高压电机的几起跳闸事故分析

2015-05-30 03:59朱十胜
科技创新与应用 2015年31期
关键词:案例分析事故

朱十胜

摘 要:我公司有两条水泥粉磨生产线,两台磨机都是MB32130筛分水泥磨,φ3.2×13米,磨机电机是YR1600-8/1430,6kV,1600kw,采用液阻软起动方式。由于磨机运转率较高,日常工作中对高压电机电气部分检查偏少,给电气设备管理增加了难度,也造成了多次跳闸。现对我公司的几起高压电机跳闸案例进行分析。

关键词:高压电机;事故;案例分析

1 案例1

1.1 事故过程

2012年8月份,制成1#线高压电机在运行过程中多次跳闸,跳闸后磨机备妥指示灯亮,跳闸前,电流、电压、油压、温度等均正常,故障指示灯未亮,对高压电机和稀油站等检查未发现问题存在,再开机后,磨机运行正常。每次跳闸后开机,都能正常运行。于是判断是控制线路故障,排查重点考虑是接触不良,对控制回路中所有触点逐一排查,最终对JCZ7-7.2/D250真空接触器的三常开三常闭辅助开关检查时,进行拆卸后发现一组触头有轻微过热痕迹,该真空接触器是分合高压电机定子绕组,然后看线号正是控制回路中的常开自锁触点,更换上新的辅助触头,调整好间隙后,使用至今未出现同样故障。

1.2 事故分析

该辅助开关触头采用点-点接触形式,辅助开关的顶杆机构由塑料制成,由于长期动作造成磨损,弹簧压力变小,使触头压力下降,接触电阻与接触电压降增大,触头发热,最终导致真空接触器线圈欠压跳闸动作。

1.3 经验教训

为了保证真空接触器合闸的可靠性,保证触头压力,减小触头电阻,在保证触头能可靠分合情况下,辅助开关触头的超程尽量调大。

2 案例2

2.1 事故过程

2012年12月10日8点制成1#线正常停机,中班21点开机十几秒后磨机跳闸,控制电路低压熔断管熔断,指示灯无显示,更换熔断器后,备妥指示灯亮。首先检查过流继电器未掉牌,为了确保安全,对高压电机定子、转子绝缘进行测量,分别是20兆欧和8兆欧,绝缘良好,再检查磨机、减速机、高压电机稀油站、高压开关柜、液体起动柜、连锁等正常,报警、故障指示灯不亮。于是将高压电机开关柜改冷备,将欠压继电器短接,进行联动模拟运行,一切正常。再将高压开关柜改运行,磨机电机带负载开机,运行几秒就跳闸并控制电源熔断器熔断,于是对控制线路仔细排查,当检查到高压电机输出端的WZT-288电接点温度计时,在内部的温度刻度面板上发现一个针眼大小的洞,拆开温度计后,发现内部引线焊点正好和洞吻合,几乎要粘在一起,并且该引线是控制电源AC220V的相线。电机不运转时,引线焊点和温度刻度铝面板不碰触,电机启动时的振动引起碰触,造成对地短路控制电源熔断管熔断而跳闸。更换温度计后运行正常,但发现温度表的游丝振动非常厉害,指针也有振动。(图1)

图1

2.2 事故分析

由于电机轴瓦的磨损,间隙变大,造成振动增加,另外温度计通过一张3毫米厚铁板将温度计固定在轴承座上,铁板强度低,造成温度计振幅加大。

2.3 经验教训

因为铁板强度低,增加四块三角形加强筋,振动明显减小;再改用刻度面板是塑料的温度计,杜绝接地发生。

3 案例3

3.1 事故过程

2014年9月18日3时,制成2#线磨机跳闸,无故障及报警指示灯亮,岗位工通知值班电工,告知可能PLC(SM-24R)进水引起,电工用电吹风对PLC进行除湿,PLC有淡淡的焦臭味,电工排查后未发现故障,由于没有备用光阳PLC及编程电缆,为了保证低谷电的利用率和磨机运转率,于是通知岗位工开机,磨机运行正常,但焦臭味越来越重,19时避开尖峰电正常停机,因为第二天新PLC到厂,未安排检修。21时磨机一起动就跳闸,并引起变电所35kV变压器跳闸,过流继电器掉牌,整个车间停电,对电机和电缆、变压器、控制柜等检查正常后,恢复供电,高压电机开关柜改冷备,对稀油站、液体起动柜、真空断路器进行联动模拟试验,此过程中对PLC的I/O点进行观察,发现Q5、Q6输出端子有问题,Q5是控制定子真空断路器吸合的输出端子,Q6是控制液体起动柜转子动静极板短接用的 真空接触器输出端子,Q5和Q6一起被点亮输出,正常情况下,Q6应该在液体起动柜的动极板运行到位,行程开关动作后,再Q6输出端子点亮输出,磨机高速运行。磨机跳闸原因明确,是因为磨机起动时,液体起动柜的动静极板被短路,电机直接全压起动,起动电流过大引起跳闸故障。为了保证生产,决定先对电路板简单处理,再在Q6端子输出串接一个带闭锁的旋转开关,起动后,当动极板运行到位后,手动带闭锁的旋转开关,控制转子短接用真空接触器吸合,磨机高速运行,新PLC到货后更换,故障排除。(图2)

图2

3.2 事故分析

PLC安装在磨机操作台面板下面,面板上有一块机玻璃,可以观察PLC的I/O端子工作状态。由于玻璃有一条裂纹,夜班岗位工不慎将水杯打翻,水通过裂纹渗透下去,正好滴到PLC上引起跳闸,其中A点和B点之间的电路板烧焦炭化,直到两点桥接短路,造成两端子同时输出引起故障。

3.3 经验教训

加强岗位工的安全教育,不能将水杯及无关物件放在操作台面板上;玻璃裂纹存在的安全隐患不够重视;必须要做好设备的停机消缺工作,防止事故的发生及扩大。今后要加强隐患排查,杜绝、减少事故发生,保证高压电机的安全运行。

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