棒材后部收集系统适应性改造

2014-04-29 22:15安佰花
中国机械 2014年18期
关键词:棒材改造现状

安佰花

摘要:莱钢棒材厂小型车间是一条螺纹钢半连轧生产线,以生产φ10、φ12小规格为主。冷床为56m×8m步进式,完成钢材冷却并输送到冷剪工作区的任务,由于该设备是其他车间淘汰下来组装起来的,安装时精度低,投入使用以来未做过大的维修,现上卸钢系统、床面动静齿条已大量磨损、移位,运行状况相当差,针对出现的一系列问题。经过分析探讨,在系统改造中,对输入辊道、上卸钢系统、带制动板辊道及制动板提升装置等设备进行优化改造,杜绝了钢筋撞弯、卸钢卡钢等事故,为产能提升、质量升级提供可靠保证。

关键词:棒材;现状;改造

前言

莱钢棒材厂小型车间是以生产φ10、φ12两小规格热轧带肋钢筋国标、日标、韩标、英标、澳标等标准螺纹钢。采用1502坯料经19道次连续轧制成材,经过近年来设备改造和工艺优化,产能已由原来的年产不足20万吨提高到年产30万吨。目前造成车间产品外观、打捆质量差,备件消耗大,热停工时长等问题的因素主要集中在后部工艺线,要实现高速化、高产化的目标,必须对束缚产能的后部收集区域进行适应性改造。

1.现状分析

1.1.冷床为56m×8m步进式,自2003年投入使用以来未做过大的维修,现上卸钢系统活动挡板损坏断裂严重,经常造成撞弯和“乱床”,冷床主传动系统传动轴整体倾斜,偏心轮、联轴器磨损严重;床面动静齿条已大量磨损、变形、移位。床面南北向空间窄,钢材冷却时间短,整个床面不正,与轧线有倾角,致使钢材通条弯曲,严重影响钢材质量。特别是Ф10规格螺纹钢轧制速度快、断面小,造成卸钢困难,其生产热停工时冷床事故就占一半以上。

1.2.验货台台面链条无速度差,通、定尺材脱分不开、堆叠,挑拣台面窄挑拣工、点数工必须交叉作业,易出现挑拣工挑拣不净现象。

1.3.成品钢材需要用行车吊至货位,或经过小车倒运出车间,再经龙门吊吊至货位。如吊运不及时将严重影响车间正常的生产节奏。

2.改造必要性分析

生产小规格螺纹钢因断面小,轧制速度快,对后部工艺线各重要部件的使用和安全性要求相当高,如成品材的传送速度、卸钢时间、通条顺直度、齐头效果等因素的优略,会给轧制速度、钢材塑韧性、打捆速度质量、成材率和产能等诸多方面带来连锁反应,所以有效解决后部工艺线对整条生产线造成的负面影响,可以为车间产能提升、质量升级提供可靠保证。

2.1.冷床区域

2.1.1小型车间冷床是其他厂家淘汰设备,安装时精度低,现冷床主传动系统传动轴整体倾斜,偏心轮、联轴器磨损严重;床面动静齿条已大量磨损、变形、移位,运行状况相当差。

2.1.2冷床床面南北向空间窄,钢材冷却时间短,整个床面不正,与轧线有倾角,齿条变形大,车间内通风条件差,致使钢材通条弯曲,严重影响钢材质量。

2.1.3冷床主传动系统结构复杂,备件多,如逐步、分批更换费时费力,新旧设备一起磨合效果也不好。

2.2.收集区域

小型车间后部收集区域验货台是整合前由车间钳工根据场地、产能的情况制作的不标准设备,焊接、安装精度低,无图纸备案,投入使用以来未做过大的维修,目前主要表现在:

2.2.1因设计时考虑不足和南北宽度受车间场地限制等原因,台面链条无速度差,通、定尺材脱分不开、堆叠,为此专门设置挑拣工,因挑拣台面窄挑揀工、点数工必须交叉作业,如出现挑拣工挑拣不净现象,会造成点数工点数不够准确。

2.2.2现摆动链受场地空间制约,当钢材须吊运至车间外南货场时,钢材需通过行车从验货台上空自东往西吊至货位,或经过小车倒运出车间,再经龙门吊吊至货位,增加了工人的劳动强度,

3.改造工艺方案

3.1.方案实施目标

3.1.1改变后部收集区域设备基础薄弱,作业率低,故障频繁的现状。

3.1.2改型高速辊道,以适应不同的轧制速度和分钢制动,满足14m/s平稳卸钢要求。

3.1.3更换上卸钢底座、传动轴、带制动板辊道及制动板提升装置等设备,全面提高装配精度。

3.1.4更换矫直板、弯曲变形的动、静齿条,修正床面,实现钢材通条顺直。

3.2.方案实施内容

3.2.1拆除并更换20个输入辊道。每个辊道皆由变频电机带动,速度可调,比轧制速度高,达到分离前后轧件的目的。现场施工确定新冷床辊道水平、南北方向位置,保证钢材在进入冷床主床面前有一个“爬坡”,以保证钢材在输送过程中的稳定。

3.2.2变制动裙板为高、中、低位三个停止位,初始位置始终为高位。正常生产时,实现PLC系统自动控制冷床动作。裙板倾斜一定角度,以确保卸料。

3.2.3拆除上卸钢原机械式曲柄摇杆机构,新上配套液压站一座,并铺设液压管路,采用6个均布立式液压缸同步驱动轴、连杆机构来完成裙板低、中、高三位循环动作。

3.2.4拆除并更换上卸钢矫直板、底座、传动轴、带制动板辊道及制动板提升装置等设备。上卸钢共12组,本次改造因只将高速辊道、上卸钢设备全部更换,冷床其余设备不动。本次施工采取以冷床主传动南大轴中心为南北标准线,以最西侧第一静齿条齿顶为高低及东西标准线,从西向东依次安装校验,整体调试。

3.2.5 300t冷剪与定尺机间辊道上增设 “通尺分离装置”,可先固定住定尺材让通尺材在辊道上输送分离出来; 验货台北侧安全通道位置增设通尺材收集、存储机构;冷床后部收集抽1支柱子,验货台向南延长,增设副跨,实现链条快-慢-快,形成速度差,为通定尺分离提供充足时间,与点数机配备使用,提高收集能力。“通尺分离装置”和通尺材收集存储机构可在平时定修、换辊时完成;抽柱子、增设副跨年修前外委完成,不影响生产;年修时可直接南延验货台。

4.使用效果

莱钢棒材厂小型车间冷床上卸钢改造完成后,制约生产的瓶颈得到消除,卸钢速度由10.5m/s提高到14m/s,精轧机轧制速度得到充分释放,轧制节奏提高。实践证明,本次改造达到了预期的目的,故障率降低,维修、作业环境明显改善,装配精度提高,乱床面、尾钢不齐头、钢材通条弯曲等问题彻底消除,轧制能力得到释放,收到较好的经济效益,为车间产能提升、质量升级提供可靠保证。

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