黄柄梅 陆敏
摘 要:近年来,随着国内氧化铝产能的不断扩大,氧化铝市场价格日趋下降,企业必须不断降低生产成本,才能站稳市场。蒸发器的蒸汽消耗在氧化铝生产成本中占有较大的比重,通过引进原液闪蒸技术,提高热效率,降低蒸汽消耗。
关键词:闪蒸;蒸发器;蒸水量;汽水比;蒸汽消耗
氧化铝生产中,蒸发工序一般采用蒸汽作为蒸发器的热源。蒸汽消耗占生产成本的10%~12%,是影响氧化铝生产成本的重要因素。为降低蒸汽消耗,很多企业近年来引进原液闪蒸技术,即高温原液在进入蒸发器前在独立的槽罐中先进行一次自闪蒸,闪蒸汽进入蒸发机组末效,重复利用一次,提高热效率。
该厂I系列蒸发机组(一蒸发站)采用的是5个降膜蒸发器+1个强制效+1个MVR蒸发器(VI效)的作业方式(见图1)。随着生产工艺的改进,进入一蒸发站的原液温度可达到92℃以上,局部时间内可达到100℃,已达到MVR风机的提温上限,MVR风机已经不在最佳工况。对此,在2013年8月停用MVR风机,并利用停汽检修的机会在VI效分离器与V效汽室之间增加DN500的二次汽管路,将VI效改作原液闪蒸器。
1 闪蒸效果
闪蒸量是衡量闪蒸效果的重要依据。为验证改造后的闪蒸效果,根据一蒸发站的运行数据测算出Ⅵ效的闪蒸量。结果见表1。
根据改造前后的运行状况,通过公式可计算出改造前后机组蒸水量分别为136.0和142.7t/h。整个机组进料量有所增加,蒸水量上升,蒸发机组的产能有了提升。
3 能耗评估
在氧化铝生产中,蒸发工序的蒸汽消耗一般用汽水比表示,即每蒸发1吨水所消耗的蒸汽量。汽水比是衡量蒸发器能耗的重要指标。实际生产中用下面公式计算:汽水比=Q/W
式中:汽水比-机组每蒸发1吨水所消耗的蒸汽量,t.汽/t.水;Q-机组的蒸汽用量,t/h;W-机组的蒸水量,t/h。
我厂一蒸发站采用溶出二次汽作为热源,相关运行参数见表3。
根据改造前后的运行状况,通过公式可计算出改造前后机组汽水比分别为0.345和0.339t.汽/t.水。机组的汽水比降低了0.006t.汽/t.水,同等用汽量下,蒸发机组的产能是上升的。这说明引入原液闪蒸技术后,闪蒸汽得到了有效利用,确实提高了热效率,降低了机组能耗。
4 效益评估
Ⅵ效改作闪蒸器后,热源这块多了Ⅵ效闪蒸二次汽,一蒸发站的蒸水量整体上升,增加的这部分蒸水量减轻了其他蒸发站的负荷。按照新蒸汽单价150元/t,机组运转率95%计,每年可节省新蒸汽成本约78万元。Ⅵ效改作闪蒸器对于蒸发机组的运行是有利的。
5 结束语
在氧化铝生产中引入原液闪蒸技术可有效提高热效率,提高機组产能,降低蒸汽消耗,取得良好的经济效益。
参考文献
[1]毕诗文.氧化铝生产工艺[M].北京:化学工业出版社,2007.
作者简介:黄柄梅(1984-),女,广西人,本科,助理工程师,从事氧化铝生产管理工作。