铁碳微电解-Fenton氧化-絮凝沉淀深度处理焦化废水

2014-12-11 08:35王月锋田在峰
绿色科技 2014年11期
关键词:工段色度焦化

王月锋,田在峰,边 蔚

(河北省环境科学研究院,河北 石家庄050037)

1 引言

焦化废水主要来自炼焦及煤气生产过程,是一种典型的难处理的有毒有机工业废水[1]。目前焦化废水经预处理后通常采用A/O、A2/O、A/O2、O-A/O、SBR等生物处理方法,但经生物处理后出水中的COD 和色度仍达不到国家排放标准,需进行深度处理[2]。铁碳微电解技术是以颗粒炭、石墨或其他导电惰性物质为阴极,以铁屑为阳极,以电解质起导电作用构成原电池处理废水的电化学工艺。Fenton氧化技术的原理是H2O2在Fe2+的催化作用下分解产生强氧化性的·OH,能无选择地将有机物氧化分解[3]。铁碳电解、Fenton氧化、絮凝沉淀的联用技术在工业废水的处理上已有了一些应用,但在焦化废水的深度处理上还鲜有报道。

本研究采用铁碳微电解-Fenton氧化-絮凝沉淀集成技术深度处理焦化废水,优化实验运行参数,实现COD、色度达标的可行性,以寻求一种焦化废水深度处理的有效工艺,实现焦化废水处理后达标排放的目的。

2 实验部分

2.1 实验用水

实验用水为某钢铁公司焦化厂实际焦化废水经常规A2/O 生化工艺二级沉淀池出水,该水呈深黄褐色,有刺鼻气味,pH 值为6.51~8.80,色度为200~350倍,COD为139~265mg/L,BOD5为10.14~25.16mg/L,出水可生化性很低(B/C=0.06~0.14)。

2.2 实验装置

实验装置如图1所示。实验装置主要分为4个部分:调节池、铁碳微电解柱、Fenton试剂催化氧化池以及中和絮凝沉淀池。有机玻璃调节池(φ450mm×400mm),有机玻璃微电解柱(φ150mm×1450mm)中间设有1000mm 的填料层、下面设有100mm 的布水布气层,矩形催化氧化池体(300mm×300mm×400mm)、竖流式沉淀池(反应区,长×宽×高=200mm×20mm×30mm;沉淀区,长×宽×高=20mm×20mm×40mm)。两台保定兰格精密蠕动泵(型号:BT100-2J),自动加药装置和搅拌器各3台。

图1 实验装置流程图

2.3 检测指标及方法

实验检测指标为:COD、BOD5、色度、pH 值。其分析方法[4]:COD 采用重铬酸钾法测定;BOD5采用稀释与接种法测定;pH 值采用pH 计直接测定;色度采用目视比色法。

2.4 实验方法

2.4.1 调节池实验

原水通过蠕动泵泵入调节池,同时通过加药装置分别投加不同浓度硫酸来控制调节池内水样pH 值。

2.4.2 铁碳微电解实验

微电解填料采用山东潍坊某公司生产一体式复合铁炭填料,固体呈3~5cm 椭球状,微电解反应效果较好,易于清洗,避免了铁屑和炭组合填料的板结问题[5]。调节池出水经过蠕动泵泵入微电解柱后进行曝气微电解反应,通过蠕动泵和转子流量计分别控制进水量和曝气量。

2.4.3 Fenton试剂催化实验

经铁碳微电解出水投加不同量的10%H2O2,在搅拌器作用下进行Fenton氧化反应。

2.4.4 絮凝沉淀实验

往Fenton氧化出水中投加1mol/LNaOH 搅拌均匀,调节pH 值到10.0左右,在竖流式沉淀池中停留2h后取上清液为最后出水。

3 实验结果与讨论

3.1 调节池工段参数优化

在原水COD 进水为234mg/L,微电解柱HRT 水力停留时间1h条件下,调节进水pH 值,对铁碳微电解出水COD的影响见图2。从图2中可以看到,COD 的去除率随pH 值升高而降低,其中进水pH 值在2.5以后,COD去除效果明显下降。但pH 值并不是越低越好,pH 值过低会破坏铁盐絮体的形成影响处理效果,Fe2+和Fe3+的浓度增大造成出水色度的增加等问题[4],强酸环境还会导致铁的消耗量增大,产生的铁泥增多,其对设备、池体亦有较强的腐蚀作用。根据实验结果兼顾微电解出水后续的处理效果,确定调节池工段应控制pH 值在2.5 左右微电解出水COD 去除率在36%。

图2 调节池出水pH 值对微电解出水COD的影响

3.2 铁碳微电解工段参数优化

在原水COD 进水为234mg/L,调节池出水pH 值控制在2.5条件下,微电解HRT 对出水COD 的影响见图3。如图3所示,当微电解水力停留时间HRT 从0.5h延长至1.0h时,铁碳微电解柱出水COD 浓度下降明显,去除效果较好,但HRT 大于1.0h 后,出水COD浓度下降缓慢,去除效果不明显。在实际工程应用中HRT 的延长会增加运营成本,因此确定本工段的最佳运行参数HRT 为1.0h。

3.3 Fenton氧化工段参数优化

在Fenton氧化进水COD 为147mg/L,10%H2O2投加量对Fenton出水COD的影响见图4。

由图4 可见,随着10%H2O2加入量增加,Fenton氧化出水COD 呈下降趋势,但当10%H2O2加入量超过2.0(mL/L)时出水COD值不降反升,去除率开始下降,因为过高的H2O2不但不能通过分解产生更多的羟基自由基·OH,反而在反应一开始就把Fe2+迅速氧化成Fe3+,而使反应在Fe3+催化作用下进行,这样就抑制了羟基自由基·OH 的产生,并且过高的H2O2其还原性从一定程度上增加了出水的COD值[6]。根据实验结果确定本工段10%H2O2投加量为2.0mL/L。

图3 微电解HRT 对微电解出水COD的影响

3.4 动态连续实验

确定最佳工艺运行条件进行动态连续实验8月1日至8月31日,每天早、中、晚取进出水各一次,以混合样作为当天的进出水样品,实验结果见图5、图6。由图5、6所示焦化废水经铁碳微电解、Fenton氧化、絮凝沉淀后出水COD去除率均值为53%,色度去除率均值为90%,原污水可生化性(B/C)由0.11提高到0.35。

图4 H2O2 加入量对Fenton氧化出水COD的影响

图5 装置动态连续运行一个月COD去除率的变化

4 结语

(1)铁碳微电解工段采用微电解效果更好的一体式复合铁炭填料,最佳运行条件微电解进水pH=2.5,HRT=1.0h对COD去除率为36%。

(2)Fenton氧化工段的最佳运行参数10%H2O2投加量 为2.0mL/L,Fenton 氧 化 出 水COD 去 除 率 为22%。

(3)铁碳微电解-Fenton氧化-絮凝沉淀集成技术深度处理焦化废水连续运转一个月,实验结果所示,该集成技术对COD的总去除率可达52%,色度去除率可达90%,可生化性(B/C)由0.11提高到0.35,反应出水COD和色度均满足国家污水综合排放标准(GB8978-1996)的二级排放标准,由此表明该技术深度处理焦化废水是可行有效的。

图6 装置动态连续运行一个月色度去除率的变化

[1]王业耀,袁彦肖,田仁生.焦化废水处理技术研究进展[J].工业水处理,2002,22(7):1~4.

[2]李飞飞,李小明,曾光明.铁炭微电解深度处理焦化废水的研究[J].工业用水与废水处理,2010,41(1):46~49.

[3]胡绍伟,王 飞,陈 鹏,等.内电解-Fenton氧化-絮凝沉淀预处理焦化废水[J].化工环保,2014,34(4).

[4]国家环保总局.水和废水监测分析方法(第4 版)[M].北京:中国环境科学出版社,2002.

[5]时永辉,苏建文,陈建华,等.微电解-Fenton 深度处理制药废水影响因素与参数控制[J].环境工程学报,2014,3,8(3):1106~1112.

[6]张乃东,郑 威,彭永臻.铁屑-Fenton法处理焦化含酚废水研究[J].哈尔滨建筑大学学报,2002,35(2):57~60.

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