何斌
摘 要:针对深圳地铁1号线续建工程地铁列车蓄电池充电机应急启动板高达71.15%的故障率,通过对故障原因的研究,最终找出故障原因为过压冲击导致内部元器件损坏,并针对此提出了相应的改进。
关键词:地铁列车;蓄电池充电机应急启动板;DBS;高压输入电路改进
1 概述
深圳地铁1号线续建工程地铁列车是由株洲电力机车有限公司生产的26列电动客车,于2009年9月正式投入运营。列车若长期未激活或对蓄电池进行放电后,蓄电池会馈电,造成列车无法正常激活。该项目列车上未安装紧急蓄电池,而替代的是充电机应急启动装置,当蓄电池馈电后,可以在手动升弓后按压紧急启动按钮(=31-S104),蓄电池充电机应急启动板会输出直流110V电压,从而使A车辅助逆变器和充电机工作,进而给蓄电池充电。蓄电池充电机应急启动板的启动原理见图1。
图1 蓄电池充电机应急启动板的启动原理
图2 紧急启动按钮线路
蓄电池充电机应急启动板英文名为Dead Battery Start,简称DBS。虽然自该项目列车投入运营以来DBS使用频率极少,一般是在预防性维修中检查其外观状态及功能,通过普查发现其故障率却高达71.15%,故障率一直居高不下,且有13列车两端的DBS同时故障,一旦蓄电池馈电后,两端A车的应急启动板也同时故障的话,造成列车无法激活,只能通过更换DBS或者更换列车蓄电池,才可以激活列车,对生产及列车正常运营造成较大影响。
2 DBS故障原因分析
通过对DBS的高压输入电压研究发现,列车在正线运营时,由于列车牵引取流、再生制动回流及打雷等天气影响,正线接触网的网压变化范围往往比库内要大很多,且网压存在较多瞬时峰值。但DBS的输入1500V直流电压线路中仅有A车辅助系统熔断器(=31-F07)保护,并无其他滤波等过滤单元。
通过对正线及库内网压采集数据比较发现,DBS故障原因为正线接触网网压不规律变化造成DBS内部过压部件损坏,同时厂家在对DBS故障部件的维修过程中发现故障原因均是DBS内部板件上的熔断器或晶体管烧损,经检测故障件发现除了部件寿命及质量外,不排除这些熔断器或晶体管受到过压冲击后烧损,进而导致DBS无法正常工作。
3 技术方案改进
此次整改涉及到两方面,一是要求供货商对DBS上易损元器件进行换型,做到可以承受正线网压的变化,由于涉及厂家技术保密,未详细说明本次换型设计DBS哪些内部元器件,目前供货商已经完成对易损元器件的换型整改工作,且已经全部装车。
二是对输入高压电路进行整改。为有效避免DBS收到正线电压的冲击,通过对对DBS是高压输入电路研究发现,在正线列车运营时DBS也一直有1500V直流电压输入,而此时是不需要DBS工作的,虽然这时DBS没有110V直流电压输出,但其内部元器件仍然受到正线波动网压的冲击,为避免内部元器件再受到过压冲击损坏,现对DBS高压输入电路做以下整改,见图3。
图3 改进后的DBS高压输入电路
即在1500V输入线路上串接一个线路接触器Q2,通过这个线路接触的常闭触点来控制1500V直流电是否输入,而线路接触器Q2又通过列车激活继电器进行控制,当列车可以正常激活时,Q2线圈得电,此时Q2的常闭触点断开,1500V无法输入DBS中。而当蓄电池馈电时或需要测试DBS功能时,列车激活继电器不得电, Q2线圈也不得电,其常闭触点一直闭合,1500V可以正常输入DBS中。通过以上改进就可以做到列车在正线运营包括在库内转轨动车时1500V无法输入DBS中,有效保证了DBS内部元器件不受到正线网压变化的冲击,延长其寿命。
4 结束语
通过对DBS的故障原因进行分析,文章主要对DBS的高压输入电路进行改进,同时厂家也对DBS内部元器件进行换型升级,改进后DBS的故障率大幅降低,目前测试所有列车上的DBS功能均正常。后续还要对高压输入电路中增加的线路接触器进行选型,尽可能使路接触器的触点最大通过电流满足DBS工作时的额定电流。
参考文献
[1]南车株洲电力机车有限公司.深圳地铁1号线续建工程车辆电气原理图[G].2009.
[2]南车株洲电力机车有限公司.深圳地铁1号线续建工程车辆辅助逆变器内部原理图[G].2009.
[3]彭驹,莫坚.深圳地铁1号线续建工程车辆辅助系统设计[J].电力机车与城轨车辆,2009(4).