钟正波 朱庆芹
(江苏新海石化有限公司 江苏连云港)
公司硫磺装置制硫风机K101A是硫磺回收装置关键设备,现场使用情况见图1。风机风量55 m3/h,出口压力0.18 MPa,介质为空气,电机配套功率为55 kW,风机驱动端采用深沟球轴承,非驱动端采用圆柱滚子轴承,设备见图。风机系多级、单吸入、双支撑结构,由转子、机壳、轴承座、密封组、消声器、进出口调节阀、排气阀、电机、控制系统等组成,电机、鼓风机共用基础,通过膜片联轴器连接驱动,从电机端看,风机为顺时针旋转。
图1 风机使用现场
(1)转子。转子由4个叶轮、主轴、隔套、以及平衡盘套组成。叶轮是对气体做功的唯一元件,是风机的心脏,由电机驱动,叶轮旋转时便将原动机的机械能转化为气体的动能,使气体压力升高,表现为气体压力的升高和密度的变化。
(2)壳体。采用整体铸造结构方式,分上下两部分组成,即上下剖分结构,保证了整体的结构强度和刚度;机壳内的多级回流器和多级无叶扩压器,也剖分为上下结构,以便于机壳的整体盒盖。
(3)轴承箱与联轴器。轴承箱采用整体铸造,轴承采取滚动轴承。联轴器采用膜片联轴器,有联轴器护罩。
(4)密封组。在轴端和叶轮前后采用多组、多级迷宫密封形式,具有密封性能优良、结构紧凑、使用方便和更换及时等优点。
(5)过滤网。风机在入口加过滤器,防止异物吸入进入风机内部造成风机损坏。
叶轮随轴旋转时,叶片间的气体也随叶轮旋转而获得惯性离心力,并使气体从叶片间的出口甩出。被甩出的气体挤入机壳,于是机壳内的气体压强增加,最后被导向出口排出。气体被甩出后,叶轮中心部分的气体压强降低,外界气体在大气压强的作用下就能从风机的入口通过一级叶轮进入,最后通过出口排出,反复进行循环。
硫磺车间制硫风机K101B(变频)于8月22日出现自停,对备用风机K101A(工频)进行检查无异常后切换。电修人员处理好变频器模块后,将风机切换回K101B。23日下午K101B风机再次自停,被迫再次启用备用风机K101A。
因变频器模块有问题,不能达到正常备用条件,需厂家人员处理。8月25日白班人员巡检时,发现风机南侧轴承箱螺栓有脱落,机修人员到达现场后进行检查,因设备正在运行且温度较高,未对脱落螺栓进行恢复,告知岗位人员监护运行,待B机修复并切机后进行处理。
8月26日,发现风机南侧轴承盖冷却循环水管线漏水,班长赶到现场后发现风机振动较大,必须切换对该风机停机进行检查。此时,因K101B变频器模块故障未送电,风机不能马上启动。立即联系调度通知电修车间将B机送电,同时通知机修人员马上到现场检查,并要求机电仪三修人员配合风机切换。三修人员尚未到达现场,风机南侧轴承盖断裂,非驱动端气封及风机叶轮磨损(图2)。
图2 轴承盖断裂风机叶轮磨损
(1)风机从8月23日运行以来,非驱动端轴承温度一直偏高,80℃左右、振动大。从工艺角度排查,风机出口调节阀开度一直保持在60%,不能保持全开,造成风机憋压、振动、轴向力大,非驱动端轴承受力大、温度高,是主要原因。根据风机操作规程,风机出口阀必须全开。
(2)8月25日人员对风机进行现场检查时,发现风机南侧轴承箱螺栓有脱落,机修人员到达现场后进行检查,因设备正在运行且温度较高未对脱落螺栓进行恢复,延误了处理时机,造成后来的事故发生,是次要原因。
(3)硫磺车间在制硫风机B机故障的情况下,未及时制定有效的设备故障预案,岗位人员在发现设备故障时,未意识到故障的严重性,未及时采取有效处理措施,是造成设备进一步损坏的次要原因。
(4)机修车间未对单台设备运行引起足够重视,未及时制定加强单台运行设备重点巡检、监护的相关方案,是造成此次设备故障的次要原因。
(1)硫磺车间加强设备故障预案的学习,提高对单台运行设备的重视,加强巡检与监护,发现问题及时联系处理。制定相关设备故障预案并组织学习,使岗位人员在发生设备故障时能及时采取有效的处理措施;加强岗位人员培训,使岗位人员真正做到设备“四懂三会”,防止此类事件再次发生。
(2)机修车间需加强巡检管理,加强对单台运行设备的巡检,及时发现并处理各类设备故障。同时提高员工维修技能水平,通过设备日常巡检提前发现设备存在的隐患,拿出解决方案,避免发生设备事故。