烟梗中重质非烟物质自动分离装置设计

2015-03-30 06:17
现代机械 2015年6期
关键词:杂率烟梗重质

(贵州烟叶复烤有限责任公司 铜仁复烤厂,贵州 铜仁 554300)

由于原烟自身携带着一些重质非烟物质(如沙粒、石块、铁丝等非烟物质),在经过打叶工序后,这些物质混杂在烟梗中;再加上设备在运行中偶尔掉落一些螺帽、螺栓、垫片,也易混入在烟梗中。我厂原工艺设备布置时,在烟梗包装前没有设置杂物剔除设备,只是在烤梗机出口设置了人工分拣和安装永久性磁铁,进行杂物控制。

生产过程中对烟梗进行含杂率检测时,发现有砂粒和细小的石块,这些重质非烟物质还是混杂在烟梗中,对烟梗的品质有了一定的影响。

1 剔除率目标值确定

对于砂粒和石块二三类非烟物质,YC/T146-2010的规定是不超过0.006 65%,我公司企业标准的规定是不超过0.005 00%,根据生产现状,结合标准要求,确定剔除率目标值为不小于90%。

2 现状调查

在烤梗机出口的皮带处设置了一台永久性磁铁,通过实践证明,只能剔除部分铁质类杂物,不能有效剔除不锈钢、石头等杂物,对在线杂物控制提出了严峻的考验。

在生产过程中,增设了人工分拣环节,但是由于设备的局限性,人工在动态下分选,只能剔除较大及明显的杂物,同时容易疲劳;2011年3月2日,小组分别在三个班次进行实验,每班在500 kg烟梗中投入200 g重质非烟物质,验证人工分拣的剔除率,结果见表1。

表1 改造前剔除率验证表

3 方案设计、论证过程

为达到有效控制烟梗中的重质非烟物质,经分析讨论,提出了3种方案。

方案1:原有人工分拣环节增加一名分拣人员,增大非烟物质剔除力度。

本方案的优点是简单、快捷,能马上实施,能取得一定效果。但缺点也非常明显,首先是增加用工成本,其次是人的影响大,达不到有效剔除重质非烟物质的目的。

方案2:在烟梗包装前增加一台除杂设备。

本方案的优点是实施后能取得明显的效果。缺点是投资过大、占地面积大,受现有条件制约。

方案3:利用重物下落的原理,在烟梗风送管道中增加一个重物分离装置。

本方案的优点投资小,不受场地限制。缺点是国内外没有可借鉴的现成成功经验,理论上可行,但效果有待验证。

通过对以上3个方案的有效性、可靠性及经济性进行优缺点综合评价,确定选取方案3作为最佳方案。

4 方案实施

4.1 位置确定

通过现场勘查,结合重物落料原理,确定安装位置为风送管道进口,此位置为风向向上,又是结合部位,能最大限度实现重物分离。

4.2 装置设计

根据来料烟梗流量、管道风力等数据分析确定风管和落料斗形状与尺寸,设计出自动分离装置图,如图1所示。

图1 重质非烟物质自动分离装置图

在自动掉落装置进料端制作锥形风管与分离装置相连;由于分离装置出料后段为弧形风管,为防止弯管处积料,又在杂物自动掉落装置后部开一个吸风口,将烟梗风送至烟梗包装区域,实施后烟梗重质非烟物质能自动下落。落料口下端设置活动插板,便于人工定期清理分离出来的重质非烟物质。

5 实施效果验证

项目实施后,对烟梗重质非烟物质自动分离装置实施情况进行验证,当沙粒、石块、不锈钢物质等较重的物质,通过自动分离装置时,会落入重物落料口,同时在弧形方管处积料现象也消失了。2011年烤季开始后,小组分别在三个班次进行实验验证(取消人工分拣环节),每次在500 kg烟梗中投入200 g重质非烟物质,验证重质非烟物质自动分离装置的剔除率,结果见表2。

表2 改造后剔除率验证表

通过对改造前后剔除率的统计对比,作出改造前后剔除率对比图,见图2。

图2 改造前后剔除率对比图

改造后通过一个烤季的运行,小组将2011年烤季与2010年烤季烟梗含杂率检测进行的对比,对比结果见表3。

表32011年烤季与2010年烤季烟梗含杂率对比

月份2010烤季烟梗含杂率/%2011烤季烟梗含杂率/%同比值/%9月份0.00270.000310.0023910月份0.00330.000320.0029811月份0.00290.000360.0025412月份0.00380.000390.003411月份0.00320.000410.002792月份0.00310.000370.002733月份0.00280.000380.00242平均值0.00310.00040.00275

6 结论

通过烟梗中重质非烟物质自动分离装置的设计制作和运用验证,取得了良好的效果,极大的降低了烟梗中非烟物质的含量,提升了烟梗产品质量,而且装置结构简单,易于制作,具有推广应用价值。

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