抽油机二次减速装置的研制及应用

2014-10-30 16:53王野
企业导报 2014年15期
关键词:抽油机研制应用

王野

摘 要:中石化河南油田古城油矿采油三队使用的抽油机大多数型号CYJ5-3-26HB,其额定冲次为3、4、5次/分。部分油井由于供液不足及油稠等原因,需要调小冲次至1~2.5次/分,现场需要采用更换小直径电机皮带轮来实现。其直接的缺陷是包角内的弧长变小引起传动系数下降,皮带磨损加剧。研制的抽油机二次减速装置可以从根本上解决以上问题。

关键词:抽油机;二级减速;研制;应用

一、存在问题及原因分析

生产现场部分油井由于供液不足及油稠等原因,需要调小冲次至1~2.5次/分,现场采用更换小直径电机皮带轮来实现。标准规定窄V带轮15N/15J最小直径为180毫米,而目前所使用的最小皮带轮直径为112毫米。在包角基本不变的情况下,包角弧长减小至原来的62.2%,从而引起传动系数下降,皮带磨损加剧。

据统计,2013年,采油三队存在皮带消耗量大的油井共10口,全年消耗皮带131组,造成直接经济损失共51457元。在现场也应用过机械厂生产的二次减速器,但其结构设计不合理,轴上设计的两个轴承距离过小导致使用寿命过短,在按周期正常保养的情况下一般不超过1年就损坏报废。另外其安装不方便,需要焊接二级减速器底座及电机底座;同时安装更换皮带时需要卸松、移动二级减速器,操作不方便且费时费力。

二、二次减速装置的研制

(一)设计思路

要想改善二级减速装置受力状况,必须增大两轴承间距。为了安装方便,应该与电机底座设计为一体结构。为了方便更换皮带,在底座上设计升降装置及电机移动装置。

(二)结构

该二级减速装置主要有减速器、底座、升降装置、电机移动装置等部分组成。(见图)

其二级减速装置设计为两个轴承分开、分别进行安装及润滑。一端安装大皮带轮与电机通过小皮带连接;另一端安装小皮带轮与抽油机大皮带轮相连。升降装置使用原升降滑轨。电机移动装置由电机底座、调节丝杠等部件组成,电机底座可以在二级减速装置底座内自由移动,通过调节丝杠定位、固定。

(三)工作原理

电机产生的动力通过小皮带传递给二级减速装置大皮带轮,进行一次减速;二级减速装置大皮带轮的扭矩通过轴传递到小皮带轮,然后通过联组带再将扭矩传递到减速箱大皮带轮,实现二次减速。

(四)现场安装

拆除皮带及电机→吊装二级减速装置至升降滑轨→焊接至升降滑轨→吊装电机→安装皮带、调整松紧→试运。

三、应用效果分析

采油三队于2013年4月份在古新549、古51421井安装应用了该二级减速装置,应用半年多以来,未出现任何故障。目前,两口井冲数分别为2.5、3次/分,如果需要可通过更换二级减速器两端的皮带轮,最小冲次为1次/分。

使用该二级减速器更换皮带比较方便。更换抽油机大皮带时通过调整升降滑轨来实现,更换减速器小皮带时通过调整电机移动装置来实现,用时约为3~5 分,均远小于标准规定的30 分。

四、结语

该二级减速装置应用后改善了抽油机皮带的受力状况,提高了皮带的使用寿命。抽油机冲次最小可以调整到1次/分,可以解决部分特殊井需要调小冲次的现场问题。

参考文献:

[1] 吴宗泽,卢颂峰,冼健生.简明机械零件设计手册.中国电力出版社,2011

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