(上汽通用五菱汽车股份有限公司,广西 柳州 545007)
目前所有焊装输送线都采用以下两种形式的输送方式:一种是,吊具+人工辅助;另一种是,1个大气缸拉动+多个辅助举升气缸进行举升,拼台之间的输送采用电机驱动。以上输送方式会出现以下问题:采用吊具+人工辅助这种输送方式时,会出现人员、设备得不到安全保障,同时存在很大的安全隐患,设备故障率高,工作效率低等情况;在采用1个大气缸+多个辅助举升气缸的输送方式时,输送线在举升的过程中,就容易撞伤板件,撞击声很大,而到了最高位置之后由于惯性及减速难以控制,就会出现整条输送线晃动强烈,运行不平稳的情况,下降过程中也会出现类似的情况。每个拼台需要用到4个举升辅助气缸,占用空间大,而且容易出现多个气缸因为动作不同步而出现的相互拉扯、卡滞现象,造成输送线上升、下降不到位的情况[1]。
为此,为解决以往焊装输送线人机安全,设备故障率、设备使用寿命、设备运行平稳及使用效率等问题,并确保车身板件在输送过程中的合格率,简化输送结构,缩短输送时间,提高设备效率,需要对现有输送线进行改进。我们开发出了一种输送线设备只用1个电机+2个辅助气缸进行就可以举升,拼台之间的输送采用电机驱动的输送方式,这样可以简化输送结构。同时,该机构电机通过PLC来控制运行速度、加减速度,在任意位置可以随时停下,输送线的维修、维护简单方便,人机安全性更高。
新型输送线基本原理和具体构成大致如图1所示。
图1新型输送线工作原理图
新型焊装输送线采用了1个电机+2个辅助气缸的新举升形式,拼台之间采用电机驱动。举升的驱动电机安装在下线工位的拼台上,电机通过联轴器、轴承座、齿轮、齿排连接在一起,电机带动齿轮,齿轮再通过齿排将驱动力传到整条输送线,电机一得到动作信号的同时也会将动作信号传给辅助气缸的电磁阀,接着气缸动作,输送线所选用的辅助气缸为低摩擦气缸,气缸只要得到0.012 MPa的气压就可以立即动作,所以电机动作的同时,气缸也会跟着立即动作,在此就避免了气缸与电机动作不同步的问题。在下降过程中,辅助气缸下降的排气管(即气缸上升的进气管)连接有一个精密减压阀,输送线下降时,气缸由于有减压阀的作用,会根据电机的速度缓慢下降,减轻了电机在下降过程中的受力程度[2]。
输送线设计流程大致如图2所示。
图2 输送线设计流程图
在输送形式确定了之后,就需要开始进行输送线具体参数的设计确认了,大致分为机械设计和电控设计,其中机械设计又分为齿轮箱结构设计、电机&辅助气缸安装结构设计、托板输送机构设计、导向轮&润滑系统的设计,待这些机构设计设计完成之后,就可以得出运动部分的机械重量,根据这个重量就可以相应的进行电机、联轴器、辅助气缸的型号选择了,例如整条输送线举升部分重量为6 t,加上板件重量总重量为6.5 t,1.5倍安全系数,通过计算我们可以选择额定扭矩为1 360 Nm,型号为R97DV132ML4的电机,配上额定扭矩为1300 Nm,型号为LK11-178K的联轴器,另外再需要2个φ80mm的辅助气缸。同样,电控的设计分为程序设计和I/O点设计,根据这两个参数即可完成PLC的选型。综合以上设计信息,即可得出输送线的加工图纸及采购清单,基本上已经完成了输送线的设计。
目前已在GP50侧围上输送线上使用了这一种新型的输送方式,三维数模示意图如图3所示。如今在新侧围输送线上大大的简化了输送机构,节约出焊接空间,在输送线举升、下降的整个阶段,可以通过伺服电机来调节运行速度及加减速度,有效地减轻了运行中的碰撞程度,提高了产品下线合格率,同时也提高设备寿命。避免了在以往项目中因为气缸气流量及加、减速度不受控造成的猛烈碰撞或停止,优化了输送线动作的稳定性,减少碰撞及气体的噪音,优化了工作环境,使得设备运行更平稳、人机更安全、设备故障率更低,设备寿命及工作效率更高。在采用新形式的输送线后,由于电机带有自动抱闸功能,在任意突发情况下,电机自动抱闸输送线都不会从高位落下,并且输送线在举升过程中,发生任何意外情况,只要撞一下光栅或者按一下急停,整体输送线都会停下,只要恢复光栅或者急停之后,输送线继续动作,人机安全性更高。
图3 GP50输送线三维数模示意图
以往项目的焊装输送线的拉动气缸及辅助气缸都是安装在拼台上,占去了很大焊接空间,影响焊接,而且由于拼台中还安装有其他夹具,所以安装和拆卸都比较困难,同时也不方便维修与日常维护。
新侧围焊装输送线的安装形式如图4所示,输送线上的举升电机安装在下线工位的拼台端头处,对焊接没有任何影响,同时也方便维修。辅助气缸和拼台间输送用的电机安装在侧围线中间,这样更好的节约了空间,更加方便日后设备维修保养[3]。
图4输送线的安装形式
安装过程中需要注意以下事项:(1)输送线的齿轮箱装配要求较高,在装配过程中需要特别注意装配精度;(2)在调试过程中需要经过多次调试,确认输送线在举升及搬运过程中到位开关的加、减、停止、过位位置,避免因机械碰撞而导致缩短设备寿命;(3)需要经过多次调试合理确认电机在举升及搬运过程中高速、低速、加减速工作赫兹;(4)需要经过多次调试确认精密减压阀的调节压力及压力调节范围,否则将会出现输送线动作不到位的情况。
本装置有以下创新点:
(1)人机安全性强,能够更好的保护设备及员工的安全。
(2)输送线结构简单,便于加工和制造及后期维护保养。
(3)采用新的安装方式,使用、维护方便,运行平稳,噪音小。
(4)设备使用效率和稳定性都得到了很大的提高。
(5)应用范围广泛,既可用在侧围线、下车体线,还可以用在总拼主线等。
本文通过对比现有输送线的优缺点,提出了新形式的输送系统方案,通过使用新形式输送线,解决了现有输送线的众多问题,简化了输送结构,缩短了输送时间,有效的提高了设备效率,人机安全性更高了。
[1]邓仕珍,范淼海.汽车车身制造工艺学[M].北京:北京理工大学出版社,1997.
[2]杨握铨.汽车焊接技术及夹具设计[M].北京:北京理工大学出版社,1996.
[3]林忠钦.汽车车身制造质量控制技术[M].北京:机械工业出版社,2005.