摘 要:天津军粮城发电有限公司#9、#10炉HP883磨煤机自投产以来,石子煤排放量居高不下,10台磨煤机石子煤排放量普遍高达3%~4%左右,远远高于设计值,造成了燃料极大的浪费,影响供电煤耗指标,增加生产成本。通过对HP883磨煤机内部结构的分析,提出了治理方案,并利用检修机会进行实施,将石子煤排量降低到0.5%左右,实现节能降耗。
关键词:HP883磨煤机;石子煤排量;治理;节能降耗
引言
天津军粮城发电有限公司#9、#10炉制粉系统共安装10台上海重型机械厂生产的HP883型中速磨煤机,每台炉5台,设计为四运一备。自投产以来,石子煤排放量居高不下,10台磨煤机石子煤排放量普遍高达3%~4%左右,经我厂燃料质检部门检测,排出的石子煤中含原煤量达到44%,其中精煤发热量5400大卡,中煤980大卡,低等煤540大卡,造成了燃料极大的浪费,影响供电煤耗指标,增加生产成本,同时造成磨煤机出力达不到设计值,无法实现磨煤机四运一备的要求。
1 HP883磨煤机石子煤排放量大的原因分析
1.1 治理前HP883磨煤机实际石子煤排量
2013年1~6月份,利用半年的时间,持续记录了#9、#10炉10台磨煤机石子煤排量,平均值记录如下:
说明:我公司石子煤排放采用石子煤斗,人工运输,每个小斗能装石子煤1.1t;公司运行值班制度为五值三倒,每值即为8小时;
依照统计数据,计算如下:
#9炉石子煤排放率:
平均9斗/值,每小时排量约为:9斗÷8小时=1.125斗/小时;每斗石子煤重1.1t,每小时排出石子煤:1.125*1.1=1.24t;
按照磨煤机额定出力44t/h,石子煤排放率为:1.24÷44≈0.028=2.8%;
同理计算出,#10炉石子煤排放率为:3.125%;
受供煤煤质影响,长时间的运行记录中,石子煤排量常常比此处列出的平均值还要大,机组负荷超过30万时(35万机组),基本需要5台磨煤机全部投运,如果一台磨煤机故障,则需要限负荷处理。
1.2 HP883磨煤机内部结构分析及石子煤排量大的原因分析
参考上海重型机械厂提供的HP883中速磨煤机图纸和运行维护手册,以及根据我厂近2年来对HP883磨煤机的运行维护经验,分析并列出磨煤机内部几处关键点的控制尺寸,并实际测量磨煤机内部,记录如下:
1.2.1 磨碗、磨辊实际测量间隙为10~12mm,与设计值相符,但各台磨煤机磨辊磨损程度普遍较大,磨辊磨损严重,减少磨辊与磨碗之间的有效碾磨面积,降低磨辊碾磨面强度,分析认为是导致磨煤机出力降低,增加石子煤排量的原因之一;
1.2.2 叶轮可调罩与衬板间隙,设计值为12mm左右,实际测量值较设计值相差较大,中间衬板、导向衬板安装高低不平,导致一台磨煤机内部该间隙不均匀,以#9炉C磨为例,此处间隙最小处为17mm,最大处达到45mm;而且部分磨煤机内部导向衬板和中间衬板有脱落现象。
叶轮可调罩与衬板间隙大,部分导向衬板(或中间衬板)因焊塞不牢固而脱落,导致部分热一次风不能按照设计轨迹(由叶轮喷口)进入磨煤机内部,进行第一阶段分离,而是由该位置漏掉,导致进入磨煤机内部做功的热一次风量和风速都会降低,分析认为是导致磨煤机石子煤排量增多的原因之一;
1.2.3叶轮喷口宽度60mm,此叶轮是上重厂配套安装的叶轮装置,叶轮喷口宽度是60mm,喷口流通面积约为0.62m2,理论热一次风速为40~50m/s左右,分析认为,在保证磨碗压差不高于3.25kpa(设计值)的基础上,适当减少喷口流通面积,提高热一次风速,能够有效降低石子煤排量。
2 治理方案的设计、施工工艺和施工
通过对磨煤机内部结构分析和导致石子煤排量大的原因分析,制定以下施工方案和施工工艺,并利用负荷允许的条件下,计划停运一台磨煤机进行施工,检验治理效果。
2.1 治理方案及施工工艺
方案第一步:对磨煤机磨辊进行在线补焊;
施工工艺:焊前处理:清除待焊处的油污、锈迹及其他杂物,检查工件是否完好,检查母体是否有剥离等缺陷,若有贯穿性裂纹,需提前确认能否继续堆焊;堆焊修复磨辊辊套严格按照图纸进行堆焊,尺寸符合图纸要求;磨辊辊套堆焊后表面应无熔渣、焊瘤和飞溅物等,并平滑过渡到母材;磨辊辊套堆焊后的外形尺寸,对照原产品的图纸要求,其周向尺寸偏差不大于±2 mm,径向尺寸偏差不大于±1 mm;每一部件堆焊层的硬度测点不少于三处,每处测量三次。自动堆焊耐磨件的硬度值应达到洛氏硬度HRC58以上;在磨煤机内焊接支架,焊机地线必须接近放置,同时在线焊接过程中焊接地线保证与磨辊所焊部位接近放置,避免通过磨辊套导电现象,导致损坏磨辊轴承、主轴轴承、减速机以及润滑油;
方案第二步:加高叶轮可调罩,使可调罩与衬板间隙接近12mm左右。
施工工艺:按照叶轮可调罩的弧形,订购宽度为10mm,高度分别为10mm、20mm两种规格的16Mn钢板条;根据叶轮可调罩与衬板的间隙,将16Mn钢板条焊接在叶轮可调罩上面,用来加高叶轮可调罩,使间隙接近12mm的设计值;要求满焊,防止运行中脱落。
方案第三步:焊接节流环,将叶轮喷口宽度缩小至50mm左右,喷口流通面积减少至约为0.42m2,使热一次风速提高至50~60m/s左右。
施工工艺:按照叶轮喷口弧形,订购宽度为10mm,高度为10mm的16Mn钢板条;将宽度为10mm的16Mn钢板条焊接在叶轮喷口内侧,使喷口尺寸由60mm缩小至50mm;要求满焊,防止运行中脱落;确保实际运行中,磨碗压差小于3.25kpa(设计值),如果不满足此要求,则需进一步改善此方案。endprint
2.2 施工
根据制定的施工方案和施工工艺,选取石子煤排量较大的#9炉E磨煤机进行治理。
2.2.1 对磨煤机磨辊进行在线补焊,补焊后的磨辊表面光滑饱满,硬度满足要求。
2.2.2 加高叶轮可调罩,调节可调罩与衬板间隙接近12mm左右,利用20mm厚的16Mn板,将脱落的衬板部位临时补焊,用来调节可调罩与衬板的间隙,确保在12mm左右。
2.2.3 焊接节流环,将叶轮喷口宽度缩小至50mm左右,使热一次风速提高至50~60m/s左右。
2.3 治理后#9炉E磨煤机内部关键部位尺寸
3 治理后的效果和效益总体评价
(1)#9炉E磨煤机按照治理方案施工完成后,投入运行,经过持续两个月的观察,石子煤排量明显降低,磨煤机出力增加,具体情况记录如下:
经计算,#9炉E磨煤机治理后石子煤排放率为:0.625%;经我厂燃料质检部门检测,排出的石子煤发热量均值为1000大卡左右。
(2)#9炉E磨煤机通过治理,石子煤排量大大降低。根据制定的方案,利用负荷允许,对公司其他9台磨煤机分别进行了治理。全部治理完成后,持续运行2个月,石子煤排量记录如下:#9炉5台磨平均1.7斗/值,#10炉5台磨平均1.8斗/值;
计算出:#9炉5台磨煤机平均石子煤排放率约为:0.53%;#10炉5台磨煤机平均石子煤排放率约为:0.56%;
#9、#10炉单台炉每天燃煤量约3600t,一年按照300天计算,治理后,#9炉每年可节省原煤量:3600*(2.8%-0.53%)*300=24516t;#10炉每年可节省原煤量:3600*(3.125%-0.56%)*300=27702t;保守估算能够节省上千万的燃料成本。
4 结束语
此次针对公司10台HP883中速磨煤机治理是试验性的,也是在机组运行的情况下,短时停运单台磨煤机进行临时性的改造。通过改造,已经摸索出了经验,等到条件允许,将开展磨煤机单项大修,对磨煤机内部各部位进行彻底性的治理,对叶轮结构进行改进,相信石子煤排量还有降低的空间。然而,在大大降低石子煤排放量的同时,磨煤机内部各部件磨损必然要加剧,日后,对磨煤机内部检修工作量将增加,检修时间将缩短,总之,磨煤机治理是一项长期性的工作。
参考文献
[1]HP883碗式中速磨煤机运行维护手册[S].上海重型机器厂有限公司.
[2]350MW机组锅炉设备检修规程[S].天津军粮城发电有限公司.
作者简介:苏靖程(1982-),男,天津市人,华电运营天津军粮城发电有限公司锅炉检修车间专工,本科,主要从事电厂锅炉检修工作。endprint