还原炉热渣倒运的改造实践

2015-03-21 05:19胡泽胜常海锋孙任威
河南建材 2015年5期
关键词:还原炉平车熔渣

胡泽胜 常海锋 孙任威 张 勇

河南豫光金铅股份有限公司(451900)

还原炉热渣倒运的改造实践

胡泽胜常海锋孙任威张勇

河南豫光金铅股份有限公司(451900)

通过还原炉放渣方式的改造,将还原炉渣水淬冷却的方式,改为热渣车载倒运至烟化炉,以热渣形式加入烟化炉提锌,降低能源消耗。

热渣;车载;倒运;能源消耗

河南豫光金铅股份有限公司是一家生产精铅40万t/a的大型有色冶炼企业,该公司熔炼厂的两条底吹炉生产线分别于2002年、2005年相继投产,高铅渣铸块冷却/鼓风炉熔炼工艺因含硫尾气治理成本过高、效果不佳等因素,2013年10月底II系统还原炉的项目试产,底I系统还原炉熔渣倒运吹炼纳入改造规划。

1 还原炉热渣处理的方向

1.1烟化炉的处理能力

烟化炉正常炉次为2 h(含进渣、吹炼、放渣过程),最大处理炉次12次/d,每次最大进渣量4包/炉,渣包容积8 t/包,则:烟化炉最大日处理能力=最高用量4包/次×8 t/包×12次/d=384 t。

1.2底Ⅱ还原炉建成之前各炼铅炉熔渣生产能力

熔炼厂鼓风炉主要处理底II所产的高铅渣及底I系统磕包高铅渣,可以满负荷生产,每天鼓风炉产渣270~290 t,然后配部分底I还原炉产冷渣进烟化炉生产,但不能将底I还原炉产冷渣用完。因烟化炉中冷渣配入热渣比例一般为20%,所以底I还原炉所产冷渣有库存,每天库存40~50 t。

1.3底Ⅱ还原炉建成之后各炼铅炉熔渣生产能力

鼓风炉:使用铸块后(无高铅渣)产渣由原来2 h 3~3.5包降到目前的1~2包,每天合计熔渣约140 t。

底II还原炉:每2 h产1~2包热渣,每天产渣140 t(含磕包料)。

底I还原炉:每天产渣100 t(含磕包料)。

1.4底Ⅰ还原炉热渣处理的途径

因为鼓风炉渣不是高铅渣,渣中含硫高、含锌低,影响烟化炉次氧化锌的产量,因此可将底I还原炉所产的渣全部进入烟化炉处理。如果底Ⅰ还原炉的渣全为冷渣,不能全部配入,所以需要以热渣形式加入。

2 还原炉热渣运输改造方案

2.1方案的提出及意义

熔炼厂底I还原炉渣主要经过水淬冷却后以冷渣形式加入到烟化炉中,在能源上造成了很大浪费。

通过技改实现底I还原炉渣不再水淬冷却,以热渣形式加入烟化炉。

2.2具体实施方案

还原炉热渣流入渣包,渣包通过电动平车运行至新建行车下,用行车吊装至渣包车上,运送到烟化炉处理。

根据现场情况,行车轨道需要建设20.4 m,柱顶标高7 m。

2.3选用的设备及费用

1)16/5t电动双梁吊钩桥式起重机1台(新增)28万元。

2)40t电动平车 (2 000 mm×4 700 mm×800 mm)1台(新增)18万元。

3)渣包(2.5 m3/件)3件(新增)15万元。

4)渣包运输车辆利用原车辆。

5)其他费用(泵、溜槽、收尘罩、平车道轨)5万元。

3 项目效益

3.1固定资产投资概算

1)设备费用:总计66万元。

2)土建费用:25万元(钢柱基础、钢柱、行车梁、电动平车坑道)。

3)大棚拆卸及重新安装费用:8万元。

4)通道改造费用:1万元。

合计100万元。

3.2效益计算

1)底I还原炉每天水淬热渣100 t。2)渣温从1 000℃降低到30℃。

3)铁硅钙渣热比热容1.047 kJ/kg·k。

4)煤粒按含70%有效碳考虑,价格按700元/t考虑。

按此推算,每天热损失为1.047×100×1 000×970=101.4×106 kJ。

1吨煤发热量:Q=0.7×106×395.989/12=23.1× 106 kJ/h

101.4×106÷23.1×106=4.38 t

即相当于每天需多消耗4.38 t煤。

煤按700元/t计算,年作业率按92%计算,年效益如下:

4.38×700×360×92%=101.55万元

因以前是转运固态渣,现在转运液态渣,行车都要使用,运行费用按基本抵消考虑。

3.3回收期

项目总投资100万元,不考虑资金运行成本,需要12个月收回投资。

3.4社会效益

减少水淬熔渣冷却过程中水量的消耗,降低温室效应,实现企业节能目标。

4 改造效果

该项目自2014年4月投入运行以来,通过加强吊装、道路岔口安全措施的落实、阴雨恶劣天气的应急预案演练、渣包表面冒烟治理等日常管理,该项目目前运行正常。

5 结语

还原炉熔渣车载倒运改造是底吹冶炼技术的一次提升和优化,该项目的实施将铅冶炼熔渣的热量得到最大限度地利用,减少了原有的水淬冷渣吹炼能量的消耗,该项目是有色冶炼企业投资少、见效快的项目之一,也是企业提高竞争力的能力体现。

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