许建荣 何锦华
(1.淮海工学院,江苏 连云港 222005; 2.江苏省建筑科学研究院,江苏 南京 210000)
高流态混凝土在通榆河泵站中的性能研究与应用
许建荣1何锦华2
(1.淮海工学院,江苏 连云港 222005; 2.江苏省建筑科学研究院,江苏 南京 210000)
以通榆河泵站工程为例,通过对高流态混凝土的试验研究,确定了科学合理的高流态混凝土配合比,解决了通榆河泵站工程平直管底部混凝土浇筑施工难题,为高流态混凝土在今后工程施工中的推广应用提供了很好的范例。
高流态混凝土,设计参数,配合比,试验研究
通榆河北延送水工程是省委省政府为加快苏北发展,促进沿海大开发的一项重大战略性水源工程。工程自盐城市滨海县通榆河大套三站引水,利用已建通榆河及连云港疏港航道,增做部分工程,送水至连云港市赣榆县,工程总投资14.53亿元。其中灌河北泵站是整个北延送水工程中的核心工程,位于灌南县长茂镇境内,为2级水工建筑物,进出水流通道为4根直径为3.5 m的钢筋混凝土预制平直管,长度为120 m,平直管中心距为9 m,平直管中心高程为-16.8 m。平直管底部钢筋密集,浇筑常规混凝土不易振捣,工作面窄,施工难度大,不能很好的保证平直管底部的混凝土的浇筑质量。高流态混凝土的显著特点是不用或基本不用振捣而具有自流密实性,它是将混凝土配合比进行优化设计,通过添加泵送剂、增稠剂、引气剂及骨料的配比等来改变混凝土的性能,使混凝土具有低屈服值、足够粘聚性,达到和易性好、不泌水、不离析,并充分填充断面狭窄、配筋密集、异形犄角的部位。本文通过对高流态混凝土的试验研究,确定既经济又满足要求的最优高流态混凝土配合比。
2.1 水泥
根据有关合同文件及业主要求,本工程确定采用响水灌河牌525号中热硅酸盐水泥,水泥的各项性能检验见表1,化学成分检验结果见表2。
表1 水泥各项性能检验结果表
表2 水泥化学成分检验结果表 %
2.2 粉煤灰
粉煤灰选用新海电厂Ⅰ级灰,品质检验结果见表3。
表3 粉煤灰品质检验结果表 %
2.3 骨料
1)细骨料。
选用郯城细骨料砂,其质量检验结果见表4。
表4 细骨料质量检验结果表
2)粗骨料。
选用连云港大岛山人工碎石,其质量检验结果见表5。
表5 粗骨料质量检验结果表
2.4 外加剂性能检验
外加剂经筛选选择了江苏省建筑科学研究院生产的JM-Ⅱ泵送剂和河北省石家庄的DH9引气剂,其性能检验见表6。
表6 泵送剂及引气剂性能检验结果表
2.5 高流态混凝土配合比设计参数选择试验
1)高流态混凝土设计指标。
按照《水工混凝土施工规范》规定及施工合同文件要求,高流态混凝土配合比设计指标如下:
a.高流态混凝土标号为R90300D250S10,坍落度为25 cm~27 cm。
b.强度保证率P=90%,保证率系数为1.28,离差系数为0.15。
2)骨料级配选择试验。
采用人工碎石最大粒径为31.5 mm,二级配。为保证混凝土有较高的流动性、和易性,防止混凝土拌合物坍落度损失大、离析、泌水、填充性差等现象,减少粗骨料中粒径碎石的比例,经试验确定粗骨料按小粒径碎石与中粒径碎石的比为65∶35选用较适宜。为了减少骨料分离,经过试验确定砂率从44.3%提高到46%。
3)外加剂掺量选择试验。
为满足混凝土拌和物的流动性、和易性及泌水性,对泵送剂适宜掺量进行了选择试验,其试验结果见表7。
表7 JM-Ⅱ泵送剂增量选择试验结果表
由表7试验结果可以看出,JM-Ⅱ泵送剂掺量为0.6%,0.7%,0.75%时混凝土拌合物的和易性均能满足要求,但JM-Ⅱ泵送剂掺量0.75%时后期强度高于0.6%,0.7%掺量,经分析比较,选用0.75%掺量效果最好。
为进一步保证混凝土拌合物和易性、粘聚性,防止混凝土离析现象的发生,再次掺用了增稠剂。掺入增稠剂后,为检验不同掺量下的混凝土和易性,对JM-Ⅱ泵送剂和增稠剂不同掺量的混凝土粘聚性、和易性进行了试验,结果见表8。
表8 增稠剂掺量试验结果表
由表8结果说明增稠剂与JM-Ⅱ泵送剂和DH9引气剂三者共同掺用无不良反应,增稠剂的掺用使混凝土的和易性、粘聚性进一步得到提高。试验结果还说明当掺入0.75%减水剂和1.2%增稠剂及0.007%引气剂时混凝土和易性好、粘聚性好,无析水现象。能够带动较大粒径碎石,使混凝土扩散度能达到设计要求。
4)混凝土拌合物坍落度试验。
为满足施工要求,必须保证混凝土拌合物的坍落度损失小,为此进行了坍落度损失试验,结果见表9。
表9 高流态混凝土拌合物坍落度损失试验结果表
从表9结果可看出在0.75%掺量下,混凝土拌合物的坍落度和扩散度损失都很小,完全可以满足施工的需要。
2.6 高流态混凝土自流密实度试验
为验证混凝土的性能是否满足现场施工要求,进行了自流密实度试验。试验采用尺寸为长×宽×高=10 cm×10 cm×10 cm;长×宽×高=15 cm×15 cm×15 cm;长×宽×高=75 cm×60 cm×15 cm三组模具,并分别放置钢筋、平直管、异形钢架在模具内,在模具上方连接一个高于模具高度的灌注口,模具混凝土的试件成型过程模拟了施工现场的特点,即混凝土充填到模具过程,首先靠自重作用向下流淌、扩散,混凝土的排水方式为自由泌水,当模具充填饱满后,自由泌水转变为自身重力有压排水,使混凝土中多余的水分进一步地排出,逐步减小拌合物的流动性,并且通过通气孔观察混凝土的流动状况。揭开模具观察,发现高流态混凝土通过自流,完全充满了模具,密实度很好,无骨料分离、离析等现象。
2.7 高流态混凝土配合比试验结果
高流态混凝土对0.75%掺量的配合比采用150 L的自落式搅拌机进行拌和,翻拌均匀成型,检验高流态混凝土的设计力学强度指标、耐久性和变形性能、抗冻和抗渗等设计指标,进行了成型、养护和试验,其试验结果见表10~表12。
表10 高流态混凝土强度试验结果
表11 高流态混凝土弹拉模量和极限拉伸试验结果
表12 高流态混凝土抗冻和抗渗试验结果
从表10~表12试验结果分析,小粒径碎石与中粒径碎石的比为65∶35,JM-Ⅱ泵送剂掺量采用0.75%,1.2%的增稠剂时混凝土拌和物的流动性、和易性、充填性较好,能有效减少并防止高流态混凝土离析、骨料分离的发生,同时抗压强度、抗冻性、抗渗性均达到设计要求。
1.8 高流态混凝土配合比选用
根据以上试验结果,高流态混凝土配合比的主要参数,如水胶比、坍落度、扩散度、粉煤灰掺量、外加剂的掺量及小石与中石的比例等指标,经技术、经济分析比较,表13能够满足高流态混凝土的各项性能指标。
表13 高流态混凝土施工配合比
1)高流态混凝土浇筑工艺很好的解决了施工面窄,钢筋密集,不易振捣部位的工程施工。
2)高流态混凝土通过对配合比的优化,解决了混凝土在浇筑过程中骨料分离、离析等现象,工程质量得到很好的控制。
3)高流态混凝土替代常态混凝土浇筑,施工工艺简单,减少人工投入,浇筑速度快,有利于缩短工期。
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Study on high fluidity concrete performance and its application in Tongyu river pump station
Xu Jianrong1He Jinhua2
(1.HuaihaiCollegeofIndustry,Lianyungang222005,China;2.JiangsuAcademyofBuildingScience,Nanjing210000,China)
Taking Tongyu river pump station engineering as an example, through experimentally studying the high fluidity concrete, the paper determines scientific and rational high fluidity concrete mixing proportion, and solves smooth-fined pipe bottom concrete grouting difficulties of Tongyu river pump station engineering, which has provided a good example for promoting high fluidity concrete into engineering construction.
high fluidity concrete, design parameter, mixing proportion, experimental research
1009-6825(2015)32-0107-03
2015-08-31
许建荣(1972- ),男,高级工程师
TU528
A