浅谈蒙江流域石门坎电站一厂综合自动化改造

2014-10-20 11:43王峰
科技与创新 2014年16期
关键词:继电器水电站

王峰

摘 要:随着社会的发展,人们对供电企业的要求也越来越高。如何在提高设备水平、减人增效的同时,还能经济、安全、可靠地实现电站改造,已成为电力企业亟待解决的问题。就综合自动化改造的内容、进度安排、经济效益进行了讨论,并提出了电站改造的可行方案。

关键词:水电站;自动化改造;继电器;操作方式

中图分类号:TM76 文献标识码:A 文章编号:2095-6835(2014)16-0023-02

1 电站概况

石门坎水电站一厂(下简称“石一厂”)位于贵州省罗甸县逢亭镇,距离罗甸县城30 km,属蒙江干流规划的第九级水电站。电站始建于1970年,分别于1977-07投产1台、1985-03投产2台、1999-06投产3台。现有6台3.2 MW、总装机19.2 MW的电力机组。在2008年前,年均产电量约1×108 kW·h。石一厂出线共4条,6台机组均为混流式机组,机端电压为6.3 kV,采用单母线接线方式。因电站的设备是来自于不同时期的产品,且机组控制和保护属常规控制保护,所用元器件繁多,结构复杂,这些都导致机组的故障率不断升高。目前,大部分设备已被淘汰,比如常规使用的继电器现已全部淘汰,其在市面上无法购买,需要定制,且费用高、周期长,已经严重影响到电站的正常生产和经济效益。

2 改造内容概述

2.1 综合自动化改造的重点

综合自动化改造的重点是电站计算机监控系统。原先系统的运行控制操作完全由手动方式进行,并需要在中控室和水机室两处共同完成开、停机操作,存在操作方式分散,监视运行参数较少,设备的可靠性较差,维护工作量非常大,继电保护系统的准确性差、误动较多等问题。改造以后的计算机监控系统可按“无人值班,少人值守”的管理模式运行,电站能完全利用计算机监控系统进行日常的运行管理。改造后增加了站级控制设备、6台机组现地控制LCU屏、1套公用控制LCU屏、1套开关站控制LCU屏和视频监控系统。计算机监控系统按分层分布式网络结构设计,由电站控制层、现地控制层和局域网等组成,包括保护、测量、控制、信号、通讯等部分。系统能实现全自动的控制操作方式,在上位机上输入“开机”或“停机”命令即可完成自动开关机,自动并网或解列,自动调节到预定的负荷值稳定运行,自动完成卸负荷、跳闸、灭磁、关机和关蝶阀等动作,并具有事故停机和紧急事故停机的功能。系统采用两级分层分布式设计控制网络结构,电站控制级和现地控制级均可独立完成远、近程方式的监控操作。

2.2 其他需要改造的设备

其他需要改造的设备包括:①直流系统。更换掉整套直流系统装置,将原先的蓄电池容量200 Ah增加为400 Ah。②同期装置。原有的同期装置运行至今已不能自动并网且并网时间较长、安全性差,不能满足电站自动化的要求。改造后的同期装置具备可靠性高、安全性强、精度高和速度快等优点。③6.3 kV高压开关柜和400 V配电装置。由于机组已运行多年,出现装置封闭性能差、防误性能差,运行温度高等问题。改造后的6.3 kV高压开关柜和400 V配电装置配有安全、可靠的机械和电气联锁装置,且符合《高压开关柜闭锁装置技术条件》(SD/T 318),同时能适应电站的各种运行工况和计算机监控系统改造的需求。④集水井自动装置。该装置改造后由PLC程序进行自动控制,并根据工作时间可自动切换。⑤保护装置。原有的保护装置现已老化,且继电器运行的可靠性低,但多数20世纪八九十年代的继电器市场已经消失,如果要更换继电器就需要找厂家定做,且需要投入大量的人力维护。改造后的保护装置具有可靠性强、灵敏性高、选择性强、运行速度快等优点。

3 升级改造的进度安排

由于一次性改造工程的设备更换量大、实施难度大,同时,石一厂是径流式电站,无调节能力,且机组在枯水期也要运行,所以改造要分3年完成。监控系统可监视和控制电站内所有具有自动功能、通信功能的设备。为了不影响电站在改造过程中的生产,在第一年的枯水期,应完成6台机组中一半机组的进水主阀、调速器、励磁系统、测温制动屏、机组油气水相关自动化元件、油气水相关辅助控制箱和机组微机保护,以及与这些机组对应的高压开关柜、主变微机保护、400 V低压配电柜的升级改造;还应要求以上设备的预留和监控系统的信号上传、控制命令接受、通信等接口程序与后期的监控升级改造相衔接。在第二年的枯水期,应完成6台机组中另一半机组上述部件的升级改造和相应衔接工作。在第三年的枯水期,完成剩余的辅助设备、公用设备、35 kV线路的微机保护、自动化监控系统、通信网络的升级改造,并完成自动化监控系统与前期改造设备的接口联调工作,最终完成全厂的综合自动化改造。

4 综合改造后的意义

4.1 减少了开机损失

通过综合自动化技术改造,机组的开、关机时间将大幅缩短,并提高了手动操作的安全性和机组运行的可靠性。开机时间由改造前的8~9 min缩短至1 min,并在开机时间内就实现了机组由热备用到并网运行的状态,增加了机组的发电时间,减少了水量损失。6台机组每次开机共可以节约大约1 h,根据近几年的运行资料统计,按年开机30次计算,则有:(19 200 kW×1 h×30次×0.24元)÷1 kW·h=13.8万元,即每年可降低因开机时间过长而造成的资金损失为13.8万元。

4.2 节约了人力资源和资金投入

综合改造可降低运行成本。经过综合自动化技术改造后,工作人员的劳动强度将大幅降低,运行值班员的数量也会相应减少。以往,由于老设备较多,且自动化程度低,操作和维护都要依靠人工进行,运行班组每班需要8人(电气4人、水机4人),改造后只需3人即可,其余人员可从事检修或其他工作,每年可节约100万元的管理费。

4.3 增强了安全保障

经过综合自动化技术改造后,可降低设备的故障率,故障处理时间也将大幅缩短,电站可实现运行设备的状态监测、系统自诊断和控制权设置等功能,在安全保障上有了大幅度的改进。

5 结束语

综合自动化改造完成后,将提高石一厂设备的运行可靠性,机组设备的安全性也将大幅提高。不仅减少了运行维护人员、节约了运行维护的材料,还将使电站的面貌焕然一新,无论在直接经济效益,还是在间接经济效益的增长上都将有显著的效果。

参考文献

[1]杨奇逊.变电站综合自动化技术发展趋势[J].电力系统自动化,1995,19(10).

[2]徐锦才.小型水电站计算机监控技术[M].南京:河海大学出版社,2005.

[3]关小刚,雷晓青,凌胜军,等.大峡水电站自动化设备改造综述[J].水电厂自动化,2008(04).

〔编辑:张思楠〕

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