刮板机改造技术总结

2014-09-15 04:32李美萍
纯碱工业 2014年1期
关键词:头尾衬板刮板

董 璟,李美萍

(青岛碱业股份有限公司,山东 青岛 266043)

我公司石灰车间灰仓运输采用的是XGZ刮板输送机,随着公司产能的提高,刮板机在使用过程中出现了一些问题,尤其是链条及链接环频繁出现断裂现象,给生产带来较大的不利影响。

1 刮板机存在的问题

1)链条及链接环经常出现断裂现象,尤其是链接环的断裂,其中2010年1~11月份4台刮板机链接环断裂故障共计为116起,平均为每月10起。

2)运行时产生断链缠在头轮上,轻者10多米,重者20多米,给检修人员带来繁重的工作量,检修时间一般在4~5h。

3)头尾轮、链条及链接环采用轻型系列,规格为φ18×64,存在与生产负荷、运送物料不匹配的现象。

4)所用底衬板为δ=10的锰钢板,使用周期较短,每6~8个月就需要更换。

5)刮板机在输送生石灰时,很多灰块落在接链环及链条的平环上,经过头轮时,灰块卡在头轮的轮齿牙中,造成错牙,导致链条、连接环承受巨大扭力,产生断裂。

2 刮板机改造内容

在对刮板机存在问题认真分析和调研的基础上,选择1#刮板进行改造。

2.1 提升链接环链条及衬板的级别

将链条及链接环更换成中型系列,规格为φ22×86,将原来的9节链改为7节链,提高刮板密度,以提升刮板机的运输能力和强度。

从其他刮板机使用厂家了解到,刮板机多采用厚度是δ=16~20的锰钢板,厚度磨损至δ=10时就全部更换。因此,我们将底衬板也更换为δ=20的锰钢板,侧衬板更换为δ=10的锰钢板。

2.2 增加断链自动停车保护装置

为减少刮板机缠头轮现象,在头部箱体部位焊接一块槽钢,将拉线开关固定在槽钢上,开关用φ25钢筋连接,另一端采用铰链固定在头部壳体上,钢筋离刮板10mm间隙,运行时不影响开关。假如断链条缠在头轮上,拆绕的链条和刮板使得钢筋抬起,拉绳开关开启,使刮板机立即跳闸,这样链条最多只能缠1~2m,明显缩短检修时间。

图1 刮板机断链保护装置示意图

2.3 增加防错牙保护装置

在刮板机头部安装两道清扫器:①皮带清扫器,在φ300的头轮护板下方放置两层旧皮带,用螺栓固定在护板上,皮带另一头紧靠在链条上,使落在链条上的灰块被皮带刮下,不会因灰块进入头部齿牙中而产生错牙;②活动清扫器,安装在仓口上方,在箱体顶部设置一个通轴,在链条的上方设置两块活动式刮板,焊接在通轴上,通轴在箱体的外面加上配重,链条运行时通过刮板将链条及连接环上的灰块清理掉。

图2 刮板机活动清扫器示意图

2.4 改造过程中严格技术规程

在安装过程中,中间壳体拉线检查水平度并进行调整;底衬板采用V型焊缝,且满焊,为保证侧衬板不变形,采用划点焊,焊接长度为100mm;轨道接缝采用单边V型焊缝,焊缝方向与刮板运行方向顺向,如图3,这样能防止刮板运行时将轨道刮起;头尾轮在安装时采用细钢丝拉水平找正,使得头尾轮在同一水平面上,并保证头尾轮之间相互平行。

图3 轨道焊缝示意图

2.5 改造后不断改进完善

试车中发现刮板在头尾轮的齿牙上吐出不畅,有卡链现象。根据现场情况将刮板与齿牙接触面的四个角各割去12mm的斜角,这样刮板在头轮齿牙吐出时较为流畅。

3 改造结果及效益分析

2011年9月底1#刮板机改造完毕,9月30日投入生产,经过半年的试运行,只出现过一次连接环断裂现象,更换链接环一件。

改造前检修频次每月约10次,每半年中修一次,换刮板、链条、头尾轮和全部底部衬板,同时由于链接环断裂频繁,所以在中修外还需采购大量的链条及链接环作为备件。刮板机改造后,检修频次每半年一次,每两年进行一次中修,中修内容不变,由于连接环断裂情况减少,无需另外采购备件。每年节约检修费用27.3万元。

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