李志
(安徽华电芜湖发电有限公司,安徽 芜湖 241002)
安徽华电芜湖发电有限公司(以下简称芜湖发电公司)采用沈阳STOCK公司引进美国技术生产的EG-2490电子称重式给煤机,给煤机的变频控制系统一般由专用的电子控制装置、变频器、检测传感器和相应的外部回路组成,以实现给煤机的启、停和转速控制,满足机组负荷变化对给煤量的要求。
芜湖发电公司装机容量为2×660 MW,1台机组配备6台给煤机,安装在原煤仓下面,在运行期间多次出现非正常停运情况。近几年非计划停运(以下简称非停)次数统计见表1。
表1 近几年来非计划停运次数统计
通过检查和分析,对非停的原因总结如下。
(1)继电器触点接触不良。给煤机启动指令为长信号,当给煤机启动继电器触点抖动或接触不良时,会造成运行中的给煤机跳闸,给煤机会认为远程停止,给煤机控制面板无任何报警。
(2)电源板故障。检查给煤机给煤量指令分散控制系统(DCS)输出指令正常无变化,给煤机控制系统A1,A2,A3控制卡等硬件工作正常,给煤率称重传感器工作正常,给煤机转速探头检查正常,无任何报警记录。检查发现,给煤机电源板输出电压不稳,造成信号不稳定。
(3)CPU主板故障。检查控制柜内电源正常,T1,T2变压器正常,电源板所有电压正常,接线无松动,A1,A2,A3控制卡正常(换新的来判断);换一块电源板启动后不久又发生煤量波动。检查内部参数,发现参数变化。更换CPU主板并投入运行后,参数正常。判断CPU主板存在问题。
(4)转速探头松动。煤量实际值波动,变频器频率波动,转速探头松动,电机的实际转速测量不准确,对变频器造成干扰。
(5)A1,A3控制卡松动或掉落。A1,A3控制卡松动或脱落,重新插接牢固后正常。
通过以上分析发现,前3个原因与控制柜振动有间接关系,后2个原因与控制柜振动则有直接关系。
由于机柜的振动对设备安全运行造成了严重威胁,改造势在必行。解决方案是控制柜移位,但控制柜移位后,电缆必须延长。对于测量精度要求很高的称重传感器和校验传感器来说,延长它的控制线后信号会不会减弱,对测量会不会产生影响,都需要进行论证。
为寻求解决方法,进行了以下工作。
(1)咨询厂家。厂家回复用屏蔽性好的线缆是可行的。
(2)对称重传感器的原理进行剖析。给煤机用称重传感器是重力传感器,属于力敏感传感器的范畴,通常采用金属电阻应变片来作为检测力的一种变换器件。它的基本原理是将应变片安装在受力的变形体上,将变形体产生的变形由应变片变换为电量,电量的大小在变形体结构类型和材料确定的前提下,仅与材料受力的大小有关,从而实现力和电量之间的转换。
用屏蔽电缆进行了对接,接头用锡焊焊接,外面套热缩管,防止受潮进水。经过改造的传感器线缆最远距离达到了40 m。采用如下测试方法:用标准砝码加载至称重传感器的受载端,砝码的增加范围为5~25 kg,每次递增5 kg,检测结果见表2。由表2可得以下结论:测试结果符合精度要求,合格。
表2 传感器测试记录 mV/V
此次改造后,给煤机由于振动原因跳闸的次数减少至零,取得了一定成效,为以后扩建项目积累了经验。
参考文献:
[1]王劲松.电子称重式给煤机的称重传感器[J].发电设备,2002(6):41.
[2]连应华.电子称重式给煤机堵塞原因分析[J].华电技术,2011,33(2):58-59.
[3]胡良英.输煤系统故障分析及改进措施[J].华电技术,2099,31(4):47-49.