DP350W龙门刨床的改造

2014-10-12 05:56:18山东石横特钢集团有限公司肥城271612武金霞
金属加工(冷加工) 2014年13期
关键词:传动带速比工作台

山东石横特钢集团有限公司 (肥城 271612) 武金霞

1.问题的提出

我车间有日本产DP350W龙门刨床一台,加工范围为10 m×3.5 m,加工精度高,主要用于刨削加工;机床自带一铣头,具备铣削功能,尽管DP350W龙门刨床工作台的传动系统分为刨削和铣削两部分,但铣削时工作台的进给速度为最低90 mm/min,最高500 mm/min,速度过快,只能点动加工,尺寸难以控制,刀具容易损坏,使加工精度、加工效率及刀具的使用寿命受到较大影响,铣削性能较差,限制了加工工件的范围,不适合大部分工件的铣削,使铣削功能严重受限。

为提高加工效率,扩大加工范围,我车间决定对DPW35010 m刨床进行改造,使其具备较好的铣削性能,满足大型工件的铣削要求。

2.改进方案及实施

此设备铣削时的主要问题是工作台速度过快,为此需降低工作台的速度。调速通常有两种方法:机械调速和电气调速。电气调速即电动机变频调速,此方法需购买变频装置,费用较高;采用机械调速,可以借助我车间作为机加工车间的优势,从设计到加工、装配可以自己完成,费用低,完全可以满足使用。

根据铣削时工作台的运动速度要求,计划降为最低20 mm/min,最高110 mm/min;为此需设计速比为4.5的减速机构;通过观察DP350W龙门刨床周边的空间条件及对传递动力要求的研究,考虑设备现状,决定采用三级带传动与齿轮减速器相结合的方式,达到降低工作台运行速度的目的。

带传动虽存在传动效率低及不能保证准确的传动比等缺点,但却具有结构简单、容易制造、成本低及缓冲吸振等优点,同时还具有过载打滑,保护设备本身重要部件的作用。经认真研究认为,这一方案完全可以利用其优点,并结合设备自身的调速机构来满足使用要求。

研究方案确定后,进入设计阶段;根据传动电动机为2.2 kW,速比为4.5等参数,进行大、小带轮,传动带及安装装置和保护装置的设计。

根据速比及空间情况,在已有一级带传动和齿轮减速器传动的基础上增加两级带传动:首先根据电动机的额定功率和转速确定大小带轮的直径;然后根据电动机的额定功率,计算所需传动带的尺寸及根数,经计算,并结合原机床的结构,决定大带轮节圆直径280 mm,小带轮的节圆直径125 mm,单级速比2.24,两级速比4.48,每级采用3根传动带,传动带截面B型,再结合机床本身的六级调速,保证了各种工件的铣削速度要求。以上数据确定后,进行带速、传动带长度、带轮包角及传动带张紧力等的计算,经验算,满足带传动的各项要求。

传动简图如附图所示。

传动简图

经改造后,铣削时工作台的速度降为最低20 mm/min,最高112 mm/min,分为 6个速度,基本满足了各种工件的铣削要求。

3.结语

此方案实行后,使DP350W刨床在铣削时工作台的运动速度降低为原先的4.5倍,解决了以前铣削时速度过快,铣削工件尺寸不易控制,刀具容易损坏等难题,此方案与电气调速等其他调速方式相比,具有结构简单,制造成本低,经济实用等优点。

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