张尔康
【摘 要】本文采用了钢板生产工艺追溯,结合夹杂物、金相显微组织等手段,对Q345B动臂耳板断裂机理进行了分析,结果表明:(1)使用环境温度过低;(2)钢板晶粒度较粗大且分布不均匀是造成断裂的主要原因。
【关键词】Q345B钢板;断裂;金相;性能
0 前言
某厂家组装的装载机,在使用过程中动臂耳板出现断裂,此动臂耳板为70mm规格的Q345B钢板制作,为改进钢板生产工艺,避免此类现象再次发生,对钢板生产过程及耳板断裂机理进行了相关分析和研究。
1 生产工艺分析
1.1 生产工艺
70mm厚度Q345B钢板生产工艺:KR→转炉冶炼→CAS→LF→连铸→连铸坯下线堆垛缓冷24小时→板坯加热→轧制→矫直→空冷→切割→标记→检验→入库。
对制作动壁耳板的钢板生产过程进行追溯:炼钢过程中在CAS站吹氩≥10min,LF精炼进站及出站温度满足连铸工艺及温降要求,造白渣处理,喂线结束后软吹时间≥10min,连铸时拉速正常。轧制时各道次压下量、开轧温度、终轧温度等关键参数均在正常范围内。铸坯C类偏析2.0以下,中心疏松0.5以下,无中间裂纹,无表面缺陷。
1.2 熔炼成分
查询钢板熔炼成分记录:C含量0.15%;Si含量0.36%;Mn含量1.40%;P含量0.019%;S含量0.010%;Nb含量0.030%;Ti含量0.025%;Als含量0.028%。熔炼成分符合生产厂内控标准及GB/T1591-2008规定。
1.3 力学性能
查询钢板出厂力学性能检验记录,屈服强度ReL:344MPa;抗拉强度Rm:520MPa,伸长率:23.5%;20℃纵向V型冲击功:44.8J、46.1J、52.8J;横向冷弯试验合格。符合GB/T1591-2008规定,但冲击功值相对偏低。
2 断口化学成分分析
从断口附近取样进行光谱分析,从断口化学成分看,添加了微合金化元素Nb、Ti,相关成分符合国家标准要求,与钢板原始熔炼成分差别不大,在正常的熔炼、成品成分偏差允许范围以内:C含量0.15%;Si含量0.37%;Mn含量1.39%;P含量0.016%;S含量0.012%;Nb含量0.034%;Ti含量0.021%;Als含量0.025%。
3 夹杂物及金相组织分析
从动臂耳板断口部位取样,进行夹杂物分析:粗系A类夹杂物:0.5,粗系B类夹杂物:0.5,粗系C类夹杂物:1.5,粗系D类夹杂物:1.0。夹杂物整体较少。
从动臂耳板断口部位取样,进行金相显微组织分析:铁素体钢板晶粒度较粗大,且分布不均匀,在6.5-8.0级之间,无带状组织、魏氏组织,见图1:
4 断裂机理分析及结论
一般认为发生断裂的原因主要与脆断、内在质量问题(内部裂纹、中心偏析、组织不均匀、夹杂物)、表面微裂纹以及加工使用方式等因素有关。
本次70mm规格Q345B钢板加工成装载机动臂耳板,在使用过程中发生的断裂,从金相分析来看,钢板的夹杂物级别不高。经显微组织检验,热轧状态的Q345B金相组织为铁素体+珠光体,钢板的晶粒度较粗大,且分布不均。从宏观断口看,属于脆性断裂,致使其发生脆性断裂的原因与使用时的环境工况、瞬间高应力及组织不均匀有关:
(1)此装载机在我国东北使用,动臂耳板断裂时为2月份,环境温度较低,平均气温-20℃左右,容易造成材料的脆性断裂。
(2)动臂耳板部位在装载机使用过程中经常处于瞬间高应力。
(3)从显微组织来看此Q345B钢板晶粒度较粗大,且分布不均匀。
由于装载机的动臂耳板受力较复杂,尤其在矿山等工况环境较差的条件下,容易出现损坏。普通满足国标的Q345B厚规格结构钢板已经不能满足矿山等复杂工况的使用条件。针对客户对高品质钢的需求,装载机重点部位钢板应采用保探伤、Z向性能钢板。生产过程增加VD/RH真空精炼,充分脱气。在冶炼、连铸过程应纯净钢质、控制拉速、利用轻压下减轻铸坯的中心偏析和心部疏松。保证热送铸坯加热时间;粗轧机轧制要采用高温低速压下工艺,在轧机条件允许的情况下,尽可能加大,保证变形深透,以减轻原始组织中偏析的影响,使粗大的柱状晶得以破碎,以减轻带状组织。轧后钢板堆垛缓冷。以正火热处理状态交货,使钢板组织均匀,充分释放内应力,改善内在质量,以替代目前普通的Q345B厚规格结构钢板。
【参考文献】
[1]赵坤.钢板Z向拉伸断裂原因分析[J].宽厚板,2009(5).
[责任编辑:汤静]