唐爱国
(山东省地质探矿机械厂,山东济南250102)
YCJF-25型全液压冲击反循环钻机(见图1)是我厂于2002年9月研制成功并投放市场的钻机,主要应用于大口径基础灌注桩的施工。该型钻机有2个突出特点:一是钻机利用钻塔上的液压油缸提升、下落冲击锤头,实现冲击钻进。因液压油缸容易实现提升较大质量的冲击锤头,所以钻机破碎岩石的能量大,破岩效率高。二是钻机采用了泵吸(或气举)反循环的排渣方式,排渣速度快,能有效避免孔底岩屑的重复破碎。这两方面优势的结合使该钻机施工时成孔质量好,钻进效率高。该型钻机曾获2005年度山东省科技进步三等奖,获国家4项专利,时至今日,该型钻机已销售了108台,正在得到越来越多的用户认可。
图1 YCJF-25型钻机全景图片
钻孔直径:1.2~2.5 m
钻孔深度:80 m
冲击锤头最大质量:10 t
冲击锤头冲程:0.1~1.3 m
冲击频率:0~30次/min
主卷扬提升能力:100 kN
副卷扬提升能力:30 kN
排渣方式:泵吸(或气举)反循环
主电机功率:75 kW
主机质量:19 t
运输尺寸:7760 mm×2800 mm×3300 mm(长×宽×高)
该型钻机主要由钻塔、底盘、卷扬机、冲击机构、缓冲机构、液压动力站、操作台、冲击锤头、6BS型砂石泵、排渣管等部件组成,钻机具有如下特点。
(1)采用独特的液压油缸冲击方式,结构简单,工作平稳,可控性强。液压冲击油缸属单作用式油缸,钻机工作时用液压力提升冲击锤头,靠冲击锤头重力下落冲击孔底。冲击锤头下落时冲击油缸下腔的液压油能快速回油,对冲击锤头的下落影响轻微,冲击时冲击锤头能以近自由状态下落,能量利用率高,冲击力大。钻机采用液压油缸冲击方式,运动件少,工作惯性小,同时钻机设有过载保护装置,因此钻机工作可靠,易损件少,工作寿命长。
(2)该钻机采用机、电、液一体化技术,自动冲击和自动给进采用了单片机控制,操作方便省力,可靠集中。当冲击旋钮扳到“自动冲击”挡位,钻机可实现自动冲击,此状态下操作人员可以离开操作室,在孔口周围巡查钻机工作情况。在自动冲击过程中,卷扬机能根据冲击锤头进尺情况,自动适时、适量放绳,避免打“空锤”现象,能有效地提高钻进效率。也可以选择手动放绳,灵活掌握冲击给进。自动冲击,手动冲击可任意选择,冲击行程,冲击频率可无级调整,能适应多种工况和地层。
(3)差动双卷筒卷扬机(见图2),提升能力强(最大提升力可达100 kN),双绳提拉冲击锤头,让出中间位置,为反循环排渣管腾出空间。单绳冲击钻机因无法让开中间位置,很难采用快速高效的反循环排渣方式。主卷扬机输入动力的大齿轮安装在卷扬机主轴的中部,并与制动轮设计为一体,差动装置安装在其内部,两个卷筒设置在两侧。卷扬机的主轴为芯轴,只承受弯矩,不承受扭矩,所以该卷扬机结构简单可靠,受力对称合理,承载能力大。卷扬机由液压马达驱动,并配有液压平衡装置和液压刹车装置,提升下降冲击锤头平稳,操作轻便,安全可靠。
图2 差动双卷筒卷扬机外形图
(4)钻机配有液压步履,装在钻机底盘上,在施工现场钻机可方便左右前后移位以对正孔位。
(5)钻机起塔、落塔为液压油缸控制,操作平稳、安全、省力。
(6)钻机采用泵吸(或气举)反循环排渣,排渣能力强,可将大的卵石(直径10 cm左右)不经破碎直接排出孔外(见图3)。反循环排渣系统在钻机钻进过程中排渣迅速、干净、及时,避免岩石在孔底的重复破碎,施工效率高。因反循环排渣干净,终孔时也不用专门清洗孔底。
图3 砂石泵抽出的卵石
(7)冲击锤头采用焊接结构,中间有可通过排渣管的芯管,采用双绳提引。焊有刀体的几个钢圈从内到外呈阶梯状布置,在冲击锤头工作时可形成多个层次的破碎面,这充分利用了岩石抗剪强度大大低于抗压强度的特点,利于岩石分层等强度向内破碎,碎岩效率高。针对原有2.5 m口径的冲击锤头在使用中存在结构刚性不足,强度偏弱,容易断圈、开焊等问题,我们对结构进行了重新设计,更换了强度更高的材料,并采取了防止卡钻的措施,应用效果较好。
目前在国内灌注桩施工工地上,一般会有多种机型在进行钻孔施工。有时在同一工地上能见到4~5种钻机机型在进行相同口径的灌注桩施工,有各种类型的单绳冲击钻机、回转钻机、旋挖钻机,它们各具特色,发挥着各自的优势。这些钻机通过不断的技术改进和升级,如工地上常见的单绳冲击钻机,经过改装后也能实现自动冲击,大大减轻了操作者的劳动强度,但因只能采用正循环排渣,卵石、石块需破碎成细小颗粒后才能随泥浆排出,出渣效率慢,成孔后还需清洗钻孔,影响成桩速度。我们通过对各种机型在不同工地、不同地层的施工情况进行跟踪和对比,分析YCJF-25型钻机的施工效率等情况。
(1)某用户在广东顺德高赞大桥桩基施工中对YCJF-25型钻机与回转钻机、单绳冲击钻机在不同地层施工情况进行了对比(桩径2.5 m),分别见表1、表2。
表1 高赞大桥22号墩YCJF-25型钻机与回转钻机施工效率对比统计
表2 高赞大桥21号墩YCJF-25型钻机与单绳钻机施工效率对比统计
(2)河北建设勘察研究院在河南省洛阳黄河大桥工地施工,该工地桩孔设计有口径2.0 m(孔深32~36 m)和口径1.8 m(孔深22~32 m)两种。地层情况是:17 m以浅地层为亚粘土,粉砂层;17 m以深为漂卵石层,最大卵石直径400 mm。
在该工地同时进行施工的钻机有BZP2.5/100型、S-40型回转钻机,CK-150型手动单绳卷扬机式冲击钻机,YCJF-25型钻机。该单位对这4种钻机在该工地的使用情况进行了对比(见表3)。
表3 四种钻机在洛阳黄河大桥施工情况对比
(3)在武汉天兴洲长江大桥1、4号墩工地,用YCJF-25型钻机施工2.5 m的桩孔,甲方在成孔后用水下摄像机进行了成孔情况观测,发现用该钻机施工的桩孔孔壁光滑,钻孔顺直,扩孔率低,得到了甲方公司中外国专家的好评。
(4)在四川广元嘉陵江大桥工地施工口径2.5 m的桩孔,孔深19.75 m,10 m以浅为卵砾层,10 m以深为砂岩,在砂岩地层进尺效率0.15~0.2 m/h,平均一星期成孔一个。在该工地使用单绳卷扬机式冲击钻机施工同样的钻孔,40天成孔一个。
(5)在千岛湖大桥工地,在水深40 m下施工2.7 m口径的钻孔,地层为第四系覆盖层,进尺效率达1 m/h,施工深度达到50 m,50 m以深换用2.4 m口径的冲击锤头,地层为卵砾石和基岩,岩石的抗压强度为45~60 MPa,在基岩中最高进尺效率为0.2~0.3 m/h,最大施工深度达到79 m。
通过多年来对YCJF-25型钻机施工情况的统计分析,对该型钻机在不同施工地层的施工效率有了大概的了解。施工口径2.5 m,一般在卵砾石地层中进尺效率为0.3~0.4 m/h;在粘土、粉砂地层进尺效率为1.5~2 m/h。在灰岩地层,进尺效率为0.5 m/h;在砂岩地层,进尺效率为0.2~0.4 m/h;在花岗岩地层,进尺效率为0.2 m/h。同样使用该型钻机,由于施工口径的不同,钻进效率也略有差别。当然,影响施工效率的因素很多,除主要的设备性能因素外,还与钻机操作人员的经验,操作水平,对施工区域的地层情况了解有关。
近几年,我厂针对用户在使用该型钻机中经常出现的问题,对钻机进行了不断改进和持续完善,再加上一些液压新技术新成果的应用,使钻机性能更加稳定可靠,日趋完美。目前,在全国各地大江大河桥墩平台工地上,时常能见到该型钻机“忙碌”的身影(见图4)。有的钻机已使用了10年多,还在继续工作。该型钻机在施工2.5 m口径桩孔时,若岩石强度在100 MPa以下,施工效率还可以。在遇到硬岩时(曾遇到抗压强度达到239 MPa的岩石),破岩效率不高,冲击锤头的强度和刚性也略显不足,冲击锤头在施工中易开焊。目前我们针对用户提出的问题,正在做钻机的升级工作,拟设计YCJF-30型冲击钻机,施工口径可达3 m,冲击锤头质量可以达到17 t。
图4 钻机在合(肥)福(州)高铁联络线闽江特大桥10号墩施工
我厂生产的YCJF-25型钻机操作简单,维护容易,自动化程度高,对地层适应性强,采用反循环排渣,出渣快成孔效率高,对付硬地层时常有不俗的表现,得到了用户的普遍认可,我们会继续关注该型钻机的使用情况,并针对钻机在使用中出现的问题进行持续完善和改进。
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