mm,经过摸索后选用φ18mm蓄热小球,钢丝网孔距改为12×12mm,增加煤气烟气的通过性,应用后堵塞问题有较大缓解,延长了蓄热室维修周期。蓄热室内栅格下部有漏球或积灰较多时,增加煤气烟气通过阻力,且夹带的积灰通过蓄热球时粘结在其表面,必须清理干净,可以将栅格中心位置制作一个人孔,清灰后恢复人孔,同时方便下次清灰。此外由于边壁效应,气流容易由蓄热室周围进出而影响中心部分的蓄热小球换热效果,通常装小球之前在钢丝网四周铺设一圈高铝砖,还可以防止钢丝网受热变形时从四周漏球下去。以上方法在两种蓄热加热炉上应用后取得较好效果。

2.3 换向阀故障

常见的蓄热炉换向阀主要有两位五通式阀、直通式四通阀、三通式阀和旋转式四通阀。三号炉采用两位五通式换向阀集中换向,二号炉采用旋转式四通换向阀分散换向,生产运行中二号炉换向阀故障较频繁,主要有阀板容易变形卡组、内部阀板限位易爆焊、内密封易破损等问题,易引起串气爆鸣,主要原因是换向时旋转气缸转速过快造成冲击,可通过调整气缸进气流量压力控制气缸旋转转速避免较大的冲击力。而三号炉出现过换向严重滞后,浪费煤气,同时造成炉内温度波动大,主要是气缸动作缓慢,将内径¢10mm气管更换为¢14mm的气管后得到较好的解决,而冲击力度变化较少,对换向阀影响不大。而其他机械故障有气缸及密封问题、阀板松脱、紧固螺母松动、气管漏气、接近开关限位移位等,气缸问题表现在动作时缓慢或停止动作,阀板松脱时在换向时可听见内部阀板金属撞击声。电器类故障主要有接近开关损坏,电磁阀或线圈损坏,都较易判断和解决,机械电气故障日常加强点检维护均可避免。当某一换向系统出现故障时可能造成整个控制系统停止,通过程序将每个换向信号设置旁路,正常生产时断开旁路,当某一处换向阀临时出现故障时,打开旁路,系统忽略该处信号继续正常运行,避免因某处临时小故障造成停炉,且无安全隐患,尤其可用在分散换向系统上。

2.4 加热能力不足

加热炉设计产量难免因为其他客观因素而无法达到,板材厂两座加热炉设计产量均为120t/h,日常由于煤气压力、热值、轧制速度、钢种等因素最多只能达到110t/h。而蓄热式加热炉均有单炉烘炉管道及烧嘴,板材厂三号炉原设计烘炉烧嘴能力为200Nm3/h,共六个,点炉后烘炉及提温用,温度达到切换条件切换煤气后均关闭。经论证,烘炉管径及现场实际情况均可选用350Nm3/h的烧嘴,在加热能力不足时开启辅助加热,安装时需利用炉墙检修机会进行更换,同时需适当改变安装位置避免直射钢坯。

2.5 能耗对比及控制措施

钢坯热送热装对于提高产量降低能耗有着关键作用,二号炉由于有热送,能耗对比三号炉优势显著。此外我厂坯料规格较多,成品规格差异很大,不同品种规格板生产时,轧制节奏各不相同,使加热能力和轧机能力不可能都实现最佳匹配。仅依靠经验调节,远远满足不了节能降耗的要求,二号炉由于引进二级控制系统,通过对加热炉炉膛温度、压力、含氧量的自动检测并合理调节控制,可充分发挥加热炉的生产能力,改善坯料的加热质量,延长加热炉的使用寿命,降低劳动强度,减少氧化烧损和环境污染,特别是提高加热炉热效率、降低燃耗显著。此外,炉子的密封绝热性能、炉底管部件的保温性能、炉膛内衬的辐射性能及空气过剩系数等都影响炉子热效率,加热炉燃耗不单纯是技术原因,管理水平、指挥能力也是重要影响因素。如生产计划安排不当、设备故障高、后面工序衔接配合不好,造成钢坯在炉内待轧,都将使加热炉燃耗增加、热效率降低。加热炉实行节能降耗指标与绩效奖励挂钩,形成节能降耗的约束机制和激励机制;提高现场操作工节约能源的责任和自觉性;抓好现场能源使用、监督和检查。通过以上几方面工作,能耗可以控制在一个较好的稳定水平。

3 结束语

韶钢板材厂两座蓄热式加热炉投产均有较长时间,存在一些问题也是正常,通过这几年的不断改进,基本上能满足日常的正常生产,同时至今无大修炉况保持良好。近几年国内蓄热式加热炉的发展很快,但作者认为蓄热燃烧技术对高炉煤气具有重大意义,但对于热值较高的混合煤气,是否采用蓄热燃烧技术以及采用何种形式的燃烧技术,需综合权衡,毕竟蓄热式加热炉的日常维护费用要远远高于常规换热加热炉。国内蓄热式加热炉发展到现在,还不能讲哪一种形式是最先进、最成熟的,都多多少少存在一些问题,还有待我们去探索和改进。

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