张淋 罗濯濯 欧阳诗昆(长庆油田超低渗透油藏第一项目部, 甘肃 合水 745400)
庄一接转注水站采出水管网改造效果分析
张淋 罗濯濯 欧阳诗昆(长庆油田超低渗透油藏第一项目部, 甘肃 合水 745400)
合水油田庄一转采出水系统由于管网不完善,造成注水井欠注严重,管线刺漏频繁等问题。针对存在的问题,对该站采出水系统管网进行优化改造。并就改造效果加以分析。
合水油田;注水系统;改造;效果
合水油田为典型的超低渗透油藏,根据我国陆上油田的开发经验,注水开发为最成熟、有效的能量补充方式。庄一接转注水站(简称庄一转)位于合水油田庄73区,于2010年12月投运。该站设计注水能力2000m3/d;其中清水1500m3/d,采出水500m3/d。站内有FF5125S-27/25型注水泵4台;清水泵2台,污水泵1台,清污混注泵1台。庄一转日产采出水358m3/ d。该站辖采出水回注井32口,日配注395m3/d。采出水系统有注水干线3条,均为高压柔性复合管。1线:辖注水井5口,管径DN75mm,沿庄176方向至固71-63阀组。2线辖注水井12口,3线辖注水井15口。2、3线共用一条DN75mm的管线至庄195井附件;2线缩径为DN65mm爬山延伸至固67-65阀组,3线缩径为DN60mm沿川道延伸至固71-71阀组。
1.1 注水井欠注情况加剧
欠注井主要分布在2、3线上。庄73采出水回注区为合水油田2013年深部调剖示范区。2013年在该区域累计实施化学调剖8口。实施调剖后,井口压力急剧上升。部分井出现了注不够、注不进等欠注现象。仅2线上就有3口井存在不同程度欠注。与2线共用DN75mm管线出站后,3线经多级缩径;最末端管径仅有DN40mm。由于系统的不完善,致使该干线压力损耗巨大。出站压力20.3MPa,末端压力降至14.5MPa。3线上共有8口注水井出现了不同程度的欠注现象。
1.2 管线刺漏频发,给生产组织及安全环保带来巨大挑战
仅2013年该管线就发生刺漏8次。刺漏点主要分布在3线上,自出站至3km均有分布,破口0.1m~0.8m不等。一旦发生刺漏,首先严重影响到庄一转的正常运转。其一干线所辖注水井停注;影响注水时率,导致地层能量得不到及时补充。其二采出水不能及时回注,采出水系统罐位持续上涨;进而影响到油系统的正常运行。其次管线沿农田林区铺设,且沿途有河道、水塘等环境敏感区。一旦发生刺漏,极易诱发安全环保事故。
图1 高压柔性复合管发生刺漏
为确保庄一转正常运转,消除生产过程中安全环保隐患;对采出水管网进行升级改造。改造主要包括以下两个方面的内容。
2.1 在2线固67-65阀组前端加装增压注水橇
如前所述,2线上的3口欠注井均实施过化学深部调剖。调剖后,大孔道高渗层得到有效封堵;注水压力急剧上升。考虑到酸化、小剂量前置酸压裂等增注措施可能会重新沟通刚封堵的高渗层,加装增压注水橇进行地面局部增压不失为最佳选择。
2.2 新铺设庄一转至固71-71阀组DN80mm塑料合金复合管
2、3线共用DN75mm复合管,且逐级缩径。为消除系统末端的低压区,自庄一转重新铺设一条DN80mm塑料合金复合管至固71-71阀组。原有DN75mm复合管单独给2线注水,将2、3线彻底分开。分线注水,提高出站水量,降低沿程管损,可有效提升系统末端压力。同时可解决因庄一转系统末端压力低,部分注水井欠注而导致采出水无法100%有效回注,需要拉运至庄一联的问题。
图2 庄一转采出水管网优化示意图
固67-65阀组前端增压注水橇于2014年3月5日投运。该橇辖4个阀组9口井,配注124m3/d。投运后该区域系统压力由17.5MPa,全面提升至19.5MPa以上。增注效果显著,所辖注水井均能达到配注要求;日增注38方,累计增注10698方。
(文章题目:庄一接转注水站采出水管网改造效果分析)
庄一转至固71-71阀组DN80mm塑料合金复合管于2014年4月16日投用。投用后,系统压力提升了2.0MPa。最末端压力由14.5MPa上升至16.5MPa,系统低压区全面消除。7个阀组12口井日增注43方,累计增注10128方。同时塑料合金复合管的抗冲击强度优于高压柔性复合管。铺设新线后,3线再无刺漏现象发生;降低了发生安全环保事故的风险。
[1]郭慧.梁家楼油田注水系统优化改造[J].内蒙古石油化工,2006.6:28-29.
张淋(1986-),男,2010年7月毕业于东北石油大学石油工程系,职称:采油助理工程师。