王海龙 赵继成 靳立昆 王建 郑君友
摘 要:分析汽车螺柱焊脱焊案例原因,发现焊缝区有气孔、飞溅,熔合不良。观察确认为焊枪导向夹套磨损和提升距离、伸出长度不合理影响焊接参数稳定性,进而影响焊接区熔化、成型、凝固过程导致脱焊。更换导向夹套,合理调整上述参数,调整提升距离为1.2 mm,伸出长度为1.5 mm,调整后未发现脱焊,拉脱力对比试验获取实验结果,对引起脱焊电弧行为作用过程进行了分析,确认脱焊发生的直接原因。
关键词:汽车螺柱焊;虚焊;偏焊;导向夹套;磨损;提升距离;伸出长度;气孔
中图分类号: TG444+.1 文献标志码: A 文章编号:1005-2550(2014)02-0048-06
某公司是专业生产汽车装焊部件的企业,主要产品包括汽车白车身所需的侧围、前地板等白车身内部件。某日,现场质量检查员发现,汽车侧围总成部件螺柱焊螺栓(公制6 mm)扭矩质量检测中,使用BMT-2L-SB-0008-3(扭矩7 N)电动扭矩扳手检测时,焊接螺栓从钣金件上开焊脱落。焊接工程师根据问题情况,分析问题原因并寻找解决方案。
1 螺柱焊问题分析
螺柱焊(stud welding)是将螺柱一端与板件(或管件)表面接触,通电引弧加压使两者连接,汽车工业中最常用的是短周期螺柱焊 [1] 。
生产现场发现焊接缺陷情况如表1所示,可见发生问题主要是虚焊(6个)和偏焊、焊核小(4个)。
2 缺陷原因分析及改进措施
2.1 设备、材料、设计、工装分析
焊接设备为NELSON的N3短周期螺柱焊机,具有自适应功能。设定参数焊接电流700 A,焊接时间40 ms;使用MIYACHI公司的MM380A焊接监测仪测量焊接电流和时间,连续测量20份试样及98辆份部件,电流和时间参数稳定未现异常,工艺参数合理。表2为前10个试样的检测电流和检测焊接时间数值,数据值稳定,可排除设备问题。
表2 电流电压测量仪前十个数据测量表
未发现设计和和材料缺陷问题[2],焊接面平整,未发现弧面、坑包、油污。现场检查工装夹紧,未发现问题。加工人手法稳定。接地线布置合理。
2.2 焊枪问题
观察焊枪问题较多,分析如表3,焊枪的伸出长度(预压量)和提升距离不合理,钢板尺测量,伸出长度2.5 mm,提升距离3 mm。根据文献[3],短周期螺柱焊提升距离和伸出长度在1.2 mm-1.6 mm为合理,可以获得优良焊接质量。
表3中,调整前焊枪导向夹套疲劳磨损严重,整体变形,螺栓在导向夹套内定位不稳定,同时导向夹套在焊枪内晃动量也较大。
2.3 措施和对策
综合上述,采取措施为:更换并紧固导向夹套,调节焊枪背部调节旋钮和防溅罩位置,调整伸出长度和提升距离,根据文献[4],伸出长度调整为1.5 mm,提升距离调整为1.2 mm,调整后试验焊接,并进行拉脱力试验分析。
3 试验分析确认
3.1 试验数据结果
为对比验证调整效果,在万能试验机UTM5504进行拉脱力试验;试片与工件材质相同,共20件,查MBN10346标准,公制6 mm螺栓标准值要求>2 500 N,3 000N 以上为优良焊接;更换导向夹套和调整提升距离前后,各做一组试验,每组10件,其他参数和加工人不变。
试片焊接后,先测量扭矩,调整前试样扭矩检测中2个脱落,表面虚焊,设定其拉脱力值为0;调整后无试样脱落,无虚焊发生。
当天生产脱落比例为10%,有3件为同一包装内连续脱落,与试验状态脱焊比例接近。确认调整前状态不稳定。
试验结果如下表4,调整前,3个试样在1 500 N-2 000 N区间,6个试样不合格,焊核小、偏,质量不稳定;调整后,全部达到标准,9个超过3 000 N,焊核饱满。
3.2 试验结果分析
表5为试样焊核直径与拉脱力报告,1号试样为调整后,最大拉脱力为3 774 N,焊核直径大于6 mm, 3号试样为调整前,最大拉脱力为1 531 N,焊核椭圆形(5 mm*1.5 mm),2号是2 159 N,为调整前试样;观察1-3号试样,焊核直径和拉脱力数值正相关,焊核直径大,拉脱力值大。
图1 调整前后拉脱力对比图
4 焊接螺栓脱落原因分析
试验确认焊枪导向夹套疲劳磨损、设定伸出长度(预压量)和提升距离不合理间接影响电弧熔化、熔池成型凝固,焊缝成形过程导致质量缺陷进而脱焊。
4.1 焊枪提升距离和螺栓伸出长度影响
4.1.1 提升距离对下落冲击速度的影响
结合图2,螺柱焊枪提升距离调整原理[4][8]:调节弹簧压紧量来调整电磁铁间距,通过防溅套位置调节提升距离和伸出长度分配,伸出长度+提升高度=电磁铁间距;据表3调整前电磁铁距离5.5 mm。参考文献[2-4],6 mm螺栓提升高度1.2 mm-1.6 mm、伸出长度1.2 mm-1.5 mm合适,电磁铁间距2.4 mm-3 mm合适。
焊接区力学特征考虑,有重力、弹簧压力、电磁力、熔滴表面张力,下落过程主导作用为重力和弹簧压力。对整个下压系统建模,将内部总弹簧力综合考虑(简化模型):
(1)
式中:F是弹簧力;K为弹簧系数;S是下落高度,约等于提升高度。
在弹簧有一定压紧量L前提下:
(2)
调整前总的电磁铁间距是5.5 mm,其分配为提升距离3 mm,而伸出长度为2.5 mm。
因此调整前最大压紧力是:
(3)
调整后总的电磁间距是2.7 mm:
(4)endprint
当螺栓下落冲击熔池时,下落的冲击速度是由自由落体运动速度V1和弹簧运动速度V2叠加,自由下落运动速度公式是:V1=gt,S= gt2,其中,g是重力加速度,t是时间。
(5)
而弹簧下落分速度V2,通过积分公式和常微分方程计算:
(6)
(7)
(8)
(9)
式中:a是弹簧瞬时加速度;m是整个下落系统质量。
(10)
用可分离变量常微分方程解得:
(11)
(12)
V=0,S=0,调整前:
(13)
(14)
式中:V为下落过程中任意时间t的速度。
调整前,S=0,L为一定值,设定下压距离为3 mm:
(15)
调整后,S=0,因为预压量增加2.8 mm,所以L后=L+2.8:
(16)
计算可见,V前-V后= >0,调整前下落速度大,冲力大导致金属飞溅增加,如表1图示。熔池液态金属不足,同时温度下降,液态金属表面张力增大,熔合性变差;冲击速度大可能造成回弹,撕扯焊缝,成型变差,以上两者造成焊接质量不良。
4.1.2 提升距离对电弧行为的影响
参考图3和图4电弧静特性曲线,了解短周期螺柱焊过程电流不变的特点[5-6], a长度大于a长度,a电压大于a电压,因而提升距离变大,弧长增大,电压变大,有文献[7]给出计算公式。
当弧长L为0-6 mm时,弧压Ua=17+2.2 L,据此计算,调整前 La=3mm,Ua=23.6 V,考虑电缆压降2-4 V,U=25.6-27.6 V,,调整后 La=1.2 mm,Ua=19.64 V,考虑电缆压降2-4 V,U=21.6-23.6 V,与文献[3]所列螺柱焊通用参数吻合。调整前,电弧长度长,电压高,相同电流下,电弧半径增大,能量密度减小,熔池面积增大,熔池深度变浅,电弧变长,电弧区体积增大,气体量增加,高温时气体溶解于熔池金属中(如氮气);凝固时,气体溶解度下降来不及逸出,导致焊缝区气体残留,表1见虚焊表面密布蜂窝状气孔,氮气孔常见;凝固速度是影响气体逸出的重要参数,速度慢气体逸出容易,速度快逸出困难,调整前,熔池熔深浅,过冷梯度大,凝固速度快,不利于气体逸出,气体残留多;同时冷却速度快,金属表面张力大,润湿性变差,不易铺展,熔合性能极度恶化,因此减少电弧长度,电弧区气体含量少,溶解气体量少,凝固速度相对变慢,气体易于逸出,相对焊缝中气孔所占比例少,且润湿性相对足够,熔合性变好。
图2 电磁式螺柱焊枪结构原理[8]
图3 螺柱焊电弧静特性曲线
图4 电弧长度对电压的影响
IW-焊接电流;UA-电弧电压;△S-螺柱位移;tp-先导电流;tw-焊接电流时间;td-螺柱下落(落钉)时间(stud dropout),大约50 ms tg-焊枪提升延长时间,大约50 ms; tm-螺柱埋入时间(plunge time)大约10 ms;ts-短路电流时间,大约50 ms。
图5 短周期螺柱焊接过程参数变化曲线[4]
4.2 导向夹套磨损影响
结合图6,夹套疲劳变形后,螺栓位置窜动。可在1、2、3、4、5任何位置。螺栓合理位置处于2,夹套疲劳后,引起电弧长度变化,结合图5和文献[2-4],处于1时,已知提升距离和伸出长度有负相关性,造成tp和tw段电弧长,气体体积增大,易于生成气孔;电弧长受电磁影响造成偏弧,见表1。td阶段,顶锻下压力度、速度和高度不够,螺栓与工件接触不充分,熔合不良加气孔,造成虚焊[9]。
处于3时,提升距离变小,tw段焊接电压低,热输入量小,熔化量不足;td顶锻阶段,下压速度和高度大,冲击熔池,飞溅量大,熔池温度低,表面张力大,焊缝熔合不良;
处于4时,螺柱偏心,tp和tw引弧-燃弧段,基于电弧挺直特性,导致电弧偏心、产热不均,td顶锻阶段,螺柱和工件不垂直(>3°)的情况下,斜向冲入熔池中,局部未熔合,产生偏焊、小焊核,见表1;
处于5时,晃动量大,螺柱不稳定,焊接全程电弧不稳定,产热不均匀,熔池不稳定,形状和熔化量不均,熔合不良,焊缝成型差。焊接质量差;
当1与4或5共同发生,或者3与4或5共同发生,焊接质量不良[10]。
5 结论
分析螺柱焊脱焊原因,间接为焊枪提升距离过长,导向夹套疲劳变形,焊接质量下降。更换导向夹套,调整提升距离为1.2 mm,拉脱力试验确认调整效果,证明焊接质量提升,未再发现脱焊,产品扭矩检测全部合格。
深入分析质量下降原因,为焊接过程中电弧参数变化,焊接熔化-熔池成型-焊缝成型阶段不稳定,引起焊缝气孔、熔合不良、电弧偏离等,造成虚焊和偏焊。
参考文献:
[1]池强,张建勋,付继飞,张友权.拉弧式电弧螺柱焊质量影响因素[J].电焊机,2005,,35(4):6-9.
[2]王大明,褚卫东,朱麟.汽车螺柱焊质量的影响因素分析[J].汽车与配件,2011,(46):26-28.
[3]亢书生,王伟.电弧螺柱焊及其在轿车生产中的应用[J].电焊机,2000, 30(5):30-32.
[4]张义.汽车制造用螺柱焊机的选择与应用(三)[J].电焊机,2001,(9):13-16,26.
[5]齐绍荣,叶振忠,王芸.影响电弧螺柱焊焊接质量的几个问题[J].焊接技术,2002,31(5):27-28.
[6]安藤弘平,长谷川光熊.焊接电弧现象[M],北京:机械工业出版社,1985.
[7]龚胜峰.螺柱焊接技术及工艺[J].电焊机,2006,(36):1,11-15.
[8]梅从富,张德库,王学敏,王克鸿.大功率自动螺柱焊枪的研制[J].机械制造与研究,2009,38(6):43-46.
[9]朱麟.螺柱焊虚焊分析和解决措施[J].汽车与配件.2012,(5):33-34
[10]程猛.短周期拉弧螺柱焊及其在车身焊接中的质量控制[J].上海汽车,2008,(10):36-38.endprint
当螺栓下落冲击熔池时,下落的冲击速度是由自由落体运动速度V1和弹簧运动速度V2叠加,自由下落运动速度公式是:V1=gt,S= gt2,其中,g是重力加速度,t是时间。
(5)
而弹簧下落分速度V2,通过积分公式和常微分方程计算:
(6)
(7)
(8)
(9)
式中:a是弹簧瞬时加速度;m是整个下落系统质量。
(10)
用可分离变量常微分方程解得:
(11)
(12)
V=0,S=0,调整前:
(13)
(14)
式中:V为下落过程中任意时间t的速度。
调整前,S=0,L为一定值,设定下压距离为3 mm:
(15)
调整后,S=0,因为预压量增加2.8 mm,所以L后=L+2.8:
(16)
计算可见,V前-V后= >0,调整前下落速度大,冲力大导致金属飞溅增加,如表1图示。熔池液态金属不足,同时温度下降,液态金属表面张力增大,熔合性变差;冲击速度大可能造成回弹,撕扯焊缝,成型变差,以上两者造成焊接质量不良。
4.1.2 提升距离对电弧行为的影响
参考图3和图4电弧静特性曲线,了解短周期螺柱焊过程电流不变的特点[5-6], a长度大于a长度,a电压大于a电压,因而提升距离变大,弧长增大,电压变大,有文献[7]给出计算公式。
当弧长L为0-6 mm时,弧压Ua=17+2.2 L,据此计算,调整前 La=3mm,Ua=23.6 V,考虑电缆压降2-4 V,U=25.6-27.6 V,,调整后 La=1.2 mm,Ua=19.64 V,考虑电缆压降2-4 V,U=21.6-23.6 V,与文献[3]所列螺柱焊通用参数吻合。调整前,电弧长度长,电压高,相同电流下,电弧半径增大,能量密度减小,熔池面积增大,熔池深度变浅,电弧变长,电弧区体积增大,气体量增加,高温时气体溶解于熔池金属中(如氮气);凝固时,气体溶解度下降来不及逸出,导致焊缝区气体残留,表1见虚焊表面密布蜂窝状气孔,氮气孔常见;凝固速度是影响气体逸出的重要参数,速度慢气体逸出容易,速度快逸出困难,调整前,熔池熔深浅,过冷梯度大,凝固速度快,不利于气体逸出,气体残留多;同时冷却速度快,金属表面张力大,润湿性变差,不易铺展,熔合性能极度恶化,因此减少电弧长度,电弧区气体含量少,溶解气体量少,凝固速度相对变慢,气体易于逸出,相对焊缝中气孔所占比例少,且润湿性相对足够,熔合性变好。
图2 电磁式螺柱焊枪结构原理[8]
图3 螺柱焊电弧静特性曲线
图4 电弧长度对电压的影响
IW-焊接电流;UA-电弧电压;△S-螺柱位移;tp-先导电流;tw-焊接电流时间;td-螺柱下落(落钉)时间(stud dropout),大约50 ms tg-焊枪提升延长时间,大约50 ms; tm-螺柱埋入时间(plunge time)大约10 ms;ts-短路电流时间,大约50 ms。
图5 短周期螺柱焊接过程参数变化曲线[4]
4.2 导向夹套磨损影响
结合图6,夹套疲劳变形后,螺栓位置窜动。可在1、2、3、4、5任何位置。螺栓合理位置处于2,夹套疲劳后,引起电弧长度变化,结合图5和文献[2-4],处于1时,已知提升距离和伸出长度有负相关性,造成tp和tw段电弧长,气体体积增大,易于生成气孔;电弧长受电磁影响造成偏弧,见表1。td阶段,顶锻下压力度、速度和高度不够,螺栓与工件接触不充分,熔合不良加气孔,造成虚焊[9]。
处于3时,提升距离变小,tw段焊接电压低,热输入量小,熔化量不足;td顶锻阶段,下压速度和高度大,冲击熔池,飞溅量大,熔池温度低,表面张力大,焊缝熔合不良;
处于4时,螺柱偏心,tp和tw引弧-燃弧段,基于电弧挺直特性,导致电弧偏心、产热不均,td顶锻阶段,螺柱和工件不垂直(>3°)的情况下,斜向冲入熔池中,局部未熔合,产生偏焊、小焊核,见表1;
处于5时,晃动量大,螺柱不稳定,焊接全程电弧不稳定,产热不均匀,熔池不稳定,形状和熔化量不均,熔合不良,焊缝成型差。焊接质量差;
当1与4或5共同发生,或者3与4或5共同发生,焊接质量不良[10]。
5 结论
分析螺柱焊脱焊原因,间接为焊枪提升距离过长,导向夹套疲劳变形,焊接质量下降。更换导向夹套,调整提升距离为1.2 mm,拉脱力试验确认调整效果,证明焊接质量提升,未再发现脱焊,产品扭矩检测全部合格。
深入分析质量下降原因,为焊接过程中电弧参数变化,焊接熔化-熔池成型-焊缝成型阶段不稳定,引起焊缝气孔、熔合不良、电弧偏离等,造成虚焊和偏焊。
参考文献:
[1]池强,张建勋,付继飞,张友权.拉弧式电弧螺柱焊质量影响因素[J].电焊机,2005,,35(4):6-9.
[2]王大明,褚卫东,朱麟.汽车螺柱焊质量的影响因素分析[J].汽车与配件,2011,(46):26-28.
[3]亢书生,王伟.电弧螺柱焊及其在轿车生产中的应用[J].电焊机,2000, 30(5):30-32.
[4]张义.汽车制造用螺柱焊机的选择与应用(三)[J].电焊机,2001,(9):13-16,26.
[5]齐绍荣,叶振忠,王芸.影响电弧螺柱焊焊接质量的几个问题[J].焊接技术,2002,31(5):27-28.
[6]安藤弘平,长谷川光熊.焊接电弧现象[M],北京:机械工业出版社,1985.
[7]龚胜峰.螺柱焊接技术及工艺[J].电焊机,2006,(36):1,11-15.
[8]梅从富,张德库,王学敏,王克鸿.大功率自动螺柱焊枪的研制[J].机械制造与研究,2009,38(6):43-46.
[9]朱麟.螺柱焊虚焊分析和解决措施[J].汽车与配件.2012,(5):33-34
[10]程猛.短周期拉弧螺柱焊及其在车身焊接中的质量控制[J].上海汽车,2008,(10):36-38.endprint
当螺栓下落冲击熔池时,下落的冲击速度是由自由落体运动速度V1和弹簧运动速度V2叠加,自由下落运动速度公式是:V1=gt,S= gt2,其中,g是重力加速度,t是时间。
(5)
而弹簧下落分速度V2,通过积分公式和常微分方程计算:
(6)
(7)
(8)
(9)
式中:a是弹簧瞬时加速度;m是整个下落系统质量。
(10)
用可分离变量常微分方程解得:
(11)
(12)
V=0,S=0,调整前:
(13)
(14)
式中:V为下落过程中任意时间t的速度。
调整前,S=0,L为一定值,设定下压距离为3 mm:
(15)
调整后,S=0,因为预压量增加2.8 mm,所以L后=L+2.8:
(16)
计算可见,V前-V后= >0,调整前下落速度大,冲力大导致金属飞溅增加,如表1图示。熔池液态金属不足,同时温度下降,液态金属表面张力增大,熔合性变差;冲击速度大可能造成回弹,撕扯焊缝,成型变差,以上两者造成焊接质量不良。
4.1.2 提升距离对电弧行为的影响
参考图3和图4电弧静特性曲线,了解短周期螺柱焊过程电流不变的特点[5-6], a长度大于a长度,a电压大于a电压,因而提升距离变大,弧长增大,电压变大,有文献[7]给出计算公式。
当弧长L为0-6 mm时,弧压Ua=17+2.2 L,据此计算,调整前 La=3mm,Ua=23.6 V,考虑电缆压降2-4 V,U=25.6-27.6 V,,调整后 La=1.2 mm,Ua=19.64 V,考虑电缆压降2-4 V,U=21.6-23.6 V,与文献[3]所列螺柱焊通用参数吻合。调整前,电弧长度长,电压高,相同电流下,电弧半径增大,能量密度减小,熔池面积增大,熔池深度变浅,电弧变长,电弧区体积增大,气体量增加,高温时气体溶解于熔池金属中(如氮气);凝固时,气体溶解度下降来不及逸出,导致焊缝区气体残留,表1见虚焊表面密布蜂窝状气孔,氮气孔常见;凝固速度是影响气体逸出的重要参数,速度慢气体逸出容易,速度快逸出困难,调整前,熔池熔深浅,过冷梯度大,凝固速度快,不利于气体逸出,气体残留多;同时冷却速度快,金属表面张力大,润湿性变差,不易铺展,熔合性能极度恶化,因此减少电弧长度,电弧区气体含量少,溶解气体量少,凝固速度相对变慢,气体易于逸出,相对焊缝中气孔所占比例少,且润湿性相对足够,熔合性变好。
图2 电磁式螺柱焊枪结构原理[8]
图3 螺柱焊电弧静特性曲线
图4 电弧长度对电压的影响
IW-焊接电流;UA-电弧电压;△S-螺柱位移;tp-先导电流;tw-焊接电流时间;td-螺柱下落(落钉)时间(stud dropout),大约50 ms tg-焊枪提升延长时间,大约50 ms; tm-螺柱埋入时间(plunge time)大约10 ms;ts-短路电流时间,大约50 ms。
图5 短周期螺柱焊接过程参数变化曲线[4]
4.2 导向夹套磨损影响
结合图6,夹套疲劳变形后,螺栓位置窜动。可在1、2、3、4、5任何位置。螺栓合理位置处于2,夹套疲劳后,引起电弧长度变化,结合图5和文献[2-4],处于1时,已知提升距离和伸出长度有负相关性,造成tp和tw段电弧长,气体体积增大,易于生成气孔;电弧长受电磁影响造成偏弧,见表1。td阶段,顶锻下压力度、速度和高度不够,螺栓与工件接触不充分,熔合不良加气孔,造成虚焊[9]。
处于3时,提升距离变小,tw段焊接电压低,热输入量小,熔化量不足;td顶锻阶段,下压速度和高度大,冲击熔池,飞溅量大,熔池温度低,表面张力大,焊缝熔合不良;
处于4时,螺柱偏心,tp和tw引弧-燃弧段,基于电弧挺直特性,导致电弧偏心、产热不均,td顶锻阶段,螺柱和工件不垂直(>3°)的情况下,斜向冲入熔池中,局部未熔合,产生偏焊、小焊核,见表1;
处于5时,晃动量大,螺柱不稳定,焊接全程电弧不稳定,产热不均匀,熔池不稳定,形状和熔化量不均,熔合不良,焊缝成型差。焊接质量差;
当1与4或5共同发生,或者3与4或5共同发生,焊接质量不良[10]。
5 结论
分析螺柱焊脱焊原因,间接为焊枪提升距离过长,导向夹套疲劳变形,焊接质量下降。更换导向夹套,调整提升距离为1.2 mm,拉脱力试验确认调整效果,证明焊接质量提升,未再发现脱焊,产品扭矩检测全部合格。
深入分析质量下降原因,为焊接过程中电弧参数变化,焊接熔化-熔池成型-焊缝成型阶段不稳定,引起焊缝气孔、熔合不良、电弧偏离等,造成虚焊和偏焊。
参考文献:
[1]池强,张建勋,付继飞,张友权.拉弧式电弧螺柱焊质量影响因素[J].电焊机,2005,,35(4):6-9.
[2]王大明,褚卫东,朱麟.汽车螺柱焊质量的影响因素分析[J].汽车与配件,2011,(46):26-28.
[3]亢书生,王伟.电弧螺柱焊及其在轿车生产中的应用[J].电焊机,2000, 30(5):30-32.
[4]张义.汽车制造用螺柱焊机的选择与应用(三)[J].电焊机,2001,(9):13-16,26.
[5]齐绍荣,叶振忠,王芸.影响电弧螺柱焊焊接质量的几个问题[J].焊接技术,2002,31(5):27-28.
[6]安藤弘平,长谷川光熊.焊接电弧现象[M],北京:机械工业出版社,1985.
[7]龚胜峰.螺柱焊接技术及工艺[J].电焊机,2006,(36):1,11-15.
[8]梅从富,张德库,王学敏,王克鸿.大功率自动螺柱焊枪的研制[J].机械制造与研究,2009,38(6):43-46.
[9]朱麟.螺柱焊虚焊分析和解决措施[J].汽车与配件.2012,(5):33-34
[10]程猛.短周期拉弧螺柱焊及其在车身焊接中的质量控制[J].上海汽车,2008,(10):36-38.endprint