优化重整加氢装置换热器

2015-01-25 10:29胡海兰兰州石化公司研究院
石油石化节能 2015年10期
关键词:除氧器省煤器塔顶

胡海兰(兰州石化公司研究院)

某石化公司60×104t/a重整加氢装置存在以下问题:预加氢装置的反应流出物与进料的换热器E-104A-F的趋近温度较大。在基准情况下,趋近温度约为50℃,进入加热炉F-102的进料温度仅为240℃,而反应流出物经E-104A-F换热后以138.6℃进入空冷。在重整单元,现有工况显示进料温度为64.3℃,在E201A/B加热至418℃(该数值为平均值),然后由四合一炉加热至520℃高温。反应出料温度为480℃,经过与进料换热温度降为110℃后送往空冷。E201的热负荷由此估算为28.6 MW左右,四合一炉的负荷为8.2 MW。目前E201的趋近温度为45.7℃。

针对预加氢系统加热炉负荷不足问题,2011年8月对预加氢系统进行了改造,增加1台进料换热器E104G和原换热器串联使用;将原来2台立式重整进料换热器E201更换为1台板式换热器;重整四合一炉扩能改造,新上1组省煤器模块,为了解决省煤器出口温度高的问题,增设1台除盐水换热器,加热除氧器进水。

1 优化建议

60×104t连续重整预加氢反应系统进料换热器原使用的管壳式换热器E104共6台,单个换热器面积400m2。2004年,装置由先预分馏后加氢流程改造为先加氢后分馏流程,预加氢部分设计处理量比原设计增加10%~15%;改造后预加氢反应加热炉热负荷明显不足,预加氢加热炉炉膛温度高达780℃左右,制约着装置处理量的提高。

重整产物空冷器冷却负荷不足,夏季时,重整产物空冷器A201冷却后温度最高达到54℃,制约着装置处理量的提高。

由于低温热水下游用户取热少,回收温度高,导致在工艺装置内的换热不充分,没有达到有效利用低温热的目的。例如:甲苯塔顶E705产低温热水的换热器取热效果不明显,塔顶气由110℃空冷至86℃,负荷约为5.7MW。

1.1 针对预加氢进料换热器换热不足的建议

在空间许可的前提下,在现有6壳程的基础上再增加壳程。若空间不许可,使用螺旋扭曲扁管更换现有的管束。该类管束可以增加传热系数30%~40%。

1.2 针对重整进料换热器换热不足的建议

安装焊接板式换热器(如Packinox)改善热交换。安装新的换热器之后,保守估计趋近温度可以降为20℃。这意味着反应出料的热回收负荷将提高到32 MW,加热炉的燃料节约量按照85.4%的效率来计算,四合一炉的热负荷则降低为4.8 MW。

1.3 利用低温热加热除氧器进水

目前,甲苯塔顶E705低温热水取热不明显,其后由110℃空冷至86℃,负荷约为5.7 MW,建议直接用塔顶油气加热除氧器进水。若能使用现有E705作为换热器,投资内容包含除氧器和E705之间的管线(500 m)。如果压力不足,需要安装2台新泵(1开1备用)。目前除氧器进水温度为40℃,大约消耗2~3 t/h低压蒸汽。假设除氧器进水与塔顶油气换热从40℃至90℃,可加热约16 t/h,节约蒸汽约1.5 t/h。

2 方案实施

1)针对预加氢系统加热炉负荷不足,对预加氢系统进行了改造,增加1台进料换热器E104G和原换热器串联使用。

2)将原来2台立式重整进料换热器E201更换为1台板式换热器。

3)重整四合一炉扩能改造,新上1组省煤器模块。为了解决省煤器出口温度高问题,增加低温热水用户,进一步回收热量,增设1台除盐水换热器,加热除氧器进水提升进除氧器温度,达到节约低压蒸汽的目的。

3 结论

项目实施后取得了一定效果,增加预加氢反应系统进出物料换热器,每月降低能耗(标油)1.16 kg/t,更换E201后,F201瓦斯消耗减少,每月降低能耗(标油)0.39 kg/t。增加除氧器换热器后,锅炉除氧器蒸汽耗量从2.5 t/h减少至0.5 t/h,每月降低能耗(标油)0.68 kg/t。总节能量(标油)为2 042.9t,单位加工能耗降低(标油)3.78 kg/t,详见表1。

表1 2011年改造前后效果对比

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