张宝 付严杰
摘 要:随着全球煤炭形势的恶化,企业经济效益也持续下滑。为进一步提高企业竞争力,深挖潜力,福瑞选煤厂从内部入手,结合单位实际,通过在原煤车间增设监控系统入手,实现了减员增效和安全生产的目的。
关键词:监控系统;减员增效;原煤
1 实施背景
1.1 公司概况
鹤煤十矿位于河南省鹤壁市最南部,井田南部跨越淇河进入淇县境内,距鹤壁市中心区6~13 km。该矿区含有丰富的贫煤、贫瘦煤资源,是优质的高炉喷吹原料煤。鹤壁市福瑞工贸有限公司属矿井型选煤厂,设计处理能力为120万t/a,于2010年3月动工建设,12月带煤试车,2011年4月正式投产。主要入洗十矿的矿井原煤,也入洗部分外来原煤(粒度要求-50mm)。
1.2 煤质特征
入洗原煤属中灰、特低硫、低挥发分、高熔灰分、特高发热量的贫煤、贫瘦煤,为优质动力用煤,选后产品为优质高炉喷吹用煤和炼焦配煤,具有广阔的产品市场。
1.3 原煤车间现状
十矿煤较细、湿、粘,且矸石较多,经常将破碎机或溜槽堵死,在疏通过程中若稍不留意,将会发生次生事故,即压死皮带。原煤车间主要设备是皮带和破碎机,工作区域比较大,职工平时工作主要是发现那里有问题,就去处理那里。有时故障已经发生,若及时发现并处理,将会比较简单,工作量也不太大;但往往是发现不及时,造成事故扩大,工作量增加,甚至影响矿井提煤。
1.4 原煤车间工艺流程图
图1 原煤车间工艺流程图
2 存在问题
随着煤炭经济形势的持续回落,煤炭企业生产和经营的压力在逐渐增大,福瑞工贸积极探索减员增效、科技创新和成本管理的新方法、新途径,充分运用市场化管理,优化资源配置和激活生产要素,精打细算,创新管理机制,提升经营效果和管理水平,最终实现降本节支和提质增效的目标。目前原煤车间存在的主要问题如下:矿井来煤质量较差,近几个月原煤发热量基本在4500kcal/kg以下,且大块矸石较多,其中内含软杂物,经常引起破碎机堵,而清理破碎机势必影响矿井提煤;原煤车间虽安排5名岗位工,但因皮带多,工作范围大,往往是事故已经发生甚至扩大后才发现,被迫停车检修处理;手选皮带工为矿方管理,拣矸效果直接影响原煤煤质和破碎机功效,选煤厂不可能派出专人时刻盯防此工段,所以故障发生后经常出现扯皮和推卸责任现象;选煤厂刚增加了原煤落地系统,需专人看管此工段,所以在该系统运行时,工作量增大,岗位工就显得不够用了,极大增加了事故隐患发生的可能;原煤车间工作量较大,环境比较恶劣,但职工工资却因事故率高而在“双基”考核中经常被扣,致使工资偏低,职工意见较大。
3 措施与实施步骤
为加强管理和彻底解决原煤车间存在的问题,福瑞工贸经过大量的现场调查研究和讨论,提出在原煤车间安装一套监控系统,目的是发现问题时能得到及时处理,减少职工工作量和事故率,实现减员增效和安全生产,提高工作效率和经济效益。
3.1 采取的措施
通过增加一套监控系统,加强原煤车间工作区域的监控,以实现及时发现问题并通知岗位人员处理、减员增效和安全生产。主要优点如下:
发现问题能及时通知职工直接到事故地点处理,既可以节约处理时间,减小工作量,又可以较少停车次数,对矿井的影响也会得到极大降低;能较好地监控煤质,当发现拣矸皮带矸石量大时,可以及时通知到捡矸工,保证入厂原煤煤质;原煤落地皮带可以不用专门安排人员看守,当发现存在问题时,在监控室可以直接先将煤倒入缓冲仓或原煤火车仓,停到落地皮带,待查明原因和处理好后在开启皮带;通过监控系统可以直接观察到各条皮带和破碎机工作状况,及时发现和处理隐患,减少停车次数和对矿井的影响;有监控系统后,毛煤皮带、混煤皮带和转载皮带各仅需1人,监控室1人(负责看监控画面、破碎机和落地皮带),每班共需4人,减少1名岗位人员;除监控室人员外,其他岗位人员均转变为巡检工,每人只需负责所辖区域的设备和卫生,一旦接到监控人员的电话,所有人员都能赶到事故地点处理,这样人员充足,能极大节约处理时间,且人均工作量也必将加大降低。
图2给煤机
图3原煤皮带
图4破碎机
图5手选皮带
图7混煤机头
3.2 实施步骤
由生产技术部组织各部室负责人、工程技术人员、原煤车间班组长、机电负责人等到现场研究调研,确定每个摄像头的具体安装位置和电缆布线。安排专人负责查阅和收集不同监控系统的资料,由生产技术部组织评审小组对监控系统资料进行比较,把握产品质量,控制成本,最终确定用何种型号的监控系统。由机电负责人负责联系由评审小组选定的监控公司,按项目进度计划进厂安装、调试。安装调试结束后,由生产技术部组织验收小组对该系统进行严格验收。验收合格后,该系统正常投入使用。此时可开始尝试先在八点班减少1名岗位工,然后再逐渐将四点班和零点班各减少1人。培训职工进行角色转换,逐步由岗位工转变成巡检工,使职工明白自己的岗位职责等。通过培训提高职工巡检和设备检修能力,达到减员增效和安全生产的目的。
4 取得的成效
该项目完成后,实现了预期目标:每班减少1人,职工工作量大幅降低,事故率显著下降,实现了减员增效和安全生产。另外提升了原煤车间的协调、监督和控制的有效性,激发了各班的工作积极性、主动性和创造性,在安全、生产、经营和创新等多个层面发挥了积极作用,取得了显著成效。
筑牢了安全生产根基。各班职工安全生产意识和隐患排查能力得到极大提高,主动预防型安全管理模式深入人心,各项安全管理制度和措施得到全面贯彻和落实。提升班组成员的自主管理水平。该系统实现后,平时加强巡检,及时处理事故,工作量减小。职工转变了工作作风,提高了执行力和工作效率。提高了生产经营效益。该系统实现后,原煤煤质得到了极大改善,煤炭发热量同比提高200kcal/kg;月平均停车次数由原来的20次左右下降到目前的约5次,消灭了影响矿井提煤;每天减少3人,月人均工资按2000元,每年节约的开支也非常可观。区域卫生效果显著改善。因岗位工转变成巡检工后,有充足的时间清理地面、设备上的浮尘,现场卫生状况得到较大改观。
激发了职工技改的积极性。增加该系统后,职工不需要一直检查设备,为了更好、更省力地完成当班生产任务,积极主动地进行了一系列技术改造,如更换给煤机及内衬板材质,使物料流动性更好,解决了给煤机量大堵塞问题;将破碎机下的焊接溜槽改为可拆卸式组合溜槽,使今后的更换更加方便、省时,且彻底解决了该溜槽堵的问题等。该项目的实施,实现了减员增效和安全生产,提高原煤车间的管理水平。
参考文献:
[1] 王鹏.工业电视监控系统在陶二矿选煤厂的应用[J].煤炭加工与综合利用.2014(05):37-39.
[2] 窦全齐.视频监控系统在小康矿选煤厂的应用[J].民营科技.2011
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