罗恒荣 曹汉原 沈书荣 冉进
【摘 要】 本文主要介绍了GLYX1井上部技套固井事故处理过程,在该井事故处理过程中首先采用在表层套管鞋以下注水泥塞,防止事故处理过程中铁屑与水泥环下沉,提高事故处理效率。分别使用了机械加压内割刀、水力加压内割刀、可退式捞矛、铣磨鞋等工具进行套管割断、打捞、铣磨等技术,成功处理了该井固井事故。该井事故的成功处理,为今后处理同类事故复杂提供了借鉴。
【关键词】 地热井 固井事故 机械加压内割刀 水力加压内割刀
1 概况
GLYX1井设计井深3250m,是一口地热开发井,Ф339.7mm表层套管下深400m,Ф244.5mm技术套管下深2570m。设计要求下完技套注水泥后自井深380m退扣,起出380米以上的技术套管,便于完井后下入较大直径的深井泵,深度要求350~380m。该井固井完成后,退出装置失灵,转动多圈直至顶驱不能转动,均无法退扣,导致上部套管被水泥封固。经声幅测井解释,水泥返高270m,水泥封固了110m。为了起出上部套管,该井经过割、捞、加铣磨,历时172小时,起出套管314m,铣磨套管37.17m,铣磨至井深351.17m,达到了甲方的要求,恢复了正常生产。
2 设计基本数据(表1)
3 井下情况分析与事故处理方案
3.1 井下情况分析
(1)自由段套管的处理。自由段套管的处理, 根据测井资料判断水泥返高270 m,从固井完成后,转动了一百多圈,直到顶驱不能转动,退出装置失灵。分析得出结论:丝扣已上得非常紧,未固套管采用倒扣办法起出,存在以下缺点:一是倒扣位置无法确定;二是时间长;三是倒扣困难,倒扣过程易出现意外。决定采用割刀将自由段套管起出,为了尽量能多起出自由段的套管,还要确保第一次割断套管一定能起出,采用了多次切割,多次捞取,直到套管不能起出为止;(2)非自由段套管的处理。非自由段套管的处理,如果采用套铣后再捞取的办法,套铣存在很多困难与缺点,套铣筒内外受限,铣鞋在制作上存在既不能损伤内外层套管,又要把套管内外之间的水泥套铣掉矛盾,表层套管与技术套管不一定同心,无论采用什么样的操作方法,套铣偏离规迹是不可避免的,套铣目的要想实现,现有技术无法办到。技术套管内是空的,利用满眼引锥控制铣鞋规迹,对技套进行铣磨是较好的办法。
3.2 处理方案确定
(1)在380 m~480m注一悬空水泥塞,接住铣磨时下沉的铁屑,下沉铁屑在较浅井段处理,缩短起下钻时间,提高处理效率,同时预防铁屑下沉至下部井段引起卡钻等事故,使处理情况更加复杂;(2)自由段套管采用割捞结合方法处理;(3)已封固段采用铣磨方法处理。
4 现场事故处理
4.1 使用NG245机械式内割刀
4.1.1 机械式内割刀工作原理
当割刀需要固定在套管孔内时,正转中心轴。由于摩擦块和套管内壁的摩擦阻力,摩擦扶正部分并不随割刀中心轴转动,在其内部滑牙的啮合作用下,摩擦扶正部分向上运动,推动锚定缓冲部分一起向上运动,并在斜面燕尾槽的作用下,锚定缓冲部分的卡瓦工作外径逐渐扩大,直到抵住套管内壁。此时摩擦扶正部分内部滑牙脱开啮合,下放割刀。割刀在卡瓦作用下固定在套管内壁上。在下放割刀的同时,锚定缓冲部分相对向上运动,推动切削部分的刀片逐渐向外张开,旋转割刀就能进行切割了。切割完毕,上提割刀,摩擦扶正部分和描定缓冲部分相对中心轴向下运动,直至抵住引锥,刀头收回,卡瓦失去楔紧作用,于是割刀便可提出井外。
4.1.2 机械式内割刀处理
(1)将内割刀联接于Ф178mm钻铤上,并下到井深259m,套管接箍已避开;(2)正转割刀3圈,使摩擦扶正部分内滑牙脱开;(3)下放钻具加不上钻压,说明卡瓦没有与套管内壁咬合;(4)多次试坐无效,起钻;(5)在地面检查完全正常后,下井后,无论怎么样转动,卡瓦不能咬合套管内壁刀片也就无法打开,切割失败,起出检查地面也不能打开,摩擦块的摩擦力没有问题,原因是内部滑牙的啮合作用出了问题。
4.2 第一次使用自制水力加压内割刀
4.2.1 自制水力加压内割刀工作原理
当割刀下入井内达到预定切割位置时,开泵循环,逐渐加大排量,钻进液通过上、下滑阀上喷咀,使下滑阀上、下产生压力差,此压力差使下滑阀克服弹簧阻力向下运动,推动刀头向外旋转进入切削状态,此时旋转割刀就可进行切割。割断落鱼后,停泵,下滑阀上、下的压力差消失。下滑阀在被压缩的弹簧作用下向上运动复位。刀头在弹簧压片的作用下向内旋转复位。割刀就能从井中取出。
4.2.2 自制水力加压内割刀处理
(1)将内割刀接于钻柱上,下到预定井深259m,下到套管接箍以下;(2)开泵,泵压达到7Mpa,循环泵压稳定;(3)缓慢起动顶驱,以60r/min的转速正转割刀,12~18分钟就能割断;(4)第一次仅用了不到一分钟套管就被割断,原因是套管承受了井口较大的拉力,上部套管上弹井口有明显的震动;(5)起出套管,起卸套管,卸扣较为困难,多根套管公扣端被B型吊钳咬变形,说明固井后处理套管使扣上得特别紧。起出的套管未见水泥块。
4.3 第二次使用自制水力加压内割刀
第二次下入自制水力加压内割刀按4.2.2措施在282m处割断技套。
4.4 使用LM95型可退式捞矛打捞已切割套管
4.4.1 LM95型可退式捞矛结构
LM95型可退式捞矛由心轴、卡瓦、释放环、引锥等组成,每个型号的捞矛可配多个不同尺寸的卡瓦,供作业时选用。
4.4.2 打捞操作
(1)卡瓦选择、组装好,上紧引锥;下井前,卡瓦处于释放位置,即卡瓦应下旋抵住释放环;(2)下钻前应计算出鱼顶方入和打捞方入;(3)下钻到最后一根时慢慢下放钻柱,直至打捞矛进入落鱼的预计深度;(4)左旋1~1.5圈,然后慢慢上提钻具,捞住落鱼;(5)起钻捞获23m套管。
4.5 第三次使用自制水力加压内割刀与捞矛
第三次下内割刀至314m切割后下入捞矛成功捞出套管32米,管外有泥沙。
4.6 第四次使用自制水力加压内割刀与捞矛
第四次在335米处割断,下入LM95型可退式捞矛多次上提钻具100~800KN,最多上提1000KN,悬重未恢复,证明该段套管已完全被水泥封固。
4.7 退出井下打捞矛
退出井下打捞矛:首先利用钻具重量下击,松开卡瓦与落鱼的咬合;缓慢右旋钻具,边右旋边上提,捞矛顺利退出。(如图2所示)
4.8 套管磨铣
4.8.1 铣磨工具设计与选择
(1)工具设计思路;在磨铣过程中,要求铣磨工具能按照套管轨迹行进,并保证磨铣工作安全、高效,因此工具要求:一是引锥直径尽量最大以扶正磨铣工具;二是在保证套管和接箍能全部铣磨掉的同时,要使磨铣工具外径最小,防止损伤表层套管;三是对铣磨工具布齿要求既能高效铣磨套管,又不能产生较长铁屑。(2)工具选择;按设计要求,在华北打捞公司与胜利管具公司分别定制了两只铣磨工具,经现场对比决定,下入华北打捞公司磨铣工具。
4.8.2 铣磨技术措施及实施
(1)首先在480~380m注水泥塞,因为铣磨过程中要产生大量的铁屑(套管重量53.57kg/m),接住铣磨过程中下沉的铁屑,便于在较浅井深处理铁屑,能提高处理效率。(2)先下带有引锥的铣鞋,钻具组合为:阶梯型引锥铣鞋+Ф178mm*59m钻铤+Ф127mm钻杆。(3)下钻完后,循环钻井液,调整钻井液性能密度1.50g/cm3、粘度80s以上。(4)铣磨参数:钻压5~10KN、转速65r/min,排量36L/s,控制在1m/h以内。经过两只铣鞋的铣磨,从井深314m~351.17m,铣掉37.17m,达到下泵采水的要求井深。
4.9 处理铁屑与水泥塞
(1)循环携带下沉铁屑;下入特制尖钻头下至水泥塞面大排量双泵循环,携带出下沉铁屑。(2)钻水泥环;下入Ф311mm钻头钻底部表套与技套之间的水泥环37.17m。(3)钻水泥塞;换Ф215.9mm钻头钻掉水泥塞至井深481米,成功处理本次固井事故,恢复正常生产。
5 结论与认识
(1)处理这类固井事故全国范围内尚属首次,无经验可借鉴,处理风险大,难度高,极易造成整口井报废。(2)该井经过注悬空水泥塞~反复割捞~铣磨套管~处理铁屑~处理水泥环等施工过程,整个技术处理过程部署周密。(3)处理工具设计、选择合理,处理工艺创新。(4)水泥封固段只能根据测井资料分析、判断,故有反复割捞过程。如果有能在Ф244.5套管内的测卡仪精确测卡,只需一次割取就能全部起出未固套管,能提高事故处理效率。(5)该井的成功处理工艺为今后处理同类事故提供了借鉴。