吴二明+黄桂华+陆秀明
摘 要:本文对中化泉州30万吨级原油码头沉箱运输安装过程中发生下潜倾斜进行了分析,介绍了现场实际采取的纠偏措施和方法,方案的计算依据,总结了沉箱下潜发生倾斜的原因和改进的措施,对今后大型沉箱的安装提供了可贵的参考。
关键词:沉箱;安装;倾斜;案例分析
1 概况
1.1 工程概况
中化泉州1200万吨/年炼油项目30万吨级原油码头工程位于福建省泉州市惠安县湄洲湾港斗尾港区、黄干岛东北侧海区。
30万吨级码头按照开敞式设计标准设计,平面采用蝶型布置,码头主体结构为高桩墩式结构,辅助平台为重力式沉箱结构;泊位长度455m。水工结构物包括2个靠船墩,1个工作平台,1个辅助平台,1个立管支撑平台,6个系缆墩。
1.2 辅助平台沉箱概况
辅助平台共有四个沉箱,有4种类型,发生倾斜沉箱参数详见下表。
序号 沉箱型号 沉箱尺寸(m) 重量(t) 沉箱个数
长 宽 高
1 CX2(前、后趾) 22.3 12.58 24.9 3719 1
本工程沉箱在泉港泰山石化码头处预制场预制,水上距离30万吨码头约10km。沉箱出运采用气囊陆域运移沉箱至出运码头半潜驳上,拖轮拖运半潜驳至30万吨码头现场,半潜驳在深水区下潜,沉箱出坞后采用定位船辅助安装的施工工艺。
2 沉箱CX2安装施工过程综述
2.1 沉箱运输
CX2沉箱于2013年6月15日19时由“XX号”半潜驳自泉港预制场运抵码头现场下潜坑,半潜驳于21时完成抛锚就位。
2.2 下潜前的准备工作
定位船于22时就近半潜驳完成抛锚定位,沉箱顶操作平台盖板吊装、定位船卷扬机与沉箱连接牵引钢丝绳等相关准备工作于16日1时40分完成,准备下潜。
2.3 下潜
半潜驳于1时48分开始下潜,在半潜驳下潜至5m深后,沉箱顶指挥和注水人员检查进水阀门密封情况,无明显漏水现象。按理论计算值将各格仓注好压仓水,半潜驳则继续下潜,约4时许,在下潜至17.2m时,沉箱起浮。沉箱起浮后,定位船卷扬机钢丝绳牵引沉箱移动出坞,当移动5m左右时,沉箱整体突然急速向左侧倾斜,沉箱左侧碰撞半潜驳左侧坞墙,右侧下部斜插入半潜驳右侧坞墙,搁置在半潜驳甲板水箱上,趋于稳定,倾斜约40度。沉箱自整体急速向左倾斜,到搁置稳定持续时间约20s。此时间,沉箱顶指挥与操作人员迅速撤离到沉箱右侧高点,并通过半潜驳吊桥安全撤离,整个过程无人员伤亡。
2.4 下潜倾斜处理
图一 CX2倾斜示意图
沉箱发生大角度倾斜后,项目部立即积极组织力量进行抢险。潜水员摸清沉箱在半潜驳上搁置情况,采取1台120t、1台150两台浮吊通过沉箱顶部吊环垂直起吊,并将沉箱右侧格仓往外适当抽水、左侧向内注水,调整沉箱重心,同时通过布置缆绳,提供一个水平方向的拉力,缓慢将沉箱校正。通过上述措施,6月16日19时许,沉箱由倾斜40度逐渐回归至倾斜10度。由于沉箱搁置在半潜驳长度越来越短,要防止沉箱一旦拖出搁置点,沉箱瞬间下沉可能发生向右急速倾斜危及半潜驳安全。经专家组研究讨论,确定用600t起重船协助,并维持沉箱整体倾斜10度浮游稳定状态下移出搁置点,之后再按照浮游稳定计算的注水量调整,回归至正常状态下的浮游稳定,通过起重船将沉箱出坞后,与定位船进行固定编队,拖轮拖带定位船至现场安装的方案。根据专家组计算提供的倾斜10度状态下沉箱浮游稳定计算书,成功实施了既定方案,于6月20日13时,将沉箱移出搁置点。
3 应急处置组织机构
为确保CX2沉箱倾斜处理顺利实施,成立应急组织机构,并明确各自职责。
应急机构各部门主要职责:
专家组:总体控制、把关
项目经理:施工总指挥
项目总工、公司专家:施工方案编制、施工技术负责
项目副经理:现场副总指挥,负责指挥现场施工人员和船舶机械设备
工程部:各工序技术方案检查落实
质检部:施工质量控制检查
总调室:协助项目副经理展开工作,负责船舶协调、起重船指挥等
安机部:负责施工过程中安全和机械电力管理
测量部:负责各船舶具体定位位置和沉箱安装定位控制
半潜驳:控制半潜驳下潜操作等
起重船1#:扶住沉箱,协助平移沉箱并出坞
起重船2#:提供电源,协助吊运施工材料或设备
定位驳:出坞后固定沉箱并运输安装
4 具体处置方案
经专家组多方多次讨论,形成如下处理方案:
4.1 施工流程图
图二 施工流程图
4.2 施工方法
4.2.1 施工准备
4.2.2 格仓水位计算。专家组计算在10°倾斜状态下的浮游稳定。
4.2.3 水泵布置。共计投入5台水泵,根据水位调整量,在1#仓和13#仓各布置两台水泵,分别为一台进水、一台出水,预留一台备用。
沉箱出坞前船舶布置及锚缆示意图
沉箱出坞后船舶布置及锚缆示意图
图三
4.2.4 船舶就位。本次施工主要投入船舶为半潜驳一艘、起重船两艘(1#扶助沉箱,2#供电等)、定位驳一艘、拖轮一艘、锚艇两艘、交通船两艘等,具体布置见图三。
4.2.5 1#起重船吊索就位。将扶住沉箱的1#起重船做好系扣等准备工作,该起重船采用600t浮吊,吊钩采用平行布置,单边是1#和3#(5#和7#)、2#和4#(6#和8#)分别串联,根据计算单侧采用两根70m直径32mm钢丝绳,吊点设置详见图四。
说明:图中单根钢丝绳L=70m
吊高H≈35m
4.3 调整沉箱格仓水位(倾斜浮游)
根据计算水位要求,将格仓划分为六大区域:1#、6#仓(一号区域),2#、5#仓(二号区域),3#、4#仓(三号区域),7#、12#、13#仓(四号区域),8#、11#、14#仓(五号区域),9#、10#、15#仓(六号区域)六个区域。
吊钩布置剖面图
吊钩布置平面图
图四
根据计算结果,对沉箱各格仓进行水位调整,使CX2沉箱保持达到倾斜浮游稳定状态(详见附件一:CX2倾斜状态浮游稳定计算书),水位调整分三组进行,先后顺序为:三号和六号区域、二号和五号区域、一号和四号区域,水位调整要求如下。
后趾
前趾(橡胶护舷侧)
水位采用皮尺测量控制,即皮尺下方系浮球和配重,然后在格仓指定位置下放皮尺至理论计算深度并固定,调整过程中,时刻关注皮尺,待达到设计水位时,即刻停止进水或出水。
压仓水调整完毕后,半潜驳即刻下潜至18.3~18.5m,在下潜过程中,全程观察沉箱状态,当达到浮游时,立即停止下潜,同时在下潜过程中随时调整起重船吊索,使之始终处于20吨左右的受力状态,从而达到扶住沉箱的目的。
4.4 沉箱平移出搁置水箱
根据计算结构可知,沉箱此刻已处于倾斜浮游状态,起重船起吊力为零,主要是扶住作用,此时起重船缓慢向沉箱倾斜侧调整吊钩位置,缓慢牵引移动沉箱并脱离搁置点,重复此过程直至沉箱移至半潜驳中线附近处。
4.5 调整沉箱格仓水位(平稳浮游)
沉箱保持倾斜状态移出搁置点至移至半潜驳中央后,在起重船扶住状态下,对沉箱各格仓水位按照《中化泉州1200万吨/年炼油项目30万吨级原油码头工程沉箱浮游稳定计算书》将各仓水位调整到位,起重船缓慢调整吊钩上下位置,使沉箱恢复至正常平稳状态下浮游稳定。
前
趾 5.4m 5.4m 4.65m 4.65m 4.65m 后
趾
5.15m 5.15m 4.65m 4.65m 4.65m
5.15m 5.15m 4.65m 4.65m 4.65m
4.6 沉箱出坞
当沉箱恢复正常平稳状态下浮游稳定后,起重船向后绞缆退离半潜驳,扶住沉箱出坞50m左右,定位驳移至沉箱左侧,利用缆绳将沉箱固定在定位驳侧面,固定牢固后,起重船解扣。
4.7 沉箱运输安装
沉箱出坞并与定位船编队后,通过拖轮拖带定位船至现场安装水域,定位船抛锚定位,测量控制进行精确安装。(此方法与之前安装沉箱CX1、CX2安装施工方法相同)
5 操作要点和安全防护
5.1 沉箱四角用尼龙缆绳固定于半潜驳塔楼上的缆桩上,保证沉箱起浮后不撞到半潜驳塔楼。
5.2 沉箱稳定起浮后,起重班长指挥各塔楼人员收放与沉箱相连的固定缆绳,使沉箱安全出坞。
5.3 起重船、定位船、半潜驳、沉箱顶操作人员、半潜驳收、放缆操作人员均配备对讲机,确保通讯顺畅,指挥同步一致。
5.4 专人检查吊索、卸扣、吊环、卷扬机、刹车和固定缆绳等,确保无破损,灯保证受力状况良好。
5.5 专人收集整理天气、海况预报和潮水状况。
5.6 严格量测控制压仓水高度,施工过程中严格观测压仓水水位,及时通过水泵调整仓内水深,使之符合设计计算要求。
5.7 专人协调指挥各施工船舶抛锚定位,谨防锚缆抛、起时影响船只安全和施工作业;时刻关注锚缆情况,谨防出现跑锚等现象影响安全。
5.8 严格按水上操作规程施工,进入施工现场必须戴好安全帽,水上作业和临水作业需穿好救生衣。
5.9 沉箱平移时,必须缓慢进行,并时刻观测沉箱平衡状态,及时调整指挥起重船作业。
6 出坞安装
20日,现场严格按照处置方案实施,14时半,600t起重船牵引沉箱出坞与定位船进行固定编队,15时许,沉箱拖运至安装区域,根据潮位,于6月21日4时安装就位。
7 原因分析
7.1 沉箱在预制过程中质量把控不严,导致沉箱下水后随着水压力不断增大,后趾左侧进水阀门突然发生大量漏水现象,致使沉箱突然失稳倾斜。
7.2 事件发生后,现场应急管理指挥零乱,不够统一,没有迅速控制局面。
7.3 之前项目部制定的应急预案缺乏针对性,未经有效演练。
8 预防措施
通过CX2沉箱在半潜驳下潜时发生倾斜的原因分析,在后续沉箱的运输安装施工中,采取了以下措施进行预防控制:
8.1 认真识别沉箱运输安装过程中的危害因素,对重大危害因素制定切实可行的控制措施。
8.2 为防止进水阀门漏水,拟将四个进水孔全部堵死,采取办法是用钢板与进水孔处预埋钢板焊接封堵,水泵注水;
8.3 进一步加强安装指挥系统,职责到各人、各点,每个施工点均安排项目部人员并严格按总指挥人员的口令指挥操作,后续的沉箱顺利完成了安装。
9 结语
大型沉箱的运输安装风险较大,在施工的全过程中都就要重视和加强质量控制。止水、起浮及附属结构功能满足设计要求,结构稳定,使整体质量达到预期目标。运输和安装要制定有针对性的应急预案,并进行演练、评价、修正,发生险情时从容应对,合理处置。本工程沉箱下浮倾斜的险情,经大家共同努力,终于转危为安,但也造成一定的经济损失,希望这些宝贵的经验和教训能供后来者参考。
说明:图中单根钢丝绳L=70m
吊高H≈35m
4.3 调整沉箱格仓水位(倾斜浮游)
根据计算水位要求,将格仓划分为六大区域:1#、6#仓(一号区域),2#、5#仓(二号区域),3#、4#仓(三号区域),7#、12#、13#仓(四号区域),8#、11#、14#仓(五号区域),9#、10#、15#仓(六号区域)六个区域。
吊钩布置剖面图
吊钩布置平面图
图四
根据计算结果,对沉箱各格仓进行水位调整,使CX2沉箱保持达到倾斜浮游稳定状态(详见附件一:CX2倾斜状态浮游稳定计算书),水位调整分三组进行,先后顺序为:三号和六号区域、二号和五号区域、一号和四号区域,水位调整要求如下。
后趾
前趾(橡胶护舷侧)
水位采用皮尺测量控制,即皮尺下方系浮球和配重,然后在格仓指定位置下放皮尺至理论计算深度并固定,调整过程中,时刻关注皮尺,待达到设计水位时,即刻停止进水或出水。
压仓水调整完毕后,半潜驳即刻下潜至18.3~18.5m,在下潜过程中,全程观察沉箱状态,当达到浮游时,立即停止下潜,同时在下潜过程中随时调整起重船吊索,使之始终处于20吨左右的受力状态,从而达到扶住沉箱的目的。
4.4 沉箱平移出搁置水箱
根据计算结构可知,沉箱此刻已处于倾斜浮游状态,起重船起吊力为零,主要是扶住作用,此时起重船缓慢向沉箱倾斜侧调整吊钩位置,缓慢牵引移动沉箱并脱离搁置点,重复此过程直至沉箱移至半潜驳中线附近处。
4.5 调整沉箱格仓水位(平稳浮游)
沉箱保持倾斜状态移出搁置点至移至半潜驳中央后,在起重船扶住状态下,对沉箱各格仓水位按照《中化泉州1200万吨/年炼油项目30万吨级原油码头工程沉箱浮游稳定计算书》将各仓水位调整到位,起重船缓慢调整吊钩上下位置,使沉箱恢复至正常平稳状态下浮游稳定。
前
趾 5.4m 5.4m 4.65m 4.65m 4.65m 后
趾
5.15m 5.15m 4.65m 4.65m 4.65m
5.15m 5.15m 4.65m 4.65m 4.65m
4.6 沉箱出坞
当沉箱恢复正常平稳状态下浮游稳定后,起重船向后绞缆退离半潜驳,扶住沉箱出坞50m左右,定位驳移至沉箱左侧,利用缆绳将沉箱固定在定位驳侧面,固定牢固后,起重船解扣。
4.7 沉箱运输安装
沉箱出坞并与定位船编队后,通过拖轮拖带定位船至现场安装水域,定位船抛锚定位,测量控制进行精确安装。(此方法与之前安装沉箱CX1、CX2安装施工方法相同)
5 操作要点和安全防护
5.1 沉箱四角用尼龙缆绳固定于半潜驳塔楼上的缆桩上,保证沉箱起浮后不撞到半潜驳塔楼。
5.2 沉箱稳定起浮后,起重班长指挥各塔楼人员收放与沉箱相连的固定缆绳,使沉箱安全出坞。
5.3 起重船、定位船、半潜驳、沉箱顶操作人员、半潜驳收、放缆操作人员均配备对讲机,确保通讯顺畅,指挥同步一致。
5.4 专人检查吊索、卸扣、吊环、卷扬机、刹车和固定缆绳等,确保无破损,灯保证受力状况良好。
5.5 专人收集整理天气、海况预报和潮水状况。
5.6 严格量测控制压仓水高度,施工过程中严格观测压仓水水位,及时通过水泵调整仓内水深,使之符合设计计算要求。
5.7 专人协调指挥各施工船舶抛锚定位,谨防锚缆抛、起时影响船只安全和施工作业;时刻关注锚缆情况,谨防出现跑锚等现象影响安全。
5.8 严格按水上操作规程施工,进入施工现场必须戴好安全帽,水上作业和临水作业需穿好救生衣。
5.9 沉箱平移时,必须缓慢进行,并时刻观测沉箱平衡状态,及时调整指挥起重船作业。
6 出坞安装
20日,现场严格按照处置方案实施,14时半,600t起重船牵引沉箱出坞与定位船进行固定编队,15时许,沉箱拖运至安装区域,根据潮位,于6月21日4时安装就位。
7 原因分析
7.1 沉箱在预制过程中质量把控不严,导致沉箱下水后随着水压力不断增大,后趾左侧进水阀门突然发生大量漏水现象,致使沉箱突然失稳倾斜。
7.2 事件发生后,现场应急管理指挥零乱,不够统一,没有迅速控制局面。
7.3 之前项目部制定的应急预案缺乏针对性,未经有效演练。
8 预防措施
通过CX2沉箱在半潜驳下潜时发生倾斜的原因分析,在后续沉箱的运输安装施工中,采取了以下措施进行预防控制:
8.1 认真识别沉箱运输安装过程中的危害因素,对重大危害因素制定切实可行的控制措施。
8.2 为防止进水阀门漏水,拟将四个进水孔全部堵死,采取办法是用钢板与进水孔处预埋钢板焊接封堵,水泵注水;
8.3 进一步加强安装指挥系统,职责到各人、各点,每个施工点均安排项目部人员并严格按总指挥人员的口令指挥操作,后续的沉箱顺利完成了安装。
9 结语
大型沉箱的运输安装风险较大,在施工的全过程中都就要重视和加强质量控制。止水、起浮及附属结构功能满足设计要求,结构稳定,使整体质量达到预期目标。运输和安装要制定有针对性的应急预案,并进行演练、评价、修正,发生险情时从容应对,合理处置。本工程沉箱下浮倾斜的险情,经大家共同努力,终于转危为安,但也造成一定的经济损失,希望这些宝贵的经验和教训能供后来者参考。
说明:图中单根钢丝绳L=70m
吊高H≈35m
4.3 调整沉箱格仓水位(倾斜浮游)
根据计算水位要求,将格仓划分为六大区域:1#、6#仓(一号区域),2#、5#仓(二号区域),3#、4#仓(三号区域),7#、12#、13#仓(四号区域),8#、11#、14#仓(五号区域),9#、10#、15#仓(六号区域)六个区域。
吊钩布置剖面图
吊钩布置平面图
图四
根据计算结果,对沉箱各格仓进行水位调整,使CX2沉箱保持达到倾斜浮游稳定状态(详见附件一:CX2倾斜状态浮游稳定计算书),水位调整分三组进行,先后顺序为:三号和六号区域、二号和五号区域、一号和四号区域,水位调整要求如下。
后趾
前趾(橡胶护舷侧)
水位采用皮尺测量控制,即皮尺下方系浮球和配重,然后在格仓指定位置下放皮尺至理论计算深度并固定,调整过程中,时刻关注皮尺,待达到设计水位时,即刻停止进水或出水。
压仓水调整完毕后,半潜驳即刻下潜至18.3~18.5m,在下潜过程中,全程观察沉箱状态,当达到浮游时,立即停止下潜,同时在下潜过程中随时调整起重船吊索,使之始终处于20吨左右的受力状态,从而达到扶住沉箱的目的。
4.4 沉箱平移出搁置水箱
根据计算结构可知,沉箱此刻已处于倾斜浮游状态,起重船起吊力为零,主要是扶住作用,此时起重船缓慢向沉箱倾斜侧调整吊钩位置,缓慢牵引移动沉箱并脱离搁置点,重复此过程直至沉箱移至半潜驳中线附近处。
4.5 调整沉箱格仓水位(平稳浮游)
沉箱保持倾斜状态移出搁置点至移至半潜驳中央后,在起重船扶住状态下,对沉箱各格仓水位按照《中化泉州1200万吨/年炼油项目30万吨级原油码头工程沉箱浮游稳定计算书》将各仓水位调整到位,起重船缓慢调整吊钩上下位置,使沉箱恢复至正常平稳状态下浮游稳定。
前
趾 5.4m 5.4m 4.65m 4.65m 4.65m 后
趾
5.15m 5.15m 4.65m 4.65m 4.65m
5.15m 5.15m 4.65m 4.65m 4.65m
4.6 沉箱出坞
当沉箱恢复正常平稳状态下浮游稳定后,起重船向后绞缆退离半潜驳,扶住沉箱出坞50m左右,定位驳移至沉箱左侧,利用缆绳将沉箱固定在定位驳侧面,固定牢固后,起重船解扣。
4.7 沉箱运输安装
沉箱出坞并与定位船编队后,通过拖轮拖带定位船至现场安装水域,定位船抛锚定位,测量控制进行精确安装。(此方法与之前安装沉箱CX1、CX2安装施工方法相同)
5 操作要点和安全防护
5.1 沉箱四角用尼龙缆绳固定于半潜驳塔楼上的缆桩上,保证沉箱起浮后不撞到半潜驳塔楼。
5.2 沉箱稳定起浮后,起重班长指挥各塔楼人员收放与沉箱相连的固定缆绳,使沉箱安全出坞。
5.3 起重船、定位船、半潜驳、沉箱顶操作人员、半潜驳收、放缆操作人员均配备对讲机,确保通讯顺畅,指挥同步一致。
5.4 专人检查吊索、卸扣、吊环、卷扬机、刹车和固定缆绳等,确保无破损,灯保证受力状况良好。
5.5 专人收集整理天气、海况预报和潮水状况。
5.6 严格量测控制压仓水高度,施工过程中严格观测压仓水水位,及时通过水泵调整仓内水深,使之符合设计计算要求。
5.7 专人协调指挥各施工船舶抛锚定位,谨防锚缆抛、起时影响船只安全和施工作业;时刻关注锚缆情况,谨防出现跑锚等现象影响安全。
5.8 严格按水上操作规程施工,进入施工现场必须戴好安全帽,水上作业和临水作业需穿好救生衣。
5.9 沉箱平移时,必须缓慢进行,并时刻观测沉箱平衡状态,及时调整指挥起重船作业。
6 出坞安装
20日,现场严格按照处置方案实施,14时半,600t起重船牵引沉箱出坞与定位船进行固定编队,15时许,沉箱拖运至安装区域,根据潮位,于6月21日4时安装就位。
7 原因分析
7.1 沉箱在预制过程中质量把控不严,导致沉箱下水后随着水压力不断增大,后趾左侧进水阀门突然发生大量漏水现象,致使沉箱突然失稳倾斜。
7.2 事件发生后,现场应急管理指挥零乱,不够统一,没有迅速控制局面。
7.3 之前项目部制定的应急预案缺乏针对性,未经有效演练。
8 预防措施
通过CX2沉箱在半潜驳下潜时发生倾斜的原因分析,在后续沉箱的运输安装施工中,采取了以下措施进行预防控制:
8.1 认真识别沉箱运输安装过程中的危害因素,对重大危害因素制定切实可行的控制措施。
8.2 为防止进水阀门漏水,拟将四个进水孔全部堵死,采取办法是用钢板与进水孔处预埋钢板焊接封堵,水泵注水;
8.3 进一步加强安装指挥系统,职责到各人、各点,每个施工点均安排项目部人员并严格按总指挥人员的口令指挥操作,后续的沉箱顺利完成了安装。
9 结语
大型沉箱的运输安装风险较大,在施工的全过程中都就要重视和加强质量控制。止水、起浮及附属结构功能满足设计要求,结构稳定,使整体质量达到预期目标。运输和安装要制定有针对性的应急预案,并进行演练、评价、修正,发生险情时从容应对,合理处置。本工程沉箱下浮倾斜的险情,经大家共同努力,终于转危为安,但也造成一定的经济损失,希望这些宝贵的经验和教训能供后来者参考。