稠油高含水期井口产量计量误差研究

2014-07-24 19:45林惠春
关键词:稠油研究

林惠春

摘要:单井原油产量由单井液量计量值和单井原油含水化验值

计算得出,单井液量计量不准或单井原油含水化验不准,都会导致井口产量计量误差增大。针对稠油井出砂沉积,使分离器体积缩小,导致玻璃管量油不准,现场通过分离器冲砂,可以有效降低产液计量误差;针对取样不准,导致原油含水化验结果较实际值偏高,通过按标准预制和安装新取样考克,可以有效地降低原油含水化验误差。

关键词:稠油 井口产量 计量误差 研究

1 概述

油田进入高含水期后,随含水上升,井口产量与实际核实产量误差越来越大。井口产量高于实际产量,不能直接反映油井的真实生产能力,影响单井措施效果的评价和开发动态的分析,可能导致技术措施决策失误,增加低效无效投入。所以有必要结合稠油高含水期实际,研究降低油井产量计量误差的途径和方法。

2 井口产量计量误差分析

单井原油产量由单井液量计量值和单井原油含水化验值计算得出,单井液量计量不准或原油含水化验不准,都会导致井口产量计量误差增大。

2.1 单井液量误差

①计量方式影响。单井量油普遍采取间歇计量方式,可能造成出油少(或多)时计量,出油多(或少)时不计量。但由此造成的误差是偶然误差,不会导致全厂单井液量一直较采油站外输液量和联合站进液量偏高,所以计量方式影响并非主要原因。②计量器具影响。大多数采油站采用玻璃管量油,玻璃管标高位置不准、充油、上下考克渗漏等情况都会造成量油不准,但现场抽查证明这些情况基本不存在。通过对部分采油站的计量分离器进行标定(加水称重)发现,稠油井出砂沉积,使分离器体积缩小。虽然规定了采油站要定期清砂,但由于分离器清砂麻烦费事,需2-3天时间,期间不能量油,因此采油站很少会按规定执行。而根据分离器的工作原理和内部结构特点,分离器长时间不冲洗,内部沉积的泥沙较多时,隔板处易堵塞,导致量油时间缩短,这与井口液量计量一直较实际产液量高相吻合。

2.2 含水化验误差

①实验室化验不准。这种情况虽有可能存在,但由此造成误差是偶然误差,不会导致含水误差较大且一直为负。②现场取样不准。通过拆卸多口停产井取样弯头发现,大部分油井取样弯头都栽在进站管线内壁附近。高含水稠油井在油水同出的情况下,原油容易附在输油管道内壁,尤其是在液量较低时,输油管内截面靠近管壁附近残留“死油”,取样时打开取样考克放空,取样考克附近液体流速加快,容易把粘在管壁附近残留的“死油”带进样桶,导致所取样含油量比油井实际产出液中含油量高。

3 实验方案设计及现场应用

3.1 采油站计量分离器校准。定期对采油站计量分离器进行标定(加水称重),对存在计量误差的分离器进行冲砂清洗。根据现场生产实际,冲砂较清砂简便,且效果相同,所以将分离器定期清砂改为不定期冲砂。具体冲砂方案:①选同一计量间的高液量、高含水井对分离器进行冲洗。②循环水冲洗。对于开发至中后期的稠油油藏来说,地层能量严重不足,高产能井很少,而由于低产井较多,为防止冬季分离器出口发生冻堵现象,部分采油站分离器采取循环水伴热措施。经反复探讨论证及现场试验,对这部分无高液量、高含水井的采油站,可改用循环水代替高产井进行分离器冲砂。具体冲砂操作时,只需用管线把循环水与分离器下部连接起来即可。③现场实施情况。按照上述设计方案,对锦45块3个稠油采油站分离器冲砂后,通过单井玻璃管量油计算出的液量值为1455t/d,与采油站外输流量计的1403吨比较,油井单井量油误差3.7%,较方案实施前误差8.2%下降了4.5个百分点。

3.2 油井取样器改进方案设计

①预制新取样器:取样器与进站管线相连的直管段长40cm,规格为3″管,在其正中间部位打孔装取样考克,将取样考克前端4/8″管伸入40cm长3″管的内部截面1/3-1/2处,进液口割成45度斜面,使斜面朝来液方向;在3″管外壁标记出液流方向,便于现场焊接时不致弄错方向;取样考克使用4/8″耐用闸板阀或球阀。②制定取样规则:新取样器取样规则:打开取样考克略微放空,待出取样考克出液稳定后,保持取样考克状态开始取样,取完后关闭取样考克。③现场实施情况。现场共61口井安装新取样器,由于改造前后期间油井受热采、检下泵、间开(关),汽窜及调补层等影响,实际选出可对比井41口,改造前日产液2012t/d,日产油95.8t/d,综合含水90.5%,改造后油井日产液2012t/d(为使对比结果不受影响,我们取前后油井日产液量相同),日产油71.5t/d,综合含水92.9%,含水比改造前平均高2.4个百分点。按原油产量计算,误差降低33.9%。

4 结论

①对于采用玻璃管量油的油井,计量分离器积砂是造成计量值较实际产液量高的主要原因。现场通过分离器冲砂,可以降低产液计量误差。②取样化验不准的主要原因是稠油高含水阶段,输油过程中流态发生变化,而现场多数取样考克未能按标准伸入管线中1/3~1/2处,导致了化验含水低于油井实际含水。通过按标准预制和安装新取样考克,可以降低取样误差。③对于进入高含水期的稠油区块,采油井原油含水普遍超过90%,1个百分点的含水误差,将导致超过10%的原油产量误差。目前普遍采用的间歇式计量方式,很难准确计量单井产量。只有研制并使用适合单井计量条件,能够在线连续计量的流量和含水检测仪表,才能实现单井产量精准计量。

参考文献:

[1]阳鑫军.稠油开采技术[J].海洋石油,2003(02).

[2]邢义良,郎兆新,张丽华.稠油流变性的测量和研究[J].西安石油学院学报(自然科学版),1998(02).

[3]武斌安.稠油高含水期高效低耗集输工艺技术研究[J].中外能源,2006(04).

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