杨莉华
(四川机电职业技术学院,四川攀枝花617000)
轧钢厂液压式推钢机主要由液压泵站、中间管路、控制阀台和液压缸动作机构4 个部分组成,在工作时,液压泵输出压力油提供动能,压力油通过中间管路、控制阀台进入液压缸,利用液压缸的伸缩带动推头完成推送钢坯的过程。推钢机推头的前进后退由控制阀台控制完成,具有操作简单方便、推力大、动作平稳等优点。但由于设备场地限制和设计上存在的缺陷,某轧钢厂所使用的液压式推钢机故障频发,严重制约生产节奏,影响钢材产量并造成较大的油耗和更换备件的费用。
图1 所示为该轧钢厂液压推钢机的液压系统原理图,是由1 个三位四通P 型电磁阀为先导阀和4 个插装阀1、2、3、4 构成的“O”型中位职能电液插装逻辑阀的回路。其液压系统主要由电液换向阀、前进调速阀组(未画出)、后退调速阀组(未画出)和液压缸组成。其中液压缸为执行元件,带动推钢机推头一起运动完成推钢机推钢动作;两个调速阀组通过节流孔控制流过阀件的液体流量,实现对推钢机前进和后退的速度控制;电液插装逻辑阀是该液压回路的换向机构。如图1 所示,当电磁换向阀两边均不得电时,换向阀执行中位机能,压力油经过换向阀流入4个插装阀的控制口,插装阀阀芯在其作用下全部关闭,油路中没有油液流动,推钢机保持静止。当换向阀线圈左边得电时,P 口压力油流入2 号、4 号插装阀的控制口,而1 号、3 号插装阀的控制口与油箱相通,控制口压力降低,1 号和3 号插装阀阀芯在高压油作用下向上打开,压力油经由P→B 口→前进调速阀组→液压缸的无杆腔,液压缸有杆腔的油则流经后退调速阀组→A 口→T 口→油箱,活塞杆伸出,推钢机完成向前推钢的动作。反之,当电磁换向阀右边得电时,在压力油作用下1 号和3 号插装阀关闭,2 号和4 号插装阀打开,P 口压力油经2 号插装阀A 口→退回调速阀组→液压缸有杆腔,液压缸无杆腔的油经过前进调速阀组→B 口→T 口流回油箱,活塞杆缩回,推钢机完成退回的动作。
图1 推钢机液压系统原理图
(1)推钢机启动和回程过程中,阀台附近管路抖动剧烈,噪声大,常造成中间管路应力集中部位和焊接部位破裂,导致大量漏油,使得整个液压系统压力降低,推钢机无法正常工作。
(2)液压管接头处密封件经常损坏,使用寿命降低。
(3)液压缸内密封件损坏出现内泄,导致推钢机工作不正常。若处理不及时,缸筒内壁易被拉伤,造成液压缸整体报废。
(4)推钢机动作可靠性差。
在对推钢机常见故障进行分析后发现:推钢机液压管路振动、噪声大、接头密封件损坏、液压缸内泄等故障,均由系统中存在较大的液压冲击引起。这与推钢机液压系统设计缺陷、元件规格选择不匹配、场地布局不合理等因素有关。
对于外控供油方式的插装元件,开启速度的主要决定因素是插装阀A 腔和B 腔的压力pA、pB以及控制油腔X (C)腔排油管(往油箱)的流动阻力。当pA和pB很大,而X 腔排油很畅通时,阀芯上下作用力差将很大,所以开启速度将极快,以至造成很大的冲击和振动。由图1 可知,在推钢机静止的时候,压力油作用在2 号插装阀的B 口和3 号插装阀的A 口,使得B 口与A 口一直保持着约等于系统压力的高压状态,且积累着相当大的压力能。由于插装阀通径大、压差高,当2 号或者3 号插装阀被打开的瞬间,压力能急剧降低,落差增大,高压大流量液压油通过插装阀流入回路,产生巨大的液压冲击。
1 号和4 号放油插装阀尺寸规格如果选择不合适,没有足够的通流能力,会出现回路阻力过大引起振动和噪声现象。此推钢机系统4 个插装阀型号(通径)一样,必然会加剧振动和噪声。
该推钢机液压系统是由1 个三位四通P 型电磁阀为先导阀和4 个插装阀构成的“O”型中位职能的电液插装逻辑阀的回路,由主油路引出的控制油pX经“P”型中位机能三位四通电磁换向阀分别进入4 个插装阀的控制腔。理论上讲,电磁换向阀处于中位时,各插装阀 (1、2、3、4)应全部关闭,P、T、A、B 互不相通,但在实际工作时,这种中位封闭式结构往往会引起压力干扰,在P、T、A、B 4 个油口中仍然会出现某两个短时沟通的现象。例如在P-B、A-T 的工况下,液压缸活塞左行,过渡到中位时,由于液压缸的惯性,会给A 腔加压,出现压力pA升高大于pX的现象,这样1 号插装阀打开,仍然有A→T 的油流存在,使系统工作出现不正常,造成推钢机动作可靠性差。
因场地限制,液压站与控制阀台之间液压管比较长,弯头数量多,还存在约20 m 的高度差。液压站蓄能器组在该液压系统中仅仅起到补偿压力流量的作用,不能很好地发挥缓冲作用,管路振动和噪声大。
改造后的液压系统图如图2 所示。在每组插装阀控制腔的排油管路上加装单向节流阀,通过节流孔调速作用来控制插装阀的开闭时间,从而减少阀件快速开闭引起的液压冲击。
图2 改造后的推钢机液压系统图
同时,增加3 个单向阀,这样不管何种现象出现,控制油压力pX始终取自p、pA、pB中压力最高者,使其在中位及工作位置时,插装阀1 ~4 将严格按照预定的控制处于正确的工作状态,达到预防压力干扰的目的。
另外,插装阀规格选取,1 号和4 号插装阀的尺寸选择比2 号和3 号插装阀大一个规格档次,以增大过流能力,从而减小噪声和振动现象。
为了减少由液压管路产生的液压冲击和液压系统的不稳定性,对液压管路进行了如下优化:首先,将推钢机控制阀台移动至两推钢机液压缸中间位置,从而减少了管道长度,同时使阀台与两推钢机距离大致相等,方便了对推钢机同步运行的控制;在重新布管的时候,最大限度减少了弯头数目,在转弯不可避免的地方,采用钝角转弯模式,取消了直角弯头,避免了因管道引起的液压冲击。同时,在对推钢机硬管进行优化的时候,利用软管吸振功能,将部分管路改造成软管连接,并使拆装更加方便。
从前面的分析中已经知道:在推钢机动作周期内,蓄能器没有起到吸收压力脉动的作用。将蓄能器组由液压站位置移动至操作台下方,尽量靠近阀台,从而充分发挥其吸收压力脉动的功能,以达到减小液压冲击的目的。
通过对推钢机液压系统改造、管路优化和蓄能器搬迁等一系列措施的实施,液压推钢机振动、噪声、压力干扰等故障问题得到根本解决,大幅度提高了液压缸、密封件等备件的使用寿命,极大地降低了工人的劳动强度,效果显著。
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