输油臂故障原因分析与防范措施

2015-01-06 03:44:52经验人周作桥
中国科技信息 2015年8期
关键词:接线盒输油推杆

经验人:周作桥

输油臂作为原油码头的一种特殊的输油设备,文章统计了某原油码头半年来输油臂的故障情况,归纳出输油臂故障的几种形式,具体分析了各种故障形成的原因,并且提出了避免输油臂故障的防范措施。

输油臂故障情况调查

某原油码头共有4 台RC16DEQ-30/22.4 船用输油臂,经过调查统计,2012 年1~6 月份,在接卸作业期间,输油臂共发生故障15 次,故障停机时间累计达36h,严重影响码头的接卸作业,形成不必要的油轮滞期,企业蒙受巨大的经济损失。

在15 次故障现象中,主密封渗漏8 次,故障停机时间为16h;内外臂展开角一级报警4 次,故障停机时间为10h;水平越位一次报警1 次,故障停机时间为4h;紧急脱离装置(Emergency Release System.ERS)动作1 次,故障停机时间为4h;快速液压接头密封渗漏1 次,故障停机时间为2h。

输油臂故障原因分析

主密封渗漏

经过对失效的主密封圈进行测量、分析,认为:主密封圈原骨架为不锈钢材质,因不锈钢材质物性决定,不锈钢骨架耐腐蚀,但弹性较小,密封圈骨架在受挤压变形后回弹量不足,从而发生原油渗漏。

接线盒防水设计不合理

进、出线口密封老化或密封不严密,雨水及潮湿空气就会从进、出线口进入接线盒内,当积水在24VDC 限位开关接线端子上形成短路,开关由常开状态变为闭合状态,造成闭路误报警。

紧急脱离装置误动作

输油臂运行时,受原油流动冲击、震动,顶丝容易出现松动,装置下推杆对蝶阀的阀板失去自锁作用,推杆在重力作用下,切断剪切销,并推动凸轮转动,船、臂两侧蝶阀关闭,则抱箍打开,导致紧急装置误动作。

输油臂故障防范措施

主密封渗漏

改进主密封圈骨架材料:把密封圈钢骨架不锈钢更换为高碳钢材料,提高了密封圈骨架弹性;

增大主密封圈的预压量:主密封圈密封处厚度增加1mm 预压量,使压缩量达到3mm,提高了密封效果;

修改输油臂操作规程:原规程中的抽空作业会产生负压,负压会破坏主密封骨架的弹力,当杂质进入密封面,会破坏密封面,造成主密封渗漏;因此修改规程为为“输油臂停止作业后,关闭输油臂根部陆域方向的阀门,开启输油臂三维接头处的真空破坏器,然后启动螺杆泵,进行抽空作业”。

接线盒设计不合理

改进输油臂限位接线盒进线方式:接线盒进线口全部向下安装,并拧紧进口接头密封螺帽,防止雨水、露水及潮湿空气等进入接线盒内。

紧急脱离装置误动作

改进输油臂定位销的固定方式:在下推杆钻孔,将原顶丝改为剪切销,解决顶丝易松动问题;

保留复位销:输油臂接船后不拆除油缸上、下推杆联接的复位销,依靠油缸的实现机械自锁。开启输油臂液压分站内紧急脱离装置液压管路阀门,保持紧急脱离装置油缸压力正常,实现液压自锁;

制订剪切销更换制度:紧急脱离装置剪切销每卸2 艘船必须更换;下推杆剪切销、抱箍剪切销每半年更换;

修改PLC 程序:取消紧急脱离装置二级报警后自动脱离功能,改为值班人员手动操作,防止出现二级误报警而引起的误脱离。

效果检查

2014 年度输油臂故障次数统计见下表

从上表可以看出,输油臂仍然出现主密封故障,但其故障次数大大降低,年度降幅为75%,且停机时间降至为0;其他故障次数与停机时间均降至为0,效果明显。

结束语

输油臂故障原因比较复杂,在查找故障原因时,要根据输油臂的故障表现形式、部位进行综合分析、判断,从输油臂本体、液压系统、电气系统及运行状态多方面考虑。输油臂本体如绳轮系统、旋转弯头等状况;液压系统电磁阀、蓄能器、油泵等工作状况;电气控制系统如输油臂PLC 模块、工作情况;运行状态如船泵及输油管线压力、流量、温度、振动、声音等等。

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